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铝电解低电压综合节能技术实施条件和典型应用实例;背景;国外低电压节能技术;国内低电压节能技术;国内某厂300kA级槽运行电压情况;低电压节能技术的要点;低电压节能技术的要点;低电压节能技术的要点;低电压节能技术的要点; 在电解槽阳极、阴极质量相同的假设条件下,电流分布越均匀,在相同槽电压情况下,电解槽最小极距则越大。 极距均匀,可降低极距,从而降低电解质压降。 ;使用开槽阳极,有利于阳极气泡逸出
按照气泡最短路经逸出,阳极开槽,可以缩短气泡逸出路径,从而降低阳极气膜压降,开槽阳极可以降低气膜压降30-80mV。 ;; 分子比每降低0.1,电流效率提高1%左右,当分子比为2.1左右时,电流效率可达95%。 但分子比的降低,电解质导电率降低。 最后追求的是系统平衡。 当杂质含量高时,需考虑氧化铝溶解性能,不能引起炉底沉淀; 直流电耗不降低的情况下,电流效率与槽电压之间的关系
(初始条件为槽电压3.98V,电流效率92%);低电压节能技术的要点; 理论分析表明:提高铝水,可以降低极距。 但是实际操作中,铝水平的提高常常带来许多负面影响。 如伸腿过长、炉膛内型畸形等使电解槽铝液中水平电流大幅增加,电解槽铝液不仅没有稳定,反而引发其它问题。
因此,保持良好的炉膛内型将是继续降电压的关键。 依据炉膛内型情况,实施区域能量平衡调整,是确保极距有效降低的重要手段。 ;1、数据分析持续改进法 ; 利用电流效率快速检测方法,快速确定当前情况下最佳极距 。 ;低电压节能技术的要点; 磁场:垂直磁场小于 Gs,对于350kA以上的电解槽磁场小于 Gs。
控制方面:分子比波动应小于±0.05;氧化铝浓度波动的标准差小于0.5%;电解温度波动要小于±5℃。
原材物料:符合行业标准的要求;508#电解槽卡具压降散点图(Y轴单位为mV) ;残极高度测试结果散点图 ; ;跟踪槽瞬时效率测试结果;;实施效果;实施效果;实施效果; (1)减少电能消耗产生的效益
通过本项目实施,在电流效率没有受到影响的情况下,可以明显降低铝液直流电耗。 2009年铝液直流电耗完成12994.3kwh/t-Al,较2008年平均13226.7kwh/t-Al下降了232.4kwh/t-Al,系列产量按2009年实际产量22.8万吨、电价按0.42元/度和实际整流效率97.3%计算,全年减少电能消耗节约电费2287万元。
(2)降低阳极毛耗产生效益
通过本项目实施,铝液阳极毛耗得到明显降低。 2009年铝液阳极毛耗完成491.5kg/t-Al,较2008年平均515.7kg/t-Al相比降低了24.2kg/t-Al,全年节约阳极4332吨,按照阳极价格2500元/吨、残极价格1200元/吨计算,全年节约阳极产生效益717.2万元。
两项合计,全年直接效益3004万元。 ;200kA电解槽实施事例;低电压节能技术实施的事例;槽号; 以下是几家低电压企业2010年一季度的指标状况(槽电压在4V左右)
200kA电解槽以连城分公司为最好13717kW.h/tAl,与去年同期相比节电374kW.h/tAl,槽日产量增加9kg;
350kA电解槽以兰州分公司为最好13768kW.h/tAl,与去年同期相比节电463kW.h/tAl,槽日产量增加104kg;
兰州分公司200kA电解槽与去年同期相比节电502kW.h/tAl,槽日产量增加7kg;
华鹭铝业200kA电解槽与去年同期相比节电422kW.h/tAl,槽日产量增加15kg。
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