锅炉水冷壁管结垢原因解析总结计划及处理有效措施.docx

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精品文档 #31 机组锅炉水冷壁管结垢原因分析及处理措施 一、 水冷壁管结垢腐蚀检查 表一、 #31 炉水冷壁管结垢腐蚀检查 割管部位 管样安 结垢量 结垢率 腐蚀坑深 装年数 (克 /米 2) (克/米 2 年) (毫米) 前墙 A→B 数第 81 4 向: 725.58 181.4 约 0.3 根(高 16 米) 背: 112.38 28.1 约 0.1 前墙 A→B 数第 85 4 向: 632.75 158.2 根(高 16 米) 背: 121.45 30.4 后墙 A→B 数第 根 4 向: 429.16 107.3 约 0.2 (高 30 米) 背: 118.26 29.56 约 0.1 A 侧墙炉前→ 4 向: 306.34 76.58 约 0.2 炉后第根(高 20 米) 背: 165.6 41.4 约 0.1 B 侧墙炉前→炉后 向: 360.30 90.1 约 0.15 数第 140 根(高 244 背: 129.04 32.26 约 0.1 米) 从表一可知: 1) 结垢量最大在标 16m,24-30m结垢量基本接近,都大于结垢量 300 克/ 米 2,水冷壁管垢量已经超过 DL/T 794-2001 《火力发电厂锅炉化学清洗 导则》的清洗要求,应进行化学清洗。 2) 水冷壁管去垢后点蚀现象不明显,发现 一根水冷壁管盐酸酸洗去垢后, 水冷壁管镀铜明显, 根据经验, 在水冷壁管垢量 超标同时有铜垢的情况,很容易导致因超温爆管事故的发生。 3)垢量测定的结 果表明,各炉墙向火侧的垢量很高, 且垢量很不均匀。 结垢速率与热负荷有直接 的关系,一般结垢速率高的地方, 热负荷就高, 结垢速率的巨大差别表明水冷壁 管的热负荷不均匀。 二、 #31 炉水冷壁管垢样成分分析 表二 #31 炉水冷壁管垢样成分分析 氧 化 Al 2O3 SiO2 P2O5 SO3 K 2O CaO TiO 2 Cr2O3 MnO 2 Fe2O3 ZnO 物 含 8.6 3.6 1.6 0.5 5.4 0.9 1.1 1.5 70.6 0.7 5.5 量 . 精品文档 从表二垢成分分析结果表明: 1)垢主要成分为铁的氧化物,水冷壁氧化铁垢沉 积主要是由于铁的腐蚀沉积而致。 腐蚀原因主要由于机组保养、 机组启动期间水 质差、正常运行期间因凝汽器腐蚀泄漏、 锅炉运行燃烧调整及排污控制等原因引 起的。 2)垢成分中硅、磷、钙、硫酸根含量也较大,说明凝汽器泄漏而导致凝 结水、给水和炉水变差, 只有加大磷酸盐处理形成水渣通过排污才能保证炉水水 质合格。磷、钙的沉积表明锅炉排污的及时性不够。 三、正常运行水质分析 序号 项目 结果(最大 /最小) 合格率 平均合格 率 1 除盐水 二氧化硅(μ g/L) 7.8/2.7 100 100 导电率(μ s/cm) 0.142/0.052 100 2 给水 溶解氧(μ g/L ) 20/7 94.01 97.26 PH 9.30/9.02 100 二氧化硅(μ g/L) 24.4/5.5 92.30 铁(μ g/L ) 13.9/11.2 100 铜(μ g/L ) 0.3/0.1 100 3 凝结水 溶解氧(μ g/L ) 30/10 100 98.82 导电率(μ s/cm) 0.337/0.221 96.48 硬度 (μ mol/L ) 0 100 4 炉水 二氧化硅(μ g/L) 182.6/27.4 100 100 磷酸盐( mg/L ) 1.0/0.23 100 PH 9.52/9.10 100 5 饱和蒸汽 二氧化硅(μ g/L) 33.5/6.4 92.30 95.97 导电率(μ s/cm) 0.1 100 钠(μ g/L ) 9.37/3.25 95.62 6 过热蒸汽 二氧化硅(μ g/L) 29.2/6.2 93.16 96.26 导电率(μ s/cm) 0.12 100 钠(μ g/L ) 6.48/2.35 95.62 7 发电机定冷水 导电率(μ s/cm) 0.104/0.096 100 100 PH 8.27/8.02 100 硬度 (μ mol/L ) 0 100 8 循环水 100 100 从表三可知:正常运行水质合格率高。但在线化学仪表的准确性和投入率偏低, . 精品文档 不能完全真实反映水汽质量。 四、 #31 机组启动初期水质报告 表四 #31 机组启动初期水质报告 测定项目 测定结果 启 动 开 2h 4h 6h 8h 始 硬度(≤ 5umol/L ) 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 给 SiO (≤ 80ug/L) 396.4 171.2 89.5 87.4 56.2 2 水 溶氧(≤ 30ug/L) 50 50 50 50 50

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