大连石化公司储运罐区“”火灾事故报告.docx

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附件 4 大连石化公司储运罐区“ 8.29 ”火灾事故报告 2011 年 8 月 29 日 9 时 56 分 44 秒,大连石化公司储运车间八七罐区 875 罐在收油过程中发生一起着火事故。 事故造成 875 罐被烧坍塌, 874 罐罐体过火, 罐组周边地面管排过火,部分变形;东、南侧管廊上管排部分过火,没有造 成人员伤亡,对周边海域和大气环境未造成污染。事故直接经济损失: 789.0473 万元。 一、 事故的基本情况 (一)事故罐区基本情况 事故罐 875 位于大连石化公司储运车间八七罐区,与 874 、 876 、 877 罐组成罐组,该罐区位于厂区西南侧,东 5 万立柴油罐组,西邻无铅汽油罐组,南邻汽油罐组,北邻南运罐组。 始建于 1991 年,当时四台储罐均为拱顶结构,直径 40.5m ,罐壁高度 15.86m ,罐容 20000m3 ,安全储存量 18000m3 。主要用于储存重质油。经 2006 年对这四座储罐实施改造后,成为主要用于柴油调合成品罐。储罐结 构类型为内浮顶。事故发生时,该储罐正在收油作业,罐内 储存 0# 国Ⅲ柴油 (885.135 吨 /1061.695 m 3 )。 875# 罐为常压立式圆筒形钢制焊接储罐, 原是第四联合 车间二催化装置的原料罐, 2006 年改造为内浮顶罐,具体 改造内容:安装不锈钢内浮船及丁晴橡胶舌形密封,浮船重 1 量为 17.193 吨;罐壁开通气孔( 12 个)、收付油口、搅拌器开口等;罐组立相关工艺管线改造;罐内做内防腐处理, 防腐部位为底板、拱顶、 1 米以下的壁板罐顶包边角钢、 1 米处的壁板刷导静电涂料, 干膜厚度 300 微米;罐内增上旋转循环喷头。 (二) 事故部位工艺流程说明 柴油组份主要来自以下装置: 万吨 / 年柴油加氢精制装置; 万吨 / 年渣油加氢脱硫装置; 万吨 / 年加氢裂化装置; 万吨 / 年煤油加氢; 450 万吨 / 年常减压蒸馏 B2 (常 2)、 B3(常 3)、 C1 2 (减 1)线 (以下简称二蒸馏 B2 、 B3 、 C1 线 ); 万吨 / 年柴油加氢精制装置。 200 万煤油加氢、 400 万柴油加氢、 360 万加氢裂化、 300 万渣油加氢、 80 万吨柴油加氢和部分二蒸馏 B2 、 B3 、 C1 线直馏柴油 (其中二蒸馏 B3 、C1 两个组分在西油槽罐区 合走一条线去八七罐区),从装置出来专线至八七罐区柴油 在线调合头,每个组分和调合总管设油品在线分析仪,通过 软件控制每个组分进入调合头的比例,然后经过静态混合器 混合后进入成品罐,其中调合头有两条,调合一线(管径 DN450 )和调合二线 (管径 DN300) 。当成品罐收至规定液 位,按工艺规定进行循环搅拌,然后静止取样分析,分析合 格后出厂。 事故发生时 400 万加氢柴油、 300 万渣油加氢柴油、 部 分 80 万加氢柴油和二蒸馏 B2 、B3 、C1 调合组分同时向 875 储罐输送柴油,油品调合工艺情况如下: 400万吨 加氢柴油 80万吨 加氢柴油 调合头 静态混合器 调合一、二线 875# 分析合格 (比例控制) 调合罐 出 厂 300万吨 加氢渣油 过剩部分 过剩 450万吨 组分罐 蒸馏柴油 参与调合 二、事故经过 3 8 月 29 日上午 8 时 10 分左右,储运车间八七罐区工段 长吴胜接到生产运行处调度徐锋通知,将柴油馏出油从 877 罐切换到 875 罐收油。当时, 877 罐液位 6.612 米,温度 40 ℃; 875 罐液位 0.969 米,温度 37.6 ℃。 8 时 30 分左右,吴胜指令操作员刘长青和多玮进行转 油操作。9 时 50 分左右,内操多玮通过 DCS 将馏出油从 877 罐转 875 罐收,整个切换过程为自动操作。此时,当班班长 周铁在现场检查电动阀门状态是否正常。 在确认 875 罐调合 一线阀门打开正常,并与多玮确认 875 罐液位上升正常后, 准备确认 877 罐调合一线阀门是否已经关闭。 9 时 56 分 44 秒左右,当班长周铁行至 875 罐至 877 罐走梯位置时,听 875 罐“嘭”的一声,出现闪爆,随即着火。现场操作人员立即报警,并进行转油、关阀等应急处理。 事故发生后 ,公司立即启动应急预案 ,下达调度指令,紧急切断了相关管线物料 ,对关联的上下游装置进行了循环处理。及时启动了三级防控系统 ,防止污染物入海。 并在第一时 间向集团公司总值班室和大连市委值班室报送了事故情况 , 在着火和灭火后两次向新闻媒体发布了新闻通稿。 公司消防支队和大连市消防局共出动 69 台消防车辆, 对着火点周边的储罐、 管排进行喷淋冷却、 隔离、降温处理。 13 时 06 分,现场明

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