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300MW汽轮机高中压缸温差大原因分析及改造
【摘要】在汽轮机启停过程中,容易出现上下缸温差超标现象,严重时容易造成汽缸变形,甚至动静部分碰磨,严重威胁了机组的安全运行,同时也延长了机组启动时间。本文针对某电厂300MW汽轮机启动过程中高中压缸温差大现象进行了详细分析,并提出了相应的改造措施。改造完成后,彻底消除了汽轮机高中压缸温差大的缺陷。
【关键字】汽轮机;缸温;改造
前言
某电厂11号汽轮机型号为N300-16.7/537/537-8,是东方汽轮机厂吸引国外必威体育精装版技术设计制造的亚临界、中间再热、高中压合缸、两缸两排汽、单轴凝汽式汽轮机。在高中压缸部位,共设置了四段抽汽。其中,第一段抽汽位于高压七级后,供#1高压加热器;第二段抽汽位于高压十级后(高压排气),供#2高压加热器;第三段抽汽位于中压三级后,供#3高压加热器;第四段抽汽位于中压排气,供除氧器。同时,高中压缸底部还布置较多的疏水管道。这红结构形式,在机组启停过程中难免容易出现拉缸温的现象。一旦汽缸上下温差过大,就会造成转子偏心,汽缸体的应力变化,从而影响了机组运行的安全稳定性。
1高中压缸温差大现象
某电厂11号机组自2005年7月22日通过168小时运行,截止2012年12月31日,已经历二十多次启停。机组冷态启动在2000rpm暖机时,机组会出现缸温差增大的现象。机组温、热态启动时,机组冲转后,在1000rpm升速至2600rpm的过程中,机组高压内缸内下壁温度会出现缸温下降的现象,下降幅度在5~40℃,缸温差最大超过35℃。
2006年6月26日机组大修后开机,当汽轮机转速升速到1177rpm时,高压内缸上、下内壁温度出现突然的下降,1分钟内高压内缸内上壁温度由122.7℃降至87.2℃后回升,下降了35.5℃;同一时间内高压内缸内下壁温度由118.1℃降至114.6℃,只下降了3.5℃,缸温差最大时为27.4℃。
2008年8月11日机组温态启动时,机组启动冲转前高内缸内上壁温度278℃。冲转升速始过程中,汽缸金属温度有下降现象。冲转后9min,第一级蒸汽温度下降55℃,内缸内上壁温度下降80℃,内缸内下壁温度下降48℃。
2011年7月25日,11号机组C修后冷态启动.机组在2000min暖机60分钟,升速至2200min暖机90min,满足升速条件,升速到3000rpm.升速刚开始,高压内缸下半金属温度急降98℃.
2012年6月27日,11号机组调峰停机后温态启动。机组500rpm检查正常,以200rpm速率升速到3000rpm.在机组升速到2470rpm时,高压内缸内下壁金属温度急速下降20℃.
2温差大原因分析
2.1现场检查
(1)主蒸汽参数在汽机冲转前、后检查结果正常;
(2)运行操作程序;检查结果:汽机运行人员操作程序正常;
(3)检查高压内缸温差在汽机冲转后下缸温度下降,出现高压内缸上、下缸温差大故障现象;
(4)检查疏水系统,下列设备疏水进入同一疏水集管:主汽调节门前疏水、汽缸夹层加热联箱疏水、高压内缸疏水、高压导汽管疏水、高调门阀壳疏水、高压主汽门阀体疏水。从各设备的疏水温度来看,上述设备疏水阀已开启。集管无压力显示。
(5)检查各疏水温度历史趋势图,发现汽机冲转前高压内缸疏水温度异常升高,因为在此工况下高压内缸无疏水流出,疏水温度不应有变化,但该疏水温度在汽机冲转前5分钟开始升高,汽机冲转后疏水温度下降。汽机冲转前高压内下缸温度为178℃,在冲转至1000转/分时,高压内缸下缸温度突然下降,(约1500转/分)高压内缸上、下缸温差达38℃,高压内缸下缸温度下降过程约三分钟后温度开始上升,高压内缸上下缸温差趋至正常。
2.2原因分析
(1)正面有冷汽冷水进入汽轮机。因机组启动时,汽门、导管及缸体的温度相对主蒸汽的温度来说是较低的,冲转后,通过蒸汽经过热交换会产生凝结,温度下降,形成冷蒸汽,导致汽缸温度下降,但缸温差不会超限且缸温很快会回升,则属于正常现象。
(2)电动主汽门后疏水与高压导管疏水接至同一集管后再进入扩容器。机组冲转前,电动主汽门前、后疏水在开启状态进行暖管,若再同时开启高压导管疏水和缸体疏水,则在汽缸负压的作用下,集管的冷汽(水)就会经过高压导管疏水返进汽缸,造成汽缸缸温下降。
(3)疏水不畅引起缸温差。高压主汽门阀体疏水或高调门阀体疏水温度在机组升温暖管时,温升保持不变,说明疏水不畅,冷汽(水)容易积存,冲转后,随着主蒸汽量的增加,冷汽(水)就会被带进汽缸,导致缸温下降;疏水门后管道装设节流孔板,在凝汽器抽真空后,带有一定温度和压力的疏水,经过阀门之后,部分疏水产生汽化,在汽水共存的情况下,容易出现气阻,导
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