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浅谈降低抽油机井能耗的试验
第七采油厂第四油矿 梁化平
摘 要 针对我矿油田生产能耗逐年上升的现状,分析盘根、皮带的松紧度与能耗的关系,通过开展试验,制定调整实施界限。实验的结论对降低抽油机井的能耗具有一定的参考价值。
主题词 盘根松紧 合理扭矩 皮带 能耗试验
抽油机是石油生产的耗电大户。降低抽油机井的能耗是节能降耗关注的重点。本文系统地探讨了盘根、皮带松紧度与能耗的关系,通过试验,制定调整实施界限。试验结论对于降低电能消耗具有一定的参考价值。
1、开展盘根松紧度与能耗关系试验,制定调整实施界限
1.1相同测试点数能耗变化
不同井盘根最松到最紧圈数不同,平均值为3圈,即平均每隔一圈为一个测试点。现场试验32口井,盘根从松到紧四个点能耗成正比上升,在最松点能耗最低。
表1 松紧度与电机有功功率和系统效率变化统计表
松紧度
平均有功功率(kw)
平均无功功率(kvar)
平均功率因数
平均上电流(A)
平均下电流(A)
平均系统效率(%)
最松
11.87
22.69
0.46
53.22
48.52
31.26
平均紧1圈
12.07
22.78
0.47
53.72
49.08
30.75
平均紧2圈
12.29
22.8
0.47
54.27
49.48
30.18
最紧
12.56
22.79
0.48
54.79
50.14
29.54
差值
(最紧-最松)
0.69
0.1
0.02
1.57
1.62
-1.72
幅度
(最紧-最松)
5.81
0.44
4.13
2.95
3.35
-5.49
图1 盘根松紧度与电机有功功率变化曲线
图2 盘根松紧度与系统效率变化曲线
图2 盘根松紧度与系统效率变化曲线
1.2 相同圈数且加密测试点数能耗变化
现场试验42口井,采用能耗比得出不同点能耗P/P0值,绘制能耗比曲线,规律与前期试验结论一致,即最松点能耗最低,随着盘根拧紧,能耗逐步升高。
1.001.021.041.06
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
圈数
能耗比
1.3不计具体圈数,从最松拧到最紧过程中选取四点能耗变化
现场试验36口井,统计试验效果绘制下表。
表2调整盘根不同松紧度四个点能耗值
通过三项试验从盘根最紧点到实施界限最佳点,有功功率下降0.38kw,单井日节电9.12kw/h。据试验结果量化抽油机井加盘根操作标准:
一是盘根盒应不刺不漏,光杆不发热。
二是盘根调整至不漏油最松状态,选择在最松状态下紧1.59圈。
1.1.4不同区块、不同含水级别进行盘根盒松紧度量化试验
在不同区块,按不同含水级别选择155口井进行盘根盒松紧度量化试验。
图4 60-122、151-57、60-86井不同盘根盒扭矩值下耗电曲线
表3 盘根盒松紧度量化现场试验效果表
盘根盒状态
盘根盒扭矩值(Nm)
平均单井日耗电(kWh)
系统效率(%)
测试井原态
45.5
150.6
14.3
微漏状态
19.5
145.9
15.1
差值
26
4.7
-0.8
通过对测试数据分析,制定不同含水级别的盘根盒合理扭矩区间,及现场操作和管理标准。
表4 盘根盒合理扭矩合理扭矩调整区间
按合理扭矩调整区间调整盘根松紧度956井次,平均单井节电率4.38%实现节电98.8万KW/h 。为最大程度降低紧盘根造成的电能消耗,利用扭矩扳手对盘根盒压盖过紧的井开展松紧度调整工作,从8月份开始进行盘根上盖松紧度调整,共调整45口井,平均扭矩由调前44.3Nm变为20.2Nm。与调整前对比,平均单井日节电4.2kW/h,达到对策目标值要求,该因素受控。
2、开展皮带松紧度与能耗关系试验,制定调整实施界限
2.1采用相同测试点数能耗变化
以抽油机井皮带不打滑为最松点,皮带绷紧为最紧点,最松到最紧过程中按距离平均选取两点,调整电机移动距离,逐渐上紧皮带,同步测试这四点电流、能耗变化情况。
9.60
9.60
10.00
10.40
10.80
最松
移动7mm
移动14mm
最紧
松紧度
有
功
功
率
图5 与电机有功功率变化曲线
26.4027.2028.00
26.40
27.20
28.00
28.80
29.60
最松
移动7mm
移动14mm
最紧
松紧度
系
统
效
率
2.2采用移动相同距离能耗变化
为确定抽油机井皮带松紧度实施界限,后续采用移动相同距离进行能耗测试且加密测试点数。现场试验42口井,根据单井试验数据,采用能耗比得出皮带不同点能耗P/P0值
图7 5380 6350 8000皮带不同松紧度下能耗比曲线
0.96
0.96
0.98
1.0
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