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唐钢1260m3 高炉炉前技术进步
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唐钢1260m3
(唐山钢铁公司炼铁厂)
摘 要:经过多年的生产实践,唐钢1260m3 高炉炉前工作人员积累了很多经验。通过加强出铁管理和开口机、液压泥炮及渣铁沟的改造,满足了高炉生产强化的需要,取得了显著的效果。关键词:
1 概况 唐钢1260m3高炉始建于1989年9月14日,该高炉设有两个铁口和一个渣口。开口机采用的是旋臂式开口机,泥炮为BG300型液压泥炮,1998年12月25日大修,2000年2月28日投产,将开口机改为风动凿岩机,泥炮改造为PW型液压泥炮,同时取消放上渣,并对出铁正点率进行了改革,最大限度的发挥炉前的工作潜力,保证高炉顺行稳产高产。唐钢1260m3
表1 唐钢1260m3
时 间 利用系数t/(m3.d) 出铁间隔min 铁口合格率% 减风堵口次数第一代炉役 1.596 48 77 47第二代炉役(至2004.12) 2.16 35 92 3
2 出铁管理2.1 出铁正点率改革 在第一代炉役, 每班出5次铁,每次铁前必须放上渣,但由于放上渣时设备故障多,经常出现渣口堵不上而被迫放风堵渣口,给炉况顺行带来了很多不利因素。这种出铁正点率很不科学,同时放上渣弊大于利,于是取消放上渣,将正点出铁改为控制出铁间隔35±10min,必须在规定间隔内将渣铁尽快排放干净,每次出铁计算铁量差。如果由于出铁时间短,铁没出净时,可采取压炮出铁法,临时堵口5~8min后打少许泥。拔炮后,继续出铁,顺利地将渣铁排净。如果出铁时间不短,但铁仍未出净,可缩短出铁间隔,尽快打开另一个铁口。根据出铁情况由炉前作业长灵活掌握,宗旨是不能造成炉内憋压, 减风等现象。2.2 强化设备点检,抓好设备日常维护
设备运转正常,可及时将铁口打开,渣铁出净及时堵口。但由于职工对设备重视不够,使设备带病作业,给炉况造成隐患。曾多次出现开铁口中由于开口机故障造成铁口打不开,炉内憋压减风。堵口时泥炮故障,造成放风堵口等现象。因此,加强炉前管理,是减少设备事故的关键。为此,唐钢1260m3
2.3 加强职工队伍的培训 炉前工有80%是唐钢技校生,基本上能胜任本职工作,但对设备性能,检修维护比较陌生,针对这一现象,厂将检修人员与炉前工结成对子,对炉前工进行培训。熟悉设备性能,掌握关键设备的工作原理、操作要领,使岗位工在短时间内能够处理设备常见故障,及时恢复生产,这样还可降低检修人员的劳动强度。由操炉工负责对炉前工进行基本炼铁知识的培训,使他们掌握铁量差的算法,会看生铁中含Si量及炉渣碱度等。拓宽了职工的知识面,提高了职工的素质。公司每年还开展一次青工技术比武。并给予一定的物质奖励。激发岗位工学技术的热情。与此同时加强职工的精神文明建设,树立正确的人生观,让职工干一行,爱一行。
3 设备改造3.1 开口机加雾化水改造
第一代炉役开口机为悬臂式电动开口机,该开口机是由回转机构、升降机构、开铁口机构、控制操作系统组成,回转、升降为四连杆机构,电动开口机钻杆旋转速度无法控制,开口时,经常出现铁口眼钻偏、泥套钻坏,特别是电动开口机开口能力差,不能及时打开铁口。由于高炉冶炼强度的提高,使用无水炮泥,电动开口机已无法满足正常生产的需要。2000年2月28日大修投产后,改用气动式凿岩机,钻杆旋转速度用风量大小控制,解决了铁口眼钻偏、泥套钻坏的问题,同时凿岩机具有打击功能,大大的增加了开口机的开口能力。但由于炮泥质量差,经常出现铁口红点长、渗铁难开现象,钻杆钻至铁口底部,钻头已经烧化。被迫用氧气管烧开铁口,从而出现出铁时间短,渣铁排放不净。针对铁口红点长 、渗铁 、钻头熔化现象,在开口机吹渣风管上加雾化水,开口时将雾化水调至适量,钻至红点渗铁处时将雾化水打开,冷却钻头、钻杆,顺利打开铁口,减少了钻头钻杆的使用量。减少了烧铁口的次数。降低了开口成本,满足了高炉生产的需要。3.2 液压泥炮改造
第一代炉役采用的是BG300型液压矮身泥炮,该泥炮有转炮 、压炮 、打泥三个功能,结构复杂,尤其是更换打泥机构很不方便。故障点多,特别是堵口时,压炮轨迹为不规则曲线。易造成堵口冒泥,破坏泥套及铁口孔道中心线偏移,不利于铁口维护
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