多晶硅厂案例分析.doc

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1、HCI泄露事故 1.1事故经过 2011年4月25日尾气回收现场报告氯化氢冷凝工段液态氯化氢储罐压 力变送器PT-4861的根部阀有轻微泄露,但是由于当时储罐内有大 量的氯化氢液体无法排出,所以无法更换根部阀,当时经工艺人员同 意待到氯化氢液体储罐内的液体排完或等停车检修时对根部阀进行 维护,到2011年4月30日早8:00由于根部阀腐蚀严重,再加上罐内的 压力使根部阀泄露量增大,此时罐内还有大量的氯化氢液体无法排 出,大量的氯化氢液体经根部阀泄露扩散在厂区,给环境造成污染。 1.2原因分析 由于根部阀的四氟垫片年久腐蚀,加上罐内的压力,致使根部阀 密封不严造成氯化氢液体大量的泄露。 1.3事故处理方法 氯化氢冷凝工段紧急停车,待氯化氢储罐无氯化氢液体排出时, 更换新的根部阀。 1?4教训总结 此次事故应该是可以避免的,由于本工序的介质是属于高腐蚀的物 质,在平时在检修和巡检时应注意本车间的设备,在出现问题时及时 和工艺人员沟通,双方配合将隐患消除,就能避免此类事故的发生。 因此我们在以后的工作中,不论问题的大小,都应及时的处理,避免 大事故发生。 2、吸收塔水冷却器内列管泄漏事故 2.1事故经过 尾气回收T序吸收塔出来的的氯化氢气体冷却器的一个水冷器 内列管发生泄漏,此换热器内水走壳程,主要物质为氯化氢的物料走 管程。在对全厂循环水管的循环水进行常规酸碱值进行测量时发现循 环水呈酸性,逐个工序逐个水冷器进行检查确认后发现此台换热器列 管被腐蚀穿透,当打开此换热器壳程出来的循环回水后看到大量白烟 从水中溢出。 2.2原因分析 造成此次水冷却器内列管泄漏原因有二:第一,此换热器管程的 物质是氯化氢富液,对管道设备具有强的腐蚀性;第二,此换热器使 用的年限比较久。 2.3事故处理方法 工段长立即要求将此套还原尾气回收系统进行停车,加大另一套 还原尾气回收的负荷。停车后放掉所有水冷器中的循环水,防止腐蚀 设备,对整套系统进行氮气置换,分析检验合格后进行动火作业,将 此换热器物料的进出管短接掉,因为此换热器在系统屮没发挥作用, 然后进行重新系统开车。 2.4教训总结 现场巡检人员时刻监控循环水管道PH分析仪的数值,未装有PH 分析仪的需用PH试纸进行酸碱值测量,如有异常情况,立即报告相 关领导进行处理。 3、分析取样时发生燃烧事故 3.1事故经过 本次事故经过:2010年12月的一个夜班,分析人员在对CDI车 间LV1300导淋进行液态常规样取样时发生燃烧事故,经过大概15分 钟的紧急扑救火势才得以控制。(工况:取样口处物料压力大概 1.8MPa,温度40度左右) 3.2原因分析 本次事故的发生主要是由于机修在对取样管进行焊接时内部不光滑, 加上取样人员阀门瞬间开度过大,法兰连接处没有做静电跨接,导致 取样时业态物料入取样管摩擦产生静电,使液态物料发生燃烧。 3.3事故处理方法 用干沙及CO2灭火器对外漏物料进行覆盖降温,在取样口手阀完全暴 漏出来时关闭手阀。 3.4教训总结 此次事故应该是可以避免的,如果机修人员焊接时做到仔细一点,分 析人员在取样时做到缓慢开启阀门,车间安全工作认真一点,把所有 静电跨接检查到位,这样的事故是肯定能避免的。 4、机修人员对设备检修时蒸汽冷凝水喷出伤人 4.1事故经过 在机修人员对还原尾气回收吸附柱热水进吸附柱热水管线处法 兰进行检修作业时在螺栓松开以后造成机修人员被管道内热水烫伤 的事故,当时管道内热水温度达到100°Co 4.2原因分析 造成本次事故的主要原因是在检修前所有的前期准备T作没做 到位,对热水管线内的热水没有进行泄压及对管线进行有效隔离,所 以造成了此次事故。 4.3事故处理方法 在事故发生以后,马上联系了调度车将受伤人员送到当地医院进行治 疗。 4.4教训总结 作为化工单位随时面临的是危险的T作环境,在这样的工作环境 中作为现场人员就更需要做到仔细,认真,防止因为一时的疏忽造成 大的生产事故,对财产及环境造成损失。 5、再沸器内漏的事故 5.1事件经过 2010.05因再沸器壳程出口进疏水阀前焊口断裂震动导致再沸器 管壳程渗透进而氯硅烷和蒸汽反应发生的大规模氯硅烷泄露事件,由 于再沸器外面有保温层,内部泄露无法直接发现,等到发现时已经泄 漏的比较大了,幸亏处理得当,未出现人员伤亡。 5.2事故分析: 本次事故的主要原因是巡检力度不够,另一个原因是不够细心, 虽然事故在保温层内部发生,但是发生泄漏时气味已经较大,再加上 风向的原因,导致泄漏检测仪器失灵(当时该仪表装在上风侧)。 5.3处理方法: 屮控及时减小蒸汽量,现场及时切断再沸器与解析塔的联系,启 动紧急停车预案,事故得到有效控制。 5.4教训总结: 通过此次事故一定要杜绝巡检只走形式的问题,另外建立完善的 巡检制度,实行签名

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