工作状态的影响因素.ppt

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Coriolis质量流量计 工作的原理和 使 用中常见问题 大纲 工作原理 流量、密度 温度 常见问题 仪表(现状、典型故障) 使用问题 大纲 现状 影响因素及相互关系 典型故障 现状 流量计的应用结果现状。 开发水平、加工工艺、程序管理等的限制,使得流量计现场无法应用。 流量计的完善阶段。 能应用,但受制造水平、使用条件的限制,使得流量计运用的范围很小。国内:元件质量保证,可靠性 流量计的提高阶段。 通过工艺发展、影响因素的进一步研究,使得流量计现场运行的可靠性及性能有了大幅度的提高。气体应用拓展 大纲 现状 影响因素及相互关系 典型故障 现状 当前主要的问题 传感器 变送器 零点稳定性 抗噪声 检测元件信噪比 管道振动 检测电路引起的干扰 拓展量程 检测方法改变 信噪比 大纲 现状 影响因素及相互关系 典型故障 典型故障 检测工具 万用表、手操器、警报信息、组态软件等 故障分类 故障一:传感器无振动 故障二:流量超限 故障三:温度显示不变 故障四:频率跳动 故障五:变送器内部故障 故障六:输出(环流、频率)错误 故障一:传感器无振动 现象 频率不变、 、 原因 引线问题、A或D开路、磁铁损坏 解决方法 引线问题:在变送器的接线端子处用万用表测量电阻。 A或D开路:在传感器的接线端子处用万用表测量电阻。 故障二:流量超限 现象 振动正常, 正常、 正常 原因 B线圈,开路、短路、无信号、导线、磁铁 解决方法 通A(D)线圈问题解决。 故障三:温度显示 现象 显示不变化(上限或下限);示值偏高 原因 RTD、导线、开路、短路;接触电阻偏大 解决方法 用万用表测量,100欧姆(0 ℃ ),0。385欧姆/ ℃ 故障四:信号跳动 现象 频率跳动,零点跳动 原因 接地不良,受电磁、射频干扰 解决方法 检查接地 故障五:变送器内部故障 现象 信息提示:RAM、ROM、E2PROM、自检不能通过。 原因 器件损坏,数字有问题 解决方法 更换数字板 故障六:输出(环流、频率)错误 现象 流量已经变化,却无输出(环流 I=0,频率f=0); 有输出,但与流量不能对应。 原因 接线错误造成,输出端损坏, 内部转换损坏,负载不匹配,幅值低无信号; 两端参数不匹配 解决方法 内部设置仿真,外部断开负载,假负载测试。 参数检查仿真,手工计算与DCS显示比较,判断原因所在。 使用问题 决定使用的准备:选型、安装 零点标定 介质状态—气液两相 流道变化—腐蚀、冲刷、挂壁、结垢 环境影响—工艺条件等 使用问题: 前期准备 选型 流量、密度、温度范围 误差推算 压损 安全要求 安装 位置(液体--低点、气体--高点) 支撑、低安装应力 上游无节流件 低电磁干扰、振动 旁路,上下游安装截止阀 方便读数 使用问题: 零点标定 现象一: 有偏差(大、小),显而易见 原因: 标零错误,未能在实液下标零;零点影响因素:温度、压力、振动等 解决: 重新标定:严格按照说明书进行 例子: 山东安装后位能马上投产,投产前没有标零,结果20天,差量1800t。 使用问题: 零点标定 现象2: 使用一段时间,或经过一个工作温度循环,再次使用,误差变大。 原因: 零点偏移(独立变量引起零点变化)时间、 温度等。 解决: 重新紧定连接件,重新标定零点。 使用问题: 零点标定 现象三: 使用正常,工艺参数未变,仪表工作状态正常,突然测量值变小。 原因: 零点标定时,有流量;误操作 解决: 严格遵循零标操作要求;禁止误操作 变送器有判断功能,自动禁止 介质状态 综述 AGA-3测试:单 双弯头影响、涡流 部分厂商提出有微小影响 北海流体实验室研究流态或紊流无影响 两相流有影响 介质状态:气液两相 混气和气化,引起液相中含有游离气体 特征 介质可压缩,压力变化大,密度变化大。 仪表表现: 振动频率跳动,密度跳动,流量波动范围大,有时显示密度超限等: 气小: 反馈:正常 驱动:增大 幅值:不变 气大: 反馈: 小 驱动:不变 幅值: 小 极大: 停振 介质状态:气液两相 现象一 工作时好时坏,误差大。 原因 安装位置在调节阀后,开度大正常,开度小异常。 现象二 液化气计量,冬天好,夏天误差大。 原因 温度、工艺压力变化导致的气化。 现象三 小流量正常,大流量异常。 原因 入口异物堵或卡 敏感管变化:腐蚀、冲刷、结垢、堵 现象1 密度大,液量变化大。 原因

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