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7K力切割技术研究报告
第一章前言
1.1研究目的及意义
针对延长油出初次衰竭开发,二次注水开发,采收率低于同类油出。随着油 出的开发,呈现问题越来越多,如油井单井产液量低,含水率高,长期开发过程 中,砂粒运移至油井近井地带,造成渗流阻力增大,产量降低;水井吸水剖面不 均匀,同层内注入水沿微裂缝或层理较为发育的部位向前推进,层间注入水沿渗 透率较高的层推进,从而水驱波及范围小,并且由于注入水水质不达标,造成注 水井近井地带污染或形成水垢,因此注水过程中,注入压力高,出现注不进去的 现象,若提高注水压力,又容易使微裂缝开启,出现水窜。
木次研究主要在于解决以上油出开发中存在的注水采油问题,通过对水力切 割技术的研究,以获得一项油水井增产增注的改造技术,调整吸水剖面,提高注 水效果,解除油井近井地带的污染、堵塞等问题,形成有利于油气水渗流的通道, 降低渗流阻力,从而提高油井产液量。
水力切割技术,在国内最早始于辽宁工程技术大学与俄罗斯矿山学院合作, 引进的一项增产改造技术,是在传统的水射流基础上,在水中加入少量磨料颗粒, 通过泵车泵入井底,流体通过井下割缝工具后,形成高速射流,在水流和磨料高 速冲击下,金属套管、水泥环和地层岩石由于受到巨大的打击力而破坏,同时作 业过程中,割缝工具自行自上而下移动,穿透套管,最后在近井带形成一条宽约 20mm,缝高200mm,缝深1200mm的缝,从而改善近井带的流体流动情况,达 到增产增注的目的。
该项技术的研究在一定程度上,能够应对油出开发过程中出现的油水井注不 进、采不出问题,为油出开发中保持稳产、提高采出程度提供了方法。
1.2研究进展
水力切割技术实际上是在纯水中加入磨料颗粒,形成固■液两相射流,由于 加入的磨料颗粒量少,因此在形成射流过程中,磨料颗粒可以获得与水流相同的 高速,而在相同的流速下,磨料颗粒对材料的打击力是纯水流的2.8倍,可以较 快的切割开材料,因此采用磨料射流优于纯水射流对油水井的改造,水力切割施 工结束后,可将套管、水泥环、岩层进行切开,并形成一定规模的缝。
1996年俄罗斯岩石力学及矿山测量研究院佩图霍夫院士研制成功一种设 备,采用在油层部位对井筒切割一对互成180°与井轴线对称的宽12 — 15mm、高180mm、深1000mm的狭长深缝,射流工作压力35MPa,以每分钟5mm的走 行速度割开套管,可在岩层中切开深1000mm的深槽。1998年初,辽宁工程技 术大学经过改进设计,在俄方设备、设计思想的基础上经过修改,将割缝设备试 制成功。进行了地而试验和实际割缝试验,割缝后的油井产量增加1倍以上,有 效期两年。这不仅可以解决因堵塞造成近井地层渗透率下降,而且还可以使井周 高应力区应力重新分配而得到松弛,从而减轻压实效应产生的渗透率低下,没有 第二次堵塞的问题。
冃前为止已经为大庆、胜利、河南、中原等油田提供井下割缝的专用工具进 行油井、水井的割缝施工,包括各油田自行进行施工的井数在内,大庆、胜利、 辽河、中原、河南、吉林、华北、长庆等油田施工井数至2003年为止超过三百 余口井,并开发了用于4寸油井施工的割缝工具,施工后产油量及注水量一般为 施工前的2倍,只有个别井因其他原因增产效果不明显,稳产时间一般在两年以 上。成功率高,只需借用油田的压裂设备即可施工;成本低、操作简单,不会出 故障,而且已经被推广应用在极薄油层、多层套管油层代替射孔及进行油井的深 穿和井下扩孔。
1.2. 1割缝工具的研究进展
水力喷砂割缝工具主要由三部分组成:移动器、复位器、喷枪。移动器控制 喷枪在施工时产牛一定自上而下的移动速度,复位器在完成一组割缝后恢复到 位。
辽宁工程技术大学张永利等人研制的早期喷枪结构如图1所示,在水压作用 下,喷枪随同有关部件向下移动,其向下移动速度由移动器中上下活塞之间的液 压油通过安装在活塞上的溢流阀流向上活塞上部空间的速度而决定。当停止输人 高压水流时,受压的复位弹簧伸长,喷枪受弹簧弹力复位上行,在上活塞空间的 油流回原来的空间。由于高压水流的喷射,使喷枪内的喷嘴磨损较快,早期的喷 枪上只带一个喷嘴,喷嘴磨损后就不能继续作业,割缝效率低。
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图1割缝工具结构示意图
后來,辽宁石油勘探局工程院王辅升等人对该装置进行了改进,一,由于早 期割缝工具在移动过程中不是匀速移动的,割缝形态不能达到预期的效果,因此 设计了地面匀速送进绞车,主要由滚筒、涡轮涡杆减速器、电磁调速电动机和屯 磁刹车灯组成,该装置可实现无极调速控制喷枪匀速送进;二,实现多级喷嘴设 计,克服一个喷嘴效率低,多次起下割缝工具更换喷嘴的缺点,该多级喷嘴由喷 射体、喷嘴、内滑套、钢球等组成,结构见下图所示,有上下两级,共8个喷嘴, 交错布置,施工过程中可投入钢球剪断销钉推动内滑套下行,以更
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