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IC气泡专 案改善报告
拟 制 审 核 批 准
孟林
08年8月26 日
IC气泡专案改善报告
报告人:孟 林
报告时间:2009.8.26
一、报告目录
-- 目 录–
1)改善主题与目标设定
2)现况描述
3 )紧急纠正措施及效果
4 )IC气泡原因分析
5 )对策制定与实施
6 )效果确认
7 )持续改善计划
第 2 页
一、改善主题与目标选定
寻找IC气泡的真正原因
杜绝规律性的IC气泡并降低不良率
保证可靠性以及出货品质
第 3 页
二、现况描述
1、我司在生产过程中,针对一些生产不良及客退不良品分析发现,有一定比例的不良为
IC气泡所致,具体图片如下:
A类 B类 C类
2、不良共性分析:
1.不良均是在完成邦定后过一段时才出现 2.不良发生的位置基本上发生在IC的两端
3. 随着时间的推移IC气泡会扩散变大 4.在模组产品上的表现形式为缺划/ 白屏
第 4 页
三、紧急纠正措施
出现此问题后经逐一分析,针对性的采取了一系列的相关措施进行纠正预防,具
体改善情况如下:
1.相关物料及辅材的变更
a.ACF 由先前的CP6920变更为AC-8955 (7月10 日全部切断替换)
b.清洗溶液由先前的丙酮变更为酒精+石油醚的配比溶液 (7月12 日全部切断替换)
c.变更FOG ACF的宽度,从1.5mm变更到1.0mm。
d.变更硅胶皮的厚度,从0.35mm变更到0.2mm
2.生产工艺的变更
a. COG邦定参数的变更: 原使用210℃,5秒,现更改为225℃,6秒
b. 生产工艺流程的变更: 原先是FPC压贴完,功能测试后直接打胶;现变更为功能测试完
先进行烘烤后再打胶.(烘烤参数条件: 60℃,30分钟)
3.设备方面的改善
a. 改变FOG压着位置,使IC面搭到石英垫台上,并根据ACF 固化后特性,测量FOG邦定时IC受
热温度均≤130 ℃以下
b. 变更压头宽度,从1.2mm变更到1.0mm
第 5 页
紧急纠正措施效果
通过以上这些改善,在后续的不 良品分析及客退品处理中,还是发现IC气泡问题依然存在,
只是程度和数量有所减少:
小结:通过前期做的一些改善,在后续持续生产中又屡屡发生,说明我们在生产的过程控制上存在
较大的隐患,需作进一步的分析及改善。
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