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330MW机组不锈钢管凝汽器化学清洗
2008年4月
第36卷第2期(总第195期)
吉林电力
JilinElectricPower
Apr.2008
Vo1.36No.2(Ser.No.195)
330MW机组不锈钢管凝汽器化学清洗
ChemicalCleaningforStainlessSteelTubeCondenserof330MWUnit
徐敬玮,姜国策
(1.江苏华电扬州发电有限公司,江苏扬州225002;2.西安热工研究院有限公司,陕西西安710032)
摘要:针对330MW机组不锈钢管凝汽器运行中结垢导致机组效率下降,煤耗上升的问题,采用化学清洗工艺对
6,7号机组凝汽器进行酸洗后,不锈钢管内结垢被完全清除,机组启动后,凝汽器端差降低明显,真空度上升,经济
效益显着.
关键词:化学清洗;凝汽器~TP304不锈钢管
中图分类号:TK268.2文献标识码:B文章编号:1009—5306(2008)02—0041—04
近年来不锈钢管材在我国火力发电厂凝汽器
上得到大量应用,由于其所具备的良好的机械性能
和耐蚀性能,使凝汽器泄露的问题得到有效遏制,发
电机组汽水合格率得到大幅提高.但由于不锈钢管
的传热系数比铜管低8~15,与之相对应影响
真空0.2~O.5kPa,端差上升约1℃.凝汽器不锈
钢管一旦发生结垢的问题,将对机组的经济运行产
生较大影响,所以及时准确地选择对凝汽器进行化
学清洗,对提高火电企业经济效益显得非常必要.
江苏华电扬州发电有限公司(以下简称扬电公
司)6,7号机组分别投产于2005年5月和8月,冷
却水采用敞开式循环冷却水系统,凝汽器为N一
17400—3型单背压,单壳体,对分双流程,表面式,传
热面积17400m,不锈钢管材质为TP304,不锈钢
管尺寸25mm×0.5mm×10800mm,共计20792
根.运行机组2年,凝汽器不锈钢管表面产生了结垢
现象,这些物质在机组运行过程中降低了凝汽器传
热效率,致使凝汽器端差上升,真空度下降,机组煤
耗上升.为了保证机组安全,稳定,经济运行,决定于
2007年9月利用机组调停的机会对2台330MW机
组的凝汽器不锈钢管进行化学清洗.
1清洗工艺的选择
1.1凝汽器结垢情况
凝汽器因多种原因引起结垢,6,7号机组曾于
2006年1O月和5月停机时经超高压水射流清洗,
但因垢质坚硬,造成清洗不彻底,照片显示结垢较重
并且极不均匀,垢层有花状脱落.进水侧和出水侧结
垢厚度和硬度亦有较大差别,出水侧因湍流影响结
垢情况稍微严重.经检查凝汽器管内垢为约0.2mm
厚硬垢,以传热面积17400m,垢密度2.7g/cm.计
算,1台机组凝汽器约有垢10t.根据2006年1O月
取样分析,垢主要成分为碳酸钙和少量磷酸钙,具体
见表1.
表1凝汽器垢样成分分析
1.2除垢反应和药剂用量
由于该凝汽器为TP304不锈钢管,结合垢样的
主要成分,依据DL/T957—2o05《火力发电厂凝汽
器化学清洗及成膜导则》,选择硝酸为主要成分的专
用清洗药剂,反应式为:
2HNO3+CaCO3——Ca(NO3)2+CO2十+H2O
根据计算,需用清洗酸20t,专用Lan一826不锈
钢缓蚀剂1t,以及适量水垢剥离剂.
清洗前通过小型试验测定清洗剂溶垢性能和氯
离子含量均合格.
1.3清洗步骤及控制指标
整个清洗过程分为酸洗前水冲洗,酸洗,水冲洗
等步骤,详细工艺如表2所示.
收稿日期:2007—12—26
作者简介:徐敬玮(1977一),男,工程师,从事电厂化学专业技术工作.
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2008年4月吉林电力Apr.2008
第36卷第2期(总第195期)JilinElectricPowerVo1.36No.2(Ser?No?195)
1系统隔离
2临时系统安装消防水
3凝汽器水冲洗
4凝汽器酸洗
5水冲洗
6恢复系统
消防水
体积分数为4~6合成清洗酸;质量分
数0.2~0.8缓蚀剂;Lan一826还原
剂,消泡剂适量
消防水
循环水管焊接堵板并经试验不漏水
循环水进,出口水管的大阀门关死,临时系统和所有正
式设备连接可靠无泄漏
每30min测定一次浊度,浊度不大于50NTU
每2Omin测定一次清洗酸浓度;清洗除垢6--8h,当酸
浓度连续1h稳定不变,进出口酸液无气体产生,可结束
酸洗
每小时测定一次pH值,直到排水pH值不小于4.3
2清洗系统的建立
2.1清洗系统容积计算以及清洗用泵的选型
清洗系统容积Vs一0.14r.Ln+2abH+V+V-
式中:r为列管内半径;L为列管长度;为列管根
数la为凝汽器封头长;6为凝汽器封头纵向长度;H
为凝汽器封头高度;V为配液循环槽容积;V.为系
统管线和余量容积.经计算,清洗系统容积为
250m..
根据DL/T957—2O0
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