二矿2017~2018年“四优化一提升”2017.3.21.doc

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PAGE PAGE 24 平煤股份二矿2017~2018年“四优化一提升” 规划及实施方案 平煤股份二矿 二〇一七年三月 平煤股份二矿2017~2018年“四优化一提升” 规划及实施方案 为确保矿井“四优化一提升”规划及实施方案的有序开展,围绕单位年度节支增效目标,统筹推进各项工作,矿成立四优化 (优化矿井布局、优化生产系统、优化工程设计、优化劳动组织)一提升(提升矿井机械化、自动化、信息化、智能化水平)活动规划及实施方案工作小组。 一、成立“四优化一提升”工作领导小组 组 长:党委书记 矿长 副组长:生产副矿长、总工程师、开掘副矿长、采煤副矿长、机电副矿长、安全副矿长、经营副矿长、后勤副矿长。 成 员:采煤副总、开掘副总、机电副总、通风副总、地测副总、防突副总、生产副总、采煤区、开拓区、机运区、通风区、地测队、防突区、北山工区、总办室部门负责人。 领导小组下设办公室,办公室设在总办室,总办室主任兼任办公室主任。 二、“四优化一提升”规划及实施方案 (一)开采布局优化 2017年将开始布置三水平庚一辅助采区。 二矿现生产布局为“三庚一己”,三个庚组采区目前剩余情况:二水平庚三采区剩余可布置1个工作面,可圈定储量33万吨,预计2018年11月结束;二水平庚一采区剩余可布置3个工作面,可圈定储量301万吨,预计2021年结束。三水平庚一采区可布置工作面为11个,可圈定储量674万吨;2018年庚三采区结束后将无接替采区,为确保矿井可持续发展,采区能够正常接替,将三水平庚一西翼资源进行规划布置,确定为庚一辅助采区,作为二水平庚三采区的接替采区,确保矿井保持“三庚一己”的生产布局。 (二)生产系统优化 1.远距离供液、供电系统优化 优化时间:2017年5月 优化地点:庚20-21100采面 原使用情况及存在问题: 原综采工作面将供液、供电系统放置在风巷内,每隔500米需将设备进行向外移动,采面回采期间乏风经过设备列车使设备老化严重,设备运行稳定性差。 优化方案及安全经济效益: 通过使用52mm直径高压无缝铜管进行远距离供液,管线吊挂排设更加系统,减少了管线窜液、崩毁,提升安全系数。移变安设在机巷,减少了供电距离,降低了供电损耗。减少了设备列车上的设备节数,开关列车移动起来减少了碰撞和损坏,安全方便快捷。泵站安设在机片处,安装拆卸方便,故障处理起来不受地质构造影响,事故率降低。避开了这些危害因素。泵站安设在机片提升了风巷回风流有效风量,同时减少设备检修人员。 2.机巷端头架优化 优化时间:2007年5月 优化地点:庚20-21100采面,庚20-31040采面, 原使用情况及存在问题: 普通综采设备采煤时,机巷超前支护20米,打两排单体液压支柱,间距1.0m,切顶排密集柱和π型梁支护,切顶排柱距0.5m±50mm,排距1.1±0.1m,三、四排控顶,采用人工打密集柱和回柱,需要4人作业,劳动强度大,危险系数高,且遇机巷超前压力大时,单体柱回收难度大。 优化方案及安全经济效益: 综采工作面机巷实现端头架支护,机巷切顶排处无需打设临时支护,杜绝了回柱放顶安全事故的发生,端头架成组拉设随推进灵活拉移,保证了三角区的顶板安全,端头架支护有效面积大,刮板输送机司机在端头架支护区域工作,安全系数高。端头架连接机巷转载机,拉架后,转载机同步推移,方便快捷,比较拉移千斤顶更加安全便捷。减少4个工作岗位,人工工资按照6000元/月,每年减少投入30万元 3.综采工作面装备优化 优化时间:2017年4月 优化地点:庚20-21100、庚20-31040综采工作面 原使用情况及存在问题: 原综采工作面装备ZY4000-12/25型液压支架,MG250/600-AWD型采煤机,SGZ-764/630型刮板运输机,SZZ-730/110型转载机,采面推移支架需8人,并且逐架追机本架操作,风险系数高,采煤机截割能力小,遇夹矸割不动的现象,截深为0.6m,刮板运输机运输能力小,煤量大时容易压死运输机,机巷转载机推移困难。工人劳动强度大,工作效率低,机电事故多。 优化方案及安全经济效益: 庚20-21100和庚20-31040综采工作面升级后装备116组ZY6800-12/25D和6组ZY6800-14/30D型液压支架,下端头使用2组ZT17500/16/30端头支架,MG500/1180型电牵引采煤机,SGZ-900/1050型刮板输送机,SZZ-730/132型自移式转载机,BRW400/31.5K型乳化液泵站。机巷布置矿用液体添加剂配比添加电控装置,加强喷雾系统降尘效果。采面推移支架只需2人,支架电液控自动移架,且操作人员远离被移动支架,采煤机、运输机能力大,运行稳定,不容易出现机电故障。自移式转载机拉设随推进灵活拉移,减少工人劳动强度,提高

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