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《轮机高压调节阀的堆焊修复方案》.docxVIP

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必威体育精装版整理轮机高压调节阀的堆焊修复方案 湛江发电厂2号汽轮机的1号高压调节阀开启失灵,严重影响机组安全 稳定运行。对阀门进行解体检查,发现高压调速汽门阀座下沉 10mm导致阀碟 导向凸肩脱离导向槽,无法对蒸汽进行正常调节。鉴于机组临修时间短,阀座下 沉现场很难恢复,决定采用堆焊处理,增加导向凸肩的高度,达到恢复高压主汽 调节阀原有的使用功能。 1高压主汽调节阀修复方案 1. 1阀碟导向凸肩工作机理 2号机组为东方汽轮机厂制造的(N30CP 16. 7/537/537-3型)汽轮机, 它的高压主汽调节阀是1个主汽阀和2个调节阀组成,高压调节阀是用于调节 高压缸的进汽量。机组运行时,油动机作为机械提升装置,使阀碟导向凸肩沿导 向槽上下移动,控制调节阀碟的开度。机组运行时,调节阀的高温蒸汽为16. 7MPa 537C ,导向凸肩主要承受热应力和一定的周向剪切应力作用。 1号高压调节阀的阀碟与阀座配合直径为 170mm其阀碟的结构如图1所示, 导向凸肩尺寸为 55m林30m林10mi^高X宽X厚)。阀碟材料采用 20Cr3MoWVA 合金钢,为了提高阀碟耐汽蚀的性能,其表面进行过高温渗氮处理。 1. 2堆焊材料和焊接设备的选择 根据调节阀的工作条件,阀碟导向凸肩既要保证有足够高温强度, 乂要满足 一定的耐磨性。鉴于机组抢修,无法采购到最佳匹配材料,参照堆焊材料的选用 原则以及对各堆焊材料力学性能的分析,选用与母材材质相近的 TIG- R34 (12Cr2MoWVTIB①2. 5mm焊丝。焊接设备采用 MX2红外线测温LincolnV300 -1 MX2红外线测温 仪。 2焊接性能分析 根据碳当量公式计算,材料20Cr3MoWVA主要特点是含碳及合金元素较多, 焊接时焊缝及热处理区容易出现淬硬组织, 当焊件刚性及接头应力较大时,容易 产生冷裂纹。 经过渗氮处理的阀碟,其表面硬度高达 HV90Q焊接时极易产生裂纹。

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