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* 实施二:制定专项施工工艺 1、工况分析:本工程使用土钉墙加固技术,其关键点是土钉体与土共同作用,以到土体的整体刚度,弥补土体抗拉抗剪强度低的弱点。 本工程-16.80m深基坑处地质条件差,多为淤泥层和淤泥质粘土层,土体自身的整体刚度差;基坑落差大,垂直落差为4.7米;场地狭小,深基坑与制冷基坑直线距离为15米,无法进行大范围开挖。 * 方案一:人工成孔植入螺纹钢筋 在坡面上使用经纬仪、水准仪和钢卷尺等测量工具进行放线来确定钻孔位置,并使用洛阳铲进行钻孔,成孔完成后及时安放螺纹钢筋,防止塌孔。注浆管与土钉杆一起放入孔内,注浆管应插至距孔底250-500mm,为保证注浆饱满,在孔口位置设置排气管,在第一次注浆后进行二次补浆。 2、方案对比:针对本工程的特点,我小组对两种土钉体加固方案进行对比 特点:单价低,土钉体锚固质量较好,但锚固过程较复杂 * 方案二:机械配合楔形钢管植入 采用钢管作为土钉体,设计倾角为15°土钉体加长连接采用两根Ф 16,L=200mm的钢筋与钢管双面焊接。施工前使用经纬仪、水准仪和钢卷尺等测量工具进行放线来确定土钉体位置。点位确认后楔形钢管吊装到位。水平面使用挖掘机植入钢管;垂直面使用空气动力锤植入钢管。密封钢管口后采用水泥净浆进行高压注浆。 效果:结合本工程特点,我们最终选择方案二:使用机械进行一次植入,再使用钢筋网片焊接,水泥浆进行高压注浆封堵,达到与土体有效结合,加强整体刚性。虽然单价提高,但节省了工期,又确保了深基坑支护体系稳定性,保证了工期进度。 特点:工期短,锚固过程一次成型,极为适合淤泥土质,但是单价提高。 * 实施三:制定合理施工方案 结合选定的施工工艺,根据工程实际情况,制定专项施工方案。 1、确定工艺流程 为保证土钉体锚固施工质量,我小组绘制了土钉体锚固技术施工流程图。 绘 制:王 旭 制表时间:2008年12月 高压注浆 制作土钉分布图 放点 土钉体吊装 土钉体植入 钢筋网片焊接 * (2)土钉体制作 本工程采用Ф 65毫米的钢管和Ф 48毫米的花纹管分别作为土钉体。为增加与土体摩擦力,在钢管表面焊长度为30mm的螺纹钢筋作为楔体,并在楔体后设Φ1.5mm的注浆孔。严格控制钢管的长度,平面内侧土钉体长度为4.5m,外侧土钉体长度为3m,垂直面土钉体长度为6m。 * 3、土钉体分布图及放点 (1)制作土钉体分布图 (2)土钉体放点 利用计算机与全站仪,对全部686个土钉点进行放置,控制土钉点精确度为±5mm 。并对所放置的点位进行二次复合,保证全部686个点位的准确性。在以确认的点位埋置钢筋头以标示。放点时间选择中午进行,以避免交叉作业而点位的触动,造成点位的误差。 与设计院、施工单位共同商讨,根据规范设计土钉分布图。 * 4、土钉体的吊装及植入 土钉体制作完毕后立即运至施工作业面进行吊装施工,避免存放导致土钉体损坏、变形及污染。吊装时有施工人员对吊装精确度进行控制,以确保吊装无偏差。 (1)土钉体吊装 (2)土钉体植入 在确定土钉体吊装无误差之后,水平面土钉体使用现场挖掘机进行植入;垂直面土钉体利用空气动力锤进行植入。 在植入过程中小组成员对植入角度进行过程控制及检查,保证水平面植入角度为90°,垂直面植入角度为15°。 15° * 5、钢筋网片加固及高压注浆 (1)钢筋网片加固 对已完成植入的土钉体,使用Ф16mm钢筋通长焊接加以固定。对固定后土钉体使用Ф16mm的钢筋网片进行二次固定,加强整体性。网片规格为200*200,斜向加设2根Ф16mm的加强筋,保证整体刚性,防止土钉体移动。 * (2)高压注浆 注浆前对土钉体进行内杂土进行清理,以保证管内清洁。使用水灰比为0.45—0.50的水泥净浆进行高压注浆,并添加适量的速凝剂以促进早凝。将注浆管放入钢管内,插至距管底250mm时进行注浆,在第一次注浆五分钟后进行补浆,以保证浆体饱满。 * 通过严格按照小组制定的工艺和方案进行施工,除按规范对5%的土钉体进行验收外,我小组又进行全数验收,结果为单根土钉体最小抗拉力为204kN,高于设计要求的150kN,686点土钉体一次验收合格,合格率达到100%,确保了基坑的稳定性。 效果一 完成后的支护体系 检验批记录 目标值:土钉体锚固质量验收合格率达100% * 通过对预埋的12个变形监控点位进行的水平观测和沉降观测,从基坑正常开挖开始,水平位移观测1次/天,沉降观测1次/3天。本工程土钉墙支护基坑最大水平位移为37mm,最大沉降量为4mm(小于1%)满足图纸要求。 效果二 基坑变形记录表 通过使用复合土钉墙支护技术,成本节约70万元,工期提前20天。 * 本工程使用的复合土钉墙深基坑支护技术

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