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内径百分表误差的产生及其修理
内径百分表误差的产生及其修理
张惠蓉
(九江职业技术学院机电设备系,九江332007)
摘要根据内径百分表的结构,分析在检定中产生示值超差的原因.采取更换零部件或进行修理的方法,
使其达到合格.
关键词内径百分表;示值误差;回程误差;定位护桥;修理
内径百分表具有良好的定位中心机构(定位护
桥),测量稳定性好,使用方便.但由于长期使用正
常磨损或意外磕碰,会造成不同程度的失灵,失准.
必须按计量器具检定规程进行定期检定和修理,确
保测量器具的准确度.本文以35~50mm内径百
9
分表的检修实例介绍其误差的产生及修理方法.
1百分表部分的检修
内径百分表的结构示意图如图1所示.
1.可换测量头;2.测量套;3.测杆;4.传动杆;5,10.弹簧;6.指示表;7.杠杆;8.活动测量头;9.定位装置
图1
表头部分经检定,其任意0.1mm超差6tma;任
意lmm超差3tma;回程误差超差8m,示值误差严
重超差,已不符合1级百分表的要求.
检查此表,反复推动测量杆时感觉测量杆不太
灵活,当慢慢放松测量杆时还有卡住现象,拆卸百分
表清洗各零部件.检查拉簧拉力和游丝弹力完好,
发现传动齿轮面上有较轻微的碰伤和毛刺,更换组
合齿轮后,对此表进行复检,其任意0.1mm和任意
lmm的示值误差已完全达到1级百分表的数据要
求.而回程误差仍然超差6m,又经仔细检查,发
现其中心齿轮回转齿面上,正行程齿面磨损较轻,反
行程齿面磨损较重,由于两齿轮面磨损有差异,造成
正,反两行程相邻示值读数不同,产生较大的示值误
差.因为中心齿轮正,反两行程齿面的磨损不同,产
生的回程误差大小成正比例关系,差异越大,其误差
越大.更换了新的中心齿轮后,回程误差只有
3tma,而且任意0.1mm和任意lmm误差也相应的
减小,完全符合1级百分表的误差要求.
2表杆部分的检修
在检定定位护桥正确性和示值变化之前,需取
下定位护桥,把内径表放进检定环规内,在轴向平面
图2
盐量蕉莶:
找最小转折点,在径向平面找最大转折点,以确定表
的零位.然而在径向平面找最大转折点时,出现了
两个转折点,如图2所示E,F两点.图中A,B两
点为定位护桥触头;C点为可换测头触点;E,F两
点为活动测头两个接触点.这说明活动测头被磨损
成不规则的平面,径向找到的不是被检定环规的真
表1
实直径,需要修理或更换活动测头才能找到径向平
面的最大转折点,确认产生两个转折点,原因是活动
测头磨损造成的.
定位护桥正确性和示值变化合格后,检定示值
误差和相邻误差,结果见表1.
受检位置(m)00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.21.31.41.51.6相邻示值
内径百分误差误差
表示值
各点误差(舯)00+3+10—3—7—6—9—7—6—9—12—15—20—27—29732
按计量检定规程要求,35~50mm内径百分表
的示值误差不能超过25m.相邻误差要求不能超
过8tma.从表1检定示值误差中看出,其内径表的
示值误差基本上都是负值,且由高到低呈递增趋势,
根据线性误差的规律推论,若传动杠杆的主动臂和
从动臂不等长时,杠杆机构的瞬间传动比就不等于
1.由此分析,示值超差的原因主要是传动杠杆两
臂不等长造成的,更换传动杠杆后,误差明显减小,
示值误差是25,um,虽然符合规程要求,误差值却在
极限位置上,而相邻误差仍为7tma.影响内径表示
值误差的因素很多,就杠杆机构来说,主要有:杠杆
两臂的臂长;两臂间的夹角;接触表面圆弧的圆度;
表2
活动测头和量杆接触面的平面度和垂直度;量程初
始位置的选择,间隙等因素.该内径表下顶杆的端
面上,经长期使用已磨成凹槽,内径表工作时,当传
动杠杆工作端行至凹槽内,就会出现负的示值误
差.凹槽越深,误差越大,这种误差有两个明显的
特征:
1)在示值误差的全部检定结果中,出现负误差
的次数多或者全部是负误差;
2)在内径表常用的工作段上,示值误差呈现递
增的负值.
表2是更换下顶杆后的检定结果,其示值误差
为7tma,相邻误差为4,um,符合要求.
受检位置(m)00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.21.31.41.51.6相邻示值
内径百分误差误差
表示值
各点误差(舯)0+1+1+1+5+2+3+1+2+2+2+1+10+10—247
3结束语
影响内径百分表测量准确度的原因很多,上述
只是明显不合格的几点常见故障.另外,如影响表
头示值的测量力,传动齿轮的正常磨损,测量杆齿条
的磨损,齿条与中心齿轮的啮合松紧,垂直啮合接触
盐量夔墨:
面,游丝的预紧力及弹力平整程度,百分表的阻尼情
况,测量杆内部杠杆传动比例的失调,活动测头内的
导向定位小轴的磨损
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