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一次风机RB试验总结
一: 实验前准备 (17:50-18:40)
1.开启#1炉所有油枪手动门,油枪保持备用
2.退出#1炉所有磨煤机风量低保护及密封风差压低保护。
3.启动炉点火,保持压力1.0 mpa,至辅汽联箱电动门开启,辅汽联箱压力调整至0.9mpa,由冷再供汽。
4.大机TOP. MSP,EOP启动试验正常.
5.提前将除氧器液位降至1900mm,除氧器放水管暖管完毕。
6.将主机轴封压力调整至80kpa,主汽供轴封管道暖管,电动门开启,调门微开。
7.联系电建人员在1B一次风机处等候,准备一次风机倒转时手动刹车。
8. 试验前将停运磨煤机的冷热一次风门及磨煤机出口门关闭。
18:54投入机组RB功能按钮,
二:试验前工况:(18:59)
负荷910MW,主汽压力24.6,温度587,再热蒸汽压力 3.81温度 587, A,B,C,E,F磨运行,给水流量2378t/h,过热度36°C。
三:试验经过: (18:59---19:52)
18:59:58就地拍事故按钮停1A一次风机,协调画面一次风机RB动作报警灯亮,机组协调自动切至机跟随,自动切至定压方式,一次风机跳闸后 3S, 1C磨自动跳闸,5S后1E磨未跳闸,手动紧急停运,煤量下降至180t/h后稳定, 引风机动叶A/B指令 71.1%/63.2% 在发生RB后1S内发出超驰关闭9%指令,引风机动叶提前动作,炉膛负压19:00:12最低至-1305pa后回头,送风机A/B动叶开度61%/65%未动作,后期随主汽流量下降后19:00:37开始关闭至 48%/51%稳定。1A一次风机停运后联锁关出口挡板,A空预器出口热一次风电动门,A侧冷一次风电动门;1B一次风机动叶快速开启,热一次风母管压力由10.1kpa下降至4.75kpa后回头,19:00:32 一次风机动叶开度95%到达上限,电流287A,炉膛负压最高在+967pa后稳定。 期间风烟系统全部自动调节。
RB动作后,机组立即切至定压方式,维持了当前压力24.13mpa,汽机调门指令由91.3%下降至75.9%。机组参数稳定后,RB手动复位,然后将主汽压力缓慢滑压至16MPa,
RB动作后,过再热器减温水调门超驰关闭30S,减温水电动门未动作,主汽温度降至570°C再热汽温降至558°C后稳定回升,19:02投入过热器减温水自动。
19:00:40锅炉给水流量指令与反馈偏差大于300t/h跳手动,跳手动时给水流量2154t/h,期间小机转速指令与反馈跟随正常,小机高压进汽切换阀未开启;给水跳手动后立即手动调整至1400t/h后开始微调,保持水煤比在7左右,主再热汽温开始回升,过热度最低11°C后回头;19:12 投入给水自动,机组负荷降至550MW后各参数稳定,19:17手动复位RB,
19::44负荷530MW,各项参数稳定,联系电建人员将1A一次风机手动刹车装置退出 19:44:36 1B一次风机动叶开度90.6%,一次风母管压力9.14kpa,解除1B动叶自动后启动1A一次风机,注意的是1A一次风机需要切至手动模式启动, A空预器出口一次风挡板机A侧冷一次风电动门需风机启动后才能开启,否则会加剧漏风量,影响一次风母管压力;1A一次风机启动后应开启备用磨煤机通风,防止风机憋压。19:50 并风机完成,动叶开度49%/48.4%, 母管压力9.17kpa,投入一次风机自动,投入磨主控,投锅炉主控,机组进入协调模式, RB试验完成。
四:总结:
1.RB发生时引风机动叶超驰关9%,保证了风烟系统均在自动位不需要人为干预。但负压最低-1305pa,超驰关量是否可以再加大一些,保证负压在-1000pa以内;
2.本次RB,给水跳手动后干预比较及时,给水量控制准确,汽温,过热度,水煤比短时间摆动后即恢复正常;
3.一次风机容量够大,本机组一台一次风机带60%额定负荷没有问题。但尽量降至500MW,本次RB发生后煤量降至180t/h后锅炉又增加了40 t煤量,将负荷带到590MW,其实这样很危险,可能将一次风机进入危险工况;
4. 一次风机出口风道设计余量大,并风机时很流畅;并风机时控制热一次风母管压力在9.2-10.4kpa之间,压力下降至9.5kpa时开A动叶,压力上涨至10kpa以上开始关B动叶,如此反复操作;热一次风母管压力宁可低一点也不能高于11kpa,否则风机很容易喘振失速。
5. 一次风机出口挡板关闭时间较快,3S内关信号即到位,但出口挡板不严漏风量较大,一次风机倒转比较严重,停机时需校验挡板。
6.本次RB机侧设备稳定,轴封压力提前调高,但后续甩负荷时轴封压力也未出现波动。除氧器 凝汽器水位,氢冷器出风温度自动调节比较平稳。
7.本次RB相关设备未按照逻辑动作如下:1)给水在发生
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