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抽热炉烟干燥技术在中储式制粉系统中的实践与分析
第27卷第l0期
2011年1O月
电力科学与工程
ElectricPowerScienceandEngineering
Vo1.27,No.10
Oct.,2011
抽热炉烟干燥技术在中储式制粉系统中的实践与分析
蒋欣军,周文奎,高行龙,王煜伟
(国电谏壁发电厂,江苏镇江212006)
摘要:为了提高中储式制粉系统对高水分燃煤的适应性,国电谏壁发电厂通过分析研究,对9号锅炉制
粉系统创新性地进行了抽高温炉烟掺混技术改造.改造后采用炉烟风机来抽热炉烟掺混进制粉系统,提
高制粉系统干燥出力,降低了制粉电耗,也大幅提高褐煤等劣质煤种掺烧比例,取得较好的经济效益和
环保效益,为同类型锅炉改造提供借鉴.
关键词:热炉烟;褐煤;制粉系统;改造
中图分类号:TK223文献标识码:A
0引言
国电谏壁发电厂7—10号锅炉为上海锅炉厂
引进美国CE公司技术进行设计,改造的亚临界
一
次中间再热控制循环锅炉,采用单炉膛双切圆
四角切向燃烧方式,Ⅱ型露天布置.制粉系统为
钢球磨煤机中间储仓式乏气送粉系统,配4台
DTM350/600钢球磨煤机.
锅炉设计煤种为低水分烟煤(Mt=5.2%,
:31.09%).受国内煤炭供应及市场变化的影
响,入炉煤水分越来越高,电厂近年长期燃用水
分Mt=15%一20%的高水分烟煤,甚至掺烧水分
更大的褐煤(Mt=25%一40%).此外,受设备
老化,性能下降影响,实际运行中磨煤机干燥热
风温度达不到设计320oC.制粉系统干燥出力严
重不足,导致磨煤机出口温度较低,制粉系统出
力降低,制粉电耗较高,严重时甚至造成锅炉被
迫限制出力运行.
为了解决制粉系统干燥出力不足的问题,国
电谏壁发电厂通过近半年的收资调研和分析研究,
决定首先在9号锅炉进行制粉系统抽高温炉烟改
造尝试,从省煤器入口烟道抽取约450c【=的高温
炉烟送入磨煤机,以期提高制粉系统干燥出力.
炉烟系统投运后,磨煤机干燥出力明显增加,
磨煤机进口风温上升达7O℃,磨制高水分褐煤时
磨煤出力增加达60%,增加炉烟风机后厂用电耗
量下降,制粉系统运行更安全,同时锅炉NO排
放量明显减少,达到预期效果.
1改造目标
(1)解决因原煤水分较大系统干燥出力不
足有效降低制粉电耗,并改善钢球磨长期低出
力运行导致的过渡磨损现象.
(2)解决长期困扰本厂的掺烧褐煤与机组出
力受限的矛盾,将机组满负荷下褐煤掺烧比例由
不足20%提高至40%以上,增加锅炉对煤种的适
应能力.
(3)炉烟热风混合干燥系统作为新增设备,
要求能与原热风干燥系统灵活,可靠地切换运行,
以保证在抽高温炉烟系统故障时,不影响锅炉正
常运行.
(4)通过控制制粉系统含氧量不大于14%,
提高抽炉烟干燥后制粉系统的防爆能力.
(5)通过炉内增加烟气循环,适度降低NO
排放浓度.
2改造方法
2.1锅炉燃煤特性
锅炉原设计煤种为烟煤.近年来,实际运行中
掺烧部分褐煤.原设计及改造设计煤质特性见表1.
收稿日期:2011—07—22.
作者简介:蒋欣军(1973一),男,高级工程师,从事技术管理及动力设备方面的研究,E-mail:Jingxj@mail.jb.egdc
COITI.cn.
电力科学与工程2011芷
2.2计算结果
表2为制粉系统热力计算主要结果.在入炉
风量为111225m./h的情况下,计算干燥剂初始
温度约为340℃,相应的高温炉烟量计算为
煤水分为Mt=20%,磨煤机出力为52t/h,磨通280000m/h(两台炉烟风机流量).
表2制粉系统热力计算结果
Tab.2Resultsofthermodynamiccalculationofcoalpulverizingsystem
然采用原有的磨煤机,粗细粉分离器,排粉机,
2.3新增设备情况粉仓和给粉机,新增两台炉烟风机及炉烟管道,
改造后的抽热炉烟系统见图1.制粉系统仍控制风门等.
第10期蒋欣军,等抽热炉烟干燥技术在中储式制粉系统中的实践与分析67
丙制粉系统丁制粉系统
图1抽炉烟系统接口示意图
Fig.1Schematicdiagramofpumpingfurnace
smokesysteminterface
新增两台炉烟风机选型性能参数见表3所示.
正常状态两台炉烟风机并联运行,当一台炉烟风
机跳停时,通过降低煤量切除部分热炉烟负载.
同时,另外一台炉烟风机联锁增加出力,维持炉
烟母管压力稳定.
表3炉烟风机选型参数
Tab.3Furnacesmokefanselectionparameters
2.4炉烟管道
干燥炉烟取自低温过热器与省煤器之间的竖
直烟道后墙,保持原有受热面不变动,具有温度
高,含氧量低的特点,在磨制高水分煤时能够表
现出更大的干燥出力和安全性.
根据制粉
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