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A型中和剂在我厂常减压装置的工业应用试验
帝装置,,,小,
?58?化工腐蚀与防护1992年第1立
A型中和剂在我厂常减压装置的
厂
工业应用试验丁E
唐绍儒(武汉石油化工厂设备研究所,武汉市,430082)
,-,-_.一
如果说,六十年代末在炼油厂常减压装
置采用的一脱四注工艺防腐措施,对抑
止常压塔顶挥发系统的设备,工艺管线的腐
蚀有一定效果的话,到了八十年代末,随着
炼油比重的变大,含硫,含有机酸,含钙镁
盐的增加,加之原油深度加工技术的发展,
如重油催化裂化技术的广泛应用,使得炼油
设备的腐蚀环境变得愈来愈严酷,复杂,常
减压装备原有的一脱四注工艺防腐措施
有待深化和发展.为此,各炼油厂相继对电
脱盐装置进行了技术改造,开发新的有机中
和剂,油溶性缓蚀剂.如金陵公司炼油厂开
发了A型中和剂以取代原有的无机氨.我厂
同武汉大学共同研究开发了ws一1油溶性缓
蚀剂以供炼油厂进行缓蚀剂换代选用.
无论A型中和剂,还是ws一1油溶性缓
蚀剂,虽然在本厂的常减压装置进行了工业
应用试验,取得了较好的缓蚀,阻垢效果.
然而为了在各炼油厂推广应用,我厂常减压
装置进行了A型中和剂工业应用试验,以考
察A型中和剂的阻垢性能,A型中和剂与
ws一1油溶性缓蚀剂匹配后的阻垢,缓蚀性
能.
工业应用试验的条件
在工业应用试验期间,我厂加工的原油
种类较多,有管输油,黄岛油,阿曼油,大
庆油.其工艺条件是:原油进装置后换热至
100—120℃,进入二级电脱盐装置.考虑钠
离子会使重油催化的催化剂中毒,取消了脱
后原油注碱.脱后原油经过一步换热后进入
常压炉加热~360~C后,入常压分馏塔出汽,
煤,柴,重油.常压塔底的蒸汽吹入量为
1.35—1.78t/h,根据原油加工量,加工方
案而调节.塔顶油气经空冷,水冷后进入油
水分离罐.常压塔顶挥发线注中和剂,缓蚀
剂,急冷新鲜水,注入量0.8—1.98t/h波
动,其工艺流程如图1所示.其脱后原油含
盐量一般在3mg/L以下,注入的缓蚀剂为
ws一1的油溶性缓蚀剂,配成0.5—1.0%的
汽油溶液.
注:(1)腐蚀监测水箱
(2)结垢监测水箱
二,工业应用试验
为使A型中和剂的工业应用试验经济有
效地进行试验前我们制定了下列方案:
1992年1第期化工腐蚀与防护?S9?
1.注3的氨水,控制分离器排水pH
值为7—8,注}由溶性缓蚀剂ws一110ppm
5天,用模拟腐蚀试验水箱,测定介质的腐
蚀速率,用模拟结垢水箱,测定铵盐的沉积
量,分析排水的Fe.+Fe量及C1一,S的
虽,
2.注3%的A型中和剂水溶液,控制
分离器排水pH值为6--6.5,注ws一1油溶
性缓蚀剂10ppm5天,监测,分析项目同前;
3.注含A型中和剂,氨(1:1)3%
的水溶液,控制分离器排水的pH值6—6.5,
注ws一1油溶性缓蚀剂10pPm5天,监测,
分析项目同前.
分别按方案1,2,3进行了试验,在
腐蚀监测水箱测得腐蚀速率见表1,在结垢
监测水箱测得结垢数据见表2,油水分离器
排水成份见表3.
表1腐蚀速率(mm/a)
85—110℃75—100℃58—90℃52—82℃42—47℃40—65℃
方案10.52950.56590.55950.40920.41760.3375
方案20.42710.29420.23070.32640.27460.3120
方案30.48970.40190.23670.39020.20270.2542
表2结垢分析数据
试验时间冼垢水量C1铵盐
沉积量(h)(g)(
mg/L)(mg/L)
方案1144446202.05304.5
方案212043731.0846.84
方案312044134.9752.70
表3排水成份
Fe8C1一S一
(mg/L)(mg/L)(mg/L)pH
方案12.08289.157.647.58
方案20.74219.732.366.51
方案30.85187.852.686.12
比较分析本次试验所取得的有关数据,
我们可以看出:
1.注无机氨控制分离器排水pH值7
--
8.5,注ws一1油溶性缓蚀剂9.58ppm时,
模拟腐蚀水箱的第3孔试片略有点蚀,其第
l,5,7,9,11孔的试片均呈均匀腐
蚀,试片的腐蚀速率从第1孔至第11孔,随
着温度由高向低变化,由0.5295mm/a减低
至0.3375mm/a,结垢模拟水箱监测试管内
的NHC1沉积量为135.8mg,分离器排水中
Fe+Fe.的平均值为0.94mg/L.
2.注A型中和剂控制分离器排水pH
值为6—6.5,注ws一1油溶性缓蚀剂10pPm,
试验5天后从腐蚀模拟水箱第5孔取出的试
片有一蚀点,其余5孔取出的试片皆呈均匀
腐蚀,试片的腐蚀从第1孔至第11孔由
0.4271mm/
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