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本次课要解决的问题 1.离心泵的汽蚀现象 2.汽蚀现象的分析 3.汽蚀现象的防治 一、任务六课前完成情况 实际安装高度必须小于Hg 离心泵允许安装高度: 大气压 饱和蒸汽压 汽蚀余量 吸入管损失压头 根据各组的报告及汇报,各组对确定离心泵安装高度的计算都没有问题,公式应用准确,计算正确。 二、离心泵的汽蚀现象 什么是汽蚀现象? 1.离心泵的安装方式 低于液面安装 高于液面安装 安装位置过高,液体无法被吸入泵壳内 大气压最大支撑水柱高度为10m左右 2.离心泵汽蚀现象 2.离心泵的汽蚀现象 泵入口压力不是最低的;最低压力在泵内,叶轮上K点 当K点处的压力降到小于等于输送温度下液体的饱和蒸汽压pV时,液体将部分汽化形成气泡 泵的流量小于设计流量时,压力最低的部位在此 泵的流量大于设计流量时,压力最低的部位在此 低压区→产生气泡→高压区→气泡破裂→产生局部真空→水力冲击→发生振动、噪音,对部件产生麻点、蜂窝状的破坏现象。 由于泵 入口压力过低,造成液体汽化和凝结而产生的冲击叶轮的现象称为汽蚀现象。 是由于实际安装高度大于最大允许安装高度引起的。 3.汽蚀现象及危害 叶片表面产生蜂窝状腐蚀 泵 体震动,并发出噪音; 流量、压头、效率明显下降(下降15%以上) 严重时甚至吸不上液体。 生产中必须杜绝 通过控制安装高度来杜绝 4.防止汽蚀发生的措施 1.避免发生气蚀的措施 降低液体温度(使对应的液体饱和压力降低); 减小吸上高度(使吸口压力增大); 降低吸入管阻力(采用粗而光滑的吸管,减少管路附件等); 关小排出阀或降低泵转速(降低流量)。 2.提高泵抗蚀性能的措施 改进叶轮入口处形状; 采用抗蚀材料; 叶轮表面光滑,叶片流道圆滑。 三、案例分析 开展方式: 小组进行实际案例分析,20min 分析出原因最多的小组进行汇报 其他小组补充汇报小组没有分析出的原因 给出实际原因,总结出汽蚀现象的分析思路 故障分析思路 由异常现象或指标——判断出了故障 提出可能原因——可以导致异常现象的原因 原因排查——由最容易排查的原因开始、或 从岗位最常见原因开始 提出处理措施——针对产生原因来提 实施处理措施——解决问题 案例:南京某化肥厂建成开车半年左右,发现全厂生产用水不够用,最终全厂停车。 检查:针对此情况,化肥厂请有关专家到厂内检查分析问题。 检查后,发现长江边水泵房中的4台水泵受到了不同程度的“汽蚀”,最严重的一台是主泵,其叶轮前后盖板被击穿100多个孔,最大的孔的面积达到了52mm2,另外3台备用泵的叶轮上被击穿的孔不多,但是被剥蚀的很严重。显然生产用水不够用是由于泵已经被“汽蚀”损失而造成的。 为什么,仅仅半年时间这些泵就被损坏到如此严重的程度呢?请分析原因。 分析思路 可以判断出现了汽蚀现象 汽蚀现象的根本原因是实际安装高度大于最大允许安装高度 案例中的情况,泵的实际安装位置没有变化,因此主要是最大允许安装发生了变化(变小)引起的汽蚀 可以根据允许安装高度计算公式去分析判断 分析原因: (1)那一年长江水位特别低,泵的“安装高度”超过了“允许吸上高度”,这是造成泵被“汽蚀”的主要原因;(泵在安装时,没有考虑长江的历年最低水位) (2)不仅如此,在这么短的时间内,主泵损坏的严重程度令专家感到另有原因,继续检查后发现:主泵的入口管内卡着一个施工用的塑料桶,造成泵的进口阻力太大,使得叶轮入口处压强太低,使得泵在刚开始使用时(尽管当时水位还没有降低到最低水位)就很容易发生“汽蚀”,而操作人员一直没有发现,只是一味的用增加泵来增加流量 (3)再经过机械专家对叶轮材料的分析后又发现了第三个原因:叶轮所用的材料也不符合要求。 四、小结 汽蚀现象 汽蚀现象的防治:确保实际安装高度低于最大允许安装高度 五、布置任务 P73:43、44、45 小组作业:任务八 操作离心泵 项目要求: 1.根据实训基地的设备,测定Q-P,Q-H,Q-η曲线,设计相关测定方案。 2.制定安全应急预案
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