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XXXXX发电有限公司
#1炉#1-6仓煤仓综合管理系统
项目改造方案
XXXXXXX测控设备有限公司二零一二年十二月
立题依据:
内蒙古XXXX发电有限公司(以下简称XXXX发电厂)原煤仓 烧用褐煤,煤质颗粒不均匀、湿度大,遇到雨季或含表面水分较高时 更是严重。冬季极度寒冷,来煤温度低,进入煤仓停滞时间稍长就产 生缓霜粘结,发生棚煤,导致给煤机断煤。棚煤后需要人工疏通,且 不能快速有效疏通,如不及时投油易造成锅炉灭火。因此,解决原煤 仓堵煤,保证输煤的通畅是非常重要和必要的。
XXXX发电厂现场状况及改造前情况:
一、现场及设备情况
每台锅炉配6套磨煤机,每台磨煤机对应1台称重皮带给煤机, 煤仓下部有200mm左右的直管段,然后通过法兰连接800mm左右长 锥管段(主要堵煤区)再连接截门,截门下部通过落煤管与正压称重皮 带给煤机连接,如图1所示。
二?堵煤、棚煤、板结原因分析
贵厂原煤仓釆用钢制结构,上部为圆柱形,下部为圆台形,下口
接电动物料截门,通过伸缩节进入给煤机。
依现场实际情况来分析:
1.温度低导致煤缓霜、粘结至冻结。
1.
温度低导致煤缓霜、粘结至冻结。
2.3.
2.
3.
原煤斗容积大、直径大、高度长、煤流动缓慢,煤质颗粒小、湿 度大易造成粘结、板结。特别是高煤位运行,煤仓落差大造成下
部煤粉受压严重粘结以及造成原煤仓内高位原煤长期不流动而板 结棚煤。
截门以及上部落煤管有锥形结构,而且无疏松措施,也造成了堵
煤情况。
三?煤仓综合管理系统解决方案
根据苏龙电厂、太原第一热电厂、宣威电厂成功改造经验,特别
是云南宣威电厂其结构和贵厂相同。我们提出解决方案如下:改善煤
仓整体流动性能,减小高落差煤层对煤仓下口的压力,通过扩容方式 对煤质进行疏松。增加煤仓自动疏松装置智能控制疏松装置、仓壁振 动器的煤仓综合管理系统协调解决堵煤、棚煤问题。改用弹性橡胶落 煤管改善给煤机上口经常出现堵煤现象。增加煤仓煤位监控系统实时 监控煤仓内煤位及形状,加强燃料管理,规范运行操作等管理方法。
具体如下:
将煤斗进行分段改造,在距给煤机上口约3.5米左右高度截
断,增加一段小斗(见图2)o小斗与上部对接处增大上口截面,使 煤仓二次扩容疏松,减少煤仓高度差下的压力,从而减小摩擦力和板 结情况。小斗本体选用10mm J-7- Q235钢板做主体支撑,内衬3mm 厚lCrl3不锈钢板,不锈钢材料防磨、防腐与煤接触。下层小斗与上 层煤斗采用圆环钢板封板焊接密封及上、下斜拉筋方式固定。
新增加煤斗上圆环封面部分设置2个观察孔(直径200mm), 并在煤斗下部距截门约0.8m处增加一个应急处理孔(200*250mm), 既便于观察内部情况和应急处理。
更换更大推力且机构简洁的双向液压截门,并下移截门位置, 将锥形管段取消,减少截门下部挤压情况进而减少堵煤几率。双向液 压截门采用轻便设计,既保证推力足够,又有关门到位、无卡塞、使 用方便可靠、便于维护等优点,而且还消除了截门内部存煤点,避免 了堵煤问题。
截门下方落煤管采用软体结构,采用输煤皮带制作,上口小 下口大(上口与截门连接略小,下口与给煤机连接略大),减少了煤 与落煤管间的应力,减少了煤与落煤管的粘连,如果煤粘连在落煤管 上也仅需维护人员用手锤轻轻敲打落煤管即可。
安装煤仓自动疏松装置,型号:HDSC-SSJ.1.3-P-8 (疏松器 使用6个油缸、2个截门油缸)。一套控制系统控制6台疏松机,安 装在煤仓上、下两部分(见图3)o在煤仓自动疏松装置的作用下, 使煤粉充分得到疏松。如图所示,在两段煤斗上每层安装3台疏松器, 3台疏松器互成120°角。通过在给煤机上安装煤流检测开关,能够 准确的判断煤仓发生堵煤现象,启动疏松机进行疏松,达到最好的辅 助疏松效果。
增加2个仓壁振打器。2个振打器布置:下层煤仓布置1个 振打器位于截门上500处,另1个振打器布置在上部煤仓两拉杆中间 与下部振打器对应180°布置。振打器控制并入到疏松机控制系统内
(见图3)o
控制方案:同时为了能够及时准确的判断是否堵煤,在每个 给煤机内部皮带上方安装了柔性煤流检测开关(煤流传感器),当煤 流减少或断煤时可以第一时间检测到,疏松机、振打器顺序动作。同 时疏松装置、振打器在设有手动按钮,应急时可以手动动作。
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