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油水井倒扣打捞技术.docVIP

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倒扣打捞的认识及体会 前言: 随着油田开发的不断深入,油水井数量与日俱增,报废延迟,井筒条件日益恶化,由于套管变形、结垢、及本身管柱中大直径工具解封机构失效、环空落物、压裂措施不当等原因造成的管柱遇卡现象时有发生。在活动、震击解卡无效的情况下,由于未引入油管内切割、爆炸切割等先进工艺,倒扣提出卡点以上油管就成了管柱解卡所必经的途径,其效率的高低直接影响大修周期和大修成本。本文从倒扣作业的程序入手,结合以往大修施工中倒扣的成功范例,分析影响倒扣作业效率的因素,总结倒扣作业经验,为以后类似倒扣作业提供借鉴。 表1   2007年江苏油田大修工作情况表 井号 大修原因 大修方式 倒扣周期d 总周期d 倒扣周期比例 管5 磨桥塞 磨铣 闵4-12 膨胀管补贴 正常补贴 闵20-15 雷雨冲砂遇卡 倒扣活动 6 15 0.40 闵20-24 水井管柱遇卡 活动解卡 闵35 水井管柱遇卡 倒扣活动 6 13 0.46 天83 桥塞管柱遇卡 倒扣震击 19 31 0.61   从表中可以看出:除管5和闵4-12井外,其余4口井均为管柱遇卡井,其中3井采用了倒扣作业,而倒扣作业周期占大修总周期高达50%,因而倒扣作业效率直接决定了大修工作的效率和效益。 二、倒扣作业的基本程序: 1、用试提方法确定卡点深度:一般是用公式法或经验法,其理论依据是在弹性限度(钢材发生永久形变的拉力极限)范围内卡点以上遇卡管柱总伸长量与外力作用遵守虎克定理  T=S*X       (1) 类似于弹簧,其弹性系数S与卡点以上管柱长度成反比,与管柱环截面和钢材弹性模量成正比 S=E*F/H       (2) 对于固定尺寸和材料的油管来说 E*F=常数K    (3) 依据式(1)、式(2)、式(3)易得  H=E*F*X/T=K*X/T (4) 估计卡点以上管柱悬重并附加30KN拉力作为基准拉力T0,多次试提(每次增加50KN)后计算有效拉力 T=(T1+T2+T3+…TN-N*T0)/N  X=(X1+X2+X3+…XN)/N   然后依据式(4)求出卡点深度 H=K*X/T  (5) T:有效拉力 S:弹性系数 X:管柱伸长量 E:弹性模量 F:油管环截面积 K测卡系数 2、使用倒扣类工具打捞成功后,上提倒扣负荷 TD=T0+TX T0:打捞管柱原悬重  TD:倒扣时上提的负荷  TX:卡点以上落鱼在静液中的悬重(井斜大时需附加摩擦力)。 设井筒液相对密度为0.9(介于油水之间),井筒全满,易求得常用油管(Φ73mm、Φ89mm)在液体中单位长度悬重为 Q73=Q0*(7.8-0.9)/7.8=80.9KN/1000m  Q89=116.8KN/1000m Q73:Φ73mm油管在静液中的单位长度悬重 Q89: Φ89mm油管在静液中的单位长度悬重Q0:油管在空气中的单位长度悬重 表2     常见油管在静液中的单位长度悬重表: 油管直径 空气中重量KN/1000m 液体相对密度 钢材相对密度 静液中悬重KN/1000m 73mm 91.5 0.8 7.8 82.12 73mm 91.5 0.9 7.8 80.94 73mm 91.5 1 7.8 79.77 89mm 132 0.8 7.8 118.46 89mm 132 0.9 7.8 116.77 89mm 132 1 7.8 115.08 3、倒扣至落鱼脱扣,预估捞获管柱: TZ=T-T0  再依据TZ=Q*H+TF估算捞获油管的长度,提出打捞管柱即可检查打捞效果 TZ:拉力增值 T:倒扣后上提悬重 Q:静液中单位长度管材重量 H:捞获油管的长度 TF摩擦力 三、影响倒扣作业效率的因素: 1、卡点测算: H=K*X/T=E*F*X/T 经验法中一般K73=245000 KN/1000m K89=375000 KN/1000m K73钻=380000 KN/1000m 而经认真计算,取E=2.1*104 KN/cm2 发现除Φ73mm油管经验K值基本正确外,Φ89mm油管和Φ73mm钻杆K值误差较大,针对Φ89mm油管,引用经验值375000求取的卡点深度偏大,因而倒扣时附加拉力将会加大,易导致倒扣打捞时落鱼从上部开扣,打捞效率低下。 表3        常见油管尺寸及K值对比表: 管材名称 外径cm 内径cm E KN/cm2 经验值k KN 计算值k1 KN |k1-k|/k1 73mm平式油管 7.3 6.2 21000 245000 244926.99 0.03% 89mm平式油管 8.9 7.6 21000 375000

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