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碱厂75T锅炉烘炉方案.doc

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PAGE PAGE 6 75t/h循环流化床锅炉 烘 炉 方 案 编 制: 审 核: 批 准: 一、工程简介 某碱厂75t/h循环流化床锅炉热电节能技改工程位于遵义市舟水桥碱厂内西侧,该厂大门口的公路直接可通往市区和火车站,交通运输较为方便。 本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-M×24的循环流化床锅炉,采用单锅筒横置式自然循环,“高温水冷旋风分离器”、锅炉采用前吊后支,全钢结构,室外布置。 本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为+32.190米;运转层平台标高为+7.000米;锅筒中心标高为+29.640米;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600 本锅炉参数:额定蒸发量75t/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155 本锅炉采用膜式壁结构;布置了两个高温水冷旋风分离器,在分离器后尾部竖井中布置高温过热器,高温过热器材质为12Cr1MoV,低温过热器为20/GB3087-1999,两级过热器之间采用喷水减温装置调温;采用平衡回灰,回灰系统由分离器、料斗、J型阀构成;在尾部竖井中布置了两级省煤器,在省煤器后布置两级空气预热器;本炉燃烧设备主要由给煤装置、布风装置、二次风装置、飞灰循环装置、点火系统组成,燃烧煤种为无烟煤。 本锅炉炉墙均采用敷管式的轻型炉墙,外层设外护板。在尾部则用金属护板。设有人孔门、观察孔和测量孔。本炉炉膛沸腾层四周、分离器内、回灰料斗均为磨损严重区域,在这些的地方分别采用特殊的高温耐磨浇注料内衬等措施。 二、烘炉前的准备: 1、烘炉前必需具备下列条件: (1)锅炉本体的安装、工艺管道、烟管、风管设备、仪表的单机试车和调试工作全部结束, (2)炉墙漏风试验合格, 该锅炉对炉墙的严密性要求很高, 因此应进行漏风试验,以检查炉墙的严密性。检查的部位有炉膛的人孔门、手孔、看火门和防爆门,冷热风道、空气预热器、烟道等。漏风检查方法:先将漏风检查范围的所有风门挡板关闭,如炉膛部份的人孔门、看火门防爆门、引风机进口风门挡板等。然后启动送风机,使炉膛保持5~10毫米水柱正压。并在试验中一直保持着。在送风机入口加入白粉(滑石粉),这时漏风处便有白粉冒出。注意在漏风部位标好记号,检查完毕后,按照所做的记号进行缺陷的消除。 消除的方法是:对烟风道、护板、水冷壁密封的漏风处进行补焊,对人孔门、看火门处的漏风应将接合面修整并镶好填料。 (3)烘炉需用的各系统已安装和试运完毕,能随时投入。烘炉所需的热工和电气仪表已安装和校验、调整试验合格,能随时投入。 (4)烘炉所需的临时设施搭设好。 2、省煤器和过热器的外护板不能全部封焊死,在省煤器、过热器的后面和两侧的顶部分别留一条焊缝暂时不焊,让烘炉时的水汽顺利排出,等炉烘完以后再封焊。 二、烘炉要求: 烘炉就是对炉墙慢慢地加热,除去炉墙内水分,而炉墙不产生裂纹和变形直至墙内水分达到要求。 1、在流化床的上面铺一层厚度高出风帽200左右的颗粒在3~10㎜的煤渣底料,防止烧坏或堵塞风帽口子。然后放上刨花、锯末面和木柴点火烘炉。同时打开引风机风门挡板,使锅炉自然通风。 2、锅筒水保持在正常水位范围内,上水采用间断上水,上水时关闭省煤器再循环阀,上水后再开启。 3、烘炉人员要严格按烘炉曲线控制好烘炉温度,并做好记录。 序号 名 称 规 格 单位 数量 备 注 1 干滑石粉 ㎏ 150 2 木柴 干燥无铁钉 m3 18 3 锯末面 干燥无铁钉 m 3 2 4 氢氧化钠 按100% 纯度 ㎏ 180 5 磷酸三钠 按100% 纯度 ㎏ 180 6 煤炭渣 粒度3~10 m3 3 7 方口锹 把 4 三、资源计划 1、材料计划: 2、人员计划: 烘煮炉值班名单如下: 管道:古树贵、扬家云 铆工:潘志斌、姚连江 起重工:秘宾成 钳工:杨贤建 辅工:3人 管理人员不作固定倒班,但正常上班时间要到现场。若有问题随叫随到。有关分工如下: 组长:孙文晏 副组长:孙冬初、 管道:刘刚 电气:于宏军 四、安全技术措施 1、 对危及设备及人身的紧急事故,运行人员按事故处理规程先处理,作好记录并及时向指挥组报告。 2、 未经试运操作人员同意,非试运操作人员不得擅自变动设备的运行状态。 3、参加试运的工作人员巡视中如发现设备问题,应及时向有关专业组组长汇报; 4、 各专业调试人员负责组织实施各项调整试验,并指导操作,示范操作,监督检查操作。运行人员应尽量通过试运熟悉操作,以便在联合试运结束后顺利过渡到全部由电厂运

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