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设备修理验收记录
设备名称
验收时间
铳床
型号 X53K
验收地点
设备制造中心
参加单位
1、主轴转速/、全;
2、主轴精度偏差过大;
3、纵向手柄不灵活;
检
4、横向丝杠间隙过大;
查
5、横向丝杆间隙过大;
存
6、升降丝杠间隙过大;
在
7、主轴箱噪音过大;
隐
8、十字手柄不灵活;
患
9、纵向手柄不在中间位置;
10、工作台各接触间隙过大;
11、升降进给轴弯曲;
12、部分电气元件、线路老化。
1、主轴箱的修理
、拆下电动机并将电动机解体、清洗、检查轴承,加注黄油,更换风叶 1件;
1.2、 拆下I轴对其进行测量、检查,更换 I轴1根,轴承(306) 1件,轴承(212 )
1件,电磁刹车离合器总成 1件,连接销6件,牛皮垫36件;
修 理 项 目1.3、 拆下II轴及齿轮对其进行清洗、 检查、测量,更换轴承(307) 1件,轴承(407) 1件,三联齿轮(XA6132-3355) 一件;
修 理 项 目
1.4、 拆下油泵及偏心套,清洗、检查,更换轴承( 308 ) 1件;
1.5、 拆下III轴及轴上齿轮对其进行解体、清洗、测量、检查,更换轴承( 309) 1件, 轴承(308) 2 件,二联齿轮(XA6032-3363) 1 件;
1.6、 拆下IV轴及轴上齿轮对其进行清洗、 检查、测量,更换轴承(409) 1件,轴承(212) 2件,轴承(309 ) 2件,三联齿轮(3364) 1件;
1.7、 清洗箱体内部油泥,更换视窗 3件;
1.8对所拆部件进行回装;
1.9用手转动由低到高逐级实验各档位齿轮连接。
2、立铳头的修理
、从床身下拆除、吊装立铳头;
2.2、解体、检查下铳头升降丝杠,并校直丝杠;
2.3、 拆下主轴总成,对其进行测量、解体、清洗、检查,更换轴承( NN3020K/P0 1 件,轴承(46120. ) 2件;
2.4、 拆下六轴及齿轮。对其进行清洗、检查,更换轴承 (212) 2件;
2.5、 拆下七轴对其进行测量、清洗、检查,更换轴承( 222) 1件,(224) 1件;
2.6、 对铳头箱体及外表进行清洗;
2.7、 对主轴进行组装,加注黄油并调整主轴间隙;
设备修理验收记录
设备名称验收时间铳床
设备名称
验收时间
铳床
型号 X53K
验收地点 设备制造中心
参加单位
2.8、 对其他部件依次进行回装;
2.9、 将组装好的立铳头总成吊到床身上,调整其对工作台的垂直度。
3、 工作台的修理
3.1、 拆除、检查下纵向丝杠及镶条;
3.2、 吊装纵向工作台;
3.3、 对拆下各部件进行清洗、 测量、检查,更换轴承(8209) 2件,纵向丝母1对,拉 簧1根;
3.4、 检查、调整纵向手柄位置;
3.5、 拆除、检查纵向手柄轴,更换伞齿轮( 62-740 ) 1件,轴承(8105 ) 1件;
3.6、 拆除横向丝杠及丝母,进行清洗、检查、测量,更换横向丝杆 1件,横向丝母1
件,轴承(7306) 1件,轴承(7206 ) 1件,轴承压盖1件,手轮2件, 拨叉1件;
修 理 项 目3.7、 拆下横向工作台压板,吊装横向工作台;
修 理 项 目
3.8、 拆下进给箱总成,对其进行清洗、检查、测量;
3.9、 用千斤顶顶起升降工作台,拆下升降丝杠丝母进行清洗、测量、检查,更换升降
丝母1件,固定螺母1件;
3.10、 拆下升降手柄轴,更换手柄轴 1件,滚针轴承(3*24) 49件;
3.11、 对所拆下部件进行清洗,升降工作台清洗。
3.12、 对各导轨结合面及镶条清洗、检查、修理,用油石去除毛刺。
3.13、 对所拆配件及更换配件进行回装,调整各丝杠丝母间隙调整各镶条间隙。
4、 电气的修理
4.1、 对各电气元件、控制线、动力线进行测量、检查;
TOC \o 1-5 \h \z 4.2、 经测量,电源总开关断路,更换电源总开关 1件;
4.3、 经测量,照明变压器短路,更换变压器 1件;
4.4、 加装工作灯1台;
4.5、由配电箱到工作台的金属软管多出断裂,更换金属软管 5米;
四、修理后试验:
1、修理后开动机床,使其在各档位中进行空车试验,由低速到高速逐级运转,主轴转 速齐全,变速机构操作灵活,机床噪音减小,各机构运转平稳;纵向手柄、十字手柄操 作灵活,纵向丝杠间、横向丝杠、升降丝杠间隙、工作台各接触面间隙调整适当,用百 分表测量主轴的轴向窜动精度为 0.01mm,主轴轴肩支撑面的跳动精度为 0.005mm,,主轴
锥孔中心线的径向跳动精度为 0.005mm,,主轴定心轴颈的径向跳动为 0.01mm;排除主轴
转速不全,精度偏差过大故障。
设备修理验收记录
设备名称
铳床
型号
X53K
验收时间
验收地点
设备制造中心
参加单位
修 理 项 目
2、电气部分经修理后各
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