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综合运用超滤和反渗透技术实现燕山石化炼油污水回用.doc

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项目概况地址:产能: 项目概况 地址: 产能: 投运时间: 原水来源: 安装的UF系统和组件:挑战: 图1: RO和UF系统 综合运用超滤和反渗透技术实现燕山石化炼油污水回用 美国陶氏化学(中国)投资有限公司童晓兰 屮国北京 UF 560 m3/h (10 列),RO 309 m3/h (3 列) 2004年10月 炼油污水 DOW Ultrafiltration? SFP2660 Dow FILMTEC? BW30-365 FR 生物污染,残油 项目背景 北京燕山石化有限公司位于北京市西南的厉山区。该公司原油精炼能力为每年950万吨, 乙烯年产昴45万吨,在全国名列前茅。为了满足北京市更加严格的环境保护要求,燕山石 化安装了 UF和RO组件,用以冋收炼油污水。炼油工艺产生的污水首先经生化工艺处理, 然后经陶氏UF和RO组件过滤,最终成为用于锅炉的去离子水。其UF和RO系统如图1 所示。 燕山石化炼油污水回用系统 中国北京燕山石化的炼油污水冋用系统运行时间已经超过四年。该系统的进水为常规生化处 理单元的二级出水,其特点是含有残油(1.2mg/L), COD比较高(20-50mg/L)。其导电率 (1400-1900us/cm)和硬度(300-500mg/L)也过高,无法直接冋用。因此 该污水冋用系统综 合运用生化处理、介质过滤、超滤(UF)和反渗透(RO)来降低残油含量和COD,去除悬 浮固态物并除盐,如图2所示。 BAF混凝沉淀纤维过滤ACF BAF 混凝 沉淀 纤维过滤 ACF NaHSCh、杀菌剂、 阻垢剂 RO (BW30-365FR)增压泵UF(SFP泅)高压泵 RO (BW30-365FR) 增压泵UF(SFP泅)高压泵 图2:炼油污水回用流程图 该污水冋用系统采用一体化膜解决方案,山外压式中空纤维超滤(DOW? Ultrafiltration SFP-2660)和螺旋卷式抗污染苦咸水膜(DOW? FILMTEC? BW30-365 FR)共同组成。UF 系统总共使用了 600个SFP-2660元件,总产能为每小时560立方米,UF系统的单列设 备产能为每小时56立方米。DOW FILMTEC BW30-365 FR反渗透元件用于三列RO设 备,第一段安装有270个元件,第二段安装有144个元件。每列RO设备的产能为每小 时103立方米。UF和RO系统的概况请见表1。UF产水在投加阻垢剂(Fkxxm Plus, BWA?)>还原剂(NaHSCh)和杀菌剂(Flocide 380, BWA?)后直接用高压泵泵入RO系 统。 表UF和RO系统概况 组件型号 DOW? Ultrafiltration SFP-2660 DOW? FILMTEC? BW30-365 FR 产能(m3/h) 560 309 列数量 10(8R/2S) 3 每列纽件数量 60 138 组件总数量 600 414 每列产能(m3/h) 70 103 冋收率 95% 80% 设计通量(l/m2h) 37.2 22 膜系统性能 系统采用DOW Ultrafiltration SFP-2660膜元件作为预处理,防止RO元件受到悬浮固态 物、胶体和一些大分子量有机物的破坏。为节省空间,UF膜系统采用双层堆書设计。每层 有5列,每列有60个组件,总计有600个纽.件,因此,该系统的设计产能在占地面积缩 小一半的前提下可达560立方米/小时。UF产水的SDI 一般低于3 (SDI单位)。UF进 水和产水的浊度分别为5和0.3NTU。UF进水的化学需氧最(COD)高,而口含有微量残 油,会影响膜性能。图3所示为UF虹元在运行第4年时记录的10个月来的跨膜压力 (TMP)和产水流量。平均跨膜压力为大约0.6b“r,这说明UF污染情况控制良好。在报告 期内UF系统进行了五次就地清洗(CIP),如图3中的箭头所示。在这10个月的运行期 间,最高跨膜压力为16 bar,远低于设计极限值2.5 bar⑸。产水流量为每小时60立方米 左右,略高于每小时56立方米的设计流量。 100.00 4 3 2ueq) dm80.0040.0020.002007-9-1 2007-11-1 2007-12-1 2008-1-1 4 3 2ueq) dm 80.00 40.00 20.00 2007-9-1 2007-11-1 2007-12-1 2008-1-1 2008-2-1 2003?2 2008-4-1 2008-5-3 2008-6-21 Operation Date 60.00 —?— TMP —Permeate flow 图3: UF单元的跨膜压差和产水流量 14-Dec-0722-May-08图4所示为08年初连续四个月炼油污水处理厂的RO装置运行性能,包括产水流量

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