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09重整催化剂与事故分析(0912).pdf

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重整催化剂与事故分析 RIPP 濮仲英 2009.12. 重整催化剂经济效益,需要装置的良好 性能和优化操作来实现,二者是相互相成 的,相互依赖、相互补充。 实际上,催化剂本身的使用成本并不 高。40万吨/年生产芳烃的CCR装置,装剂 50吨左右,每吨按135万元计算,使用5年 的催化剂成本是33.75元/吨原料。如果铂回 收后循环使用,回收铂的损失按5%计,催 化剂使用成本为7.7元/吨原料,。 正常情况下,催化剂磨损一年约耗剂1 吨左右,合计使用成本3.4元/吨。因此总的 催化剂使用成本(回收铂)为11.1元/吨原 料。 在现实生活中,只要装置出现一些风吹 草动,如催化剂性能变化或磨损增大,往 往催化剂是首先被怀疑的对象。这样就会 造成对事故判断的失误或片面,不利于催 化剂效益的正常发挥。 本节主要介绍设备和操作问题与催化 剂各项技术指标的关系,并通过对一些事 故或问题的分析来说明它们的内在联系。 1,重整装置的积炭 重整装置金属器壁积炭,是指在 重整反应的条件下,重整装置高温部 位的金属器壁产生的积炭,这些设备 包括加热炉管、反应器、电加热器等, 其中反应器壁的积炭最为严重 。 1-1概况 自1985年我国第一套CCR装置投运 以来,至2008年底已有30套CCR装置 建成并投产,到目前为止发生金属壁 积炭的重整装置已经有12套,其中反 应压力为0.88MPa的装置1套;反应压 力为0.35MPa的装置11套,既有引进美 国的,也有引进法国的专利装置。 1-2工艺特征 a,催化剂收集料斗的高速吹扫气的流 量曲线 明显变化; b,第四反应器下部的催化剂下料管表面 温度,部分管线表面温度变低(在0.35Mpa 的CCR装置观察不到这一现象); c,在某一时段催化剂粉尘量异常增多, 尤其是细粉增多(见图1) ; d,重整各反应器的温降分布出现倒 置的现象,如第二反应器的温降高 于第一反应器的温降,或第三反应 器高于第二反应器; 编号 一反 二反 三反 四反 温降℃ 60 50-55 100-110 30-40 e,1 号提升器内出现炭块,甚至出 现炭包裹催化剂颗粒的炭块; f,待生剂上的炭含量下降; g,芳烃产率或RONC略有下降; h,再生剂中出现“侏儒”球。 1-3 危害 例1,某CCR装置的处理能力为40万吨/年, 以芳烃为目的产品。 1996年7月投产,1997年9月因反应器 壁积炭而停工。四个反应器内清理出来的 炭的数量如下表。 反应器编号 一反 二反 三反 四反 合计 炭量,桶 10 26 9 9 54 (200立升) 据统计,在装置停工前6个月至清理反应器后 再次开工期间,共消耗催化剂40多吨。 反应系统内构件的损坏情况如下表。 反应器 中心管损坏 扇形筒损坏 下料管堵塞 编号 根 根 根 一反 下部2个小孔 17 9 二反 无 12 4 三反 无 4 (另有4根 无

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