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电石炉电极硬断的原因及预防处理
造成电极事故的原因很多,但总结起来可归纳为三点:操作原因、设备原因和电极糊的质量。电极糊作为自焙电极的原料,引起电极事故的概率较低,只占事故原因的10%?20%,绝大部分电极事故都是因不严格按工艺操作规程规范操作、设备带病作业、长时间得不到维护和保养所致。
电极硬断是烧结好的电极在导电夹以下的部位发生断裂。
硬断通常先有局部小裂缝发红,后来越来越亮,瞬间发白打弧折断,断时有耀眼的弧光和响声,电流表忽然回零。
之前我们也说过很多关于电极软硬断的原因及处理措施,今天的文章里附带不同的案例说明。
造成电极硬断的原因
①电极糊质量不好
电极糊灰分含量高,导电性能差;挥发分含量过低,黏结性差,焙烧后强度差;电极糊软化点低或挥发分含量偏高,液体糊柱太高(液体糊柱应在1.0?2.0m),造成电极糊分层。
电极糊灰分含量越高,烧结后的电阻就越大,导电性能就越差,,电炉超负荷大电流运行,截面电流远远超过电极承受的最大电流,电极就会过烧发亮而硬断;电极糊挥发分含量过低(在9%以下)电极糊在焙烧过程中黏结剂太少,骨料之间的黏结力差,强度差,易产生硬断事故;软化点过低,电极糊在烧结过程中就会糊柱过高,造成骨料和黏结剂分层,而产生硬断:挥发分含量太高,焙烧出电极的气孔率大,强度差,也易发生电极硬断事故。
【案例】四川某电石厂12500kVA的开放式电石炉上,因其三相电极系统没有密封大套,锥形环铜瓦完全暴露在料面以上,电极周围辐射温度高,三相电极烧结速度很快,经常出现电极过烧,铜瓦和电极接触不好,经常打弧,最多时三台炉一年曾打坏铜瓦180多块。后来将电极糊挥发分含量提高到16.5%,就造成电极糊骨料和黏结剂分层,电极压放到骨料时电极就过烧硬断,压放到黏结剂时就流糊软断,反复恶性循环,出了不少电极事故。后来停产进行了设备改造,将三相电极全部装上了水冷密封套,电极糊挥发分含量从16.5%降低到11.5%,改造后台炉三相电极均转入正常生产,再也没有发生过电极过烧或铜瓦打弧而烧坏铜瓦;也没有发生过电极糊分层,出现的硬断、流糊和软断事故。生产步入正常轨道,产量大幅提高,各种消耗大幅降低。
②加糊方式不合理
电极糊受灰尘污染或将杂物加入电极筒,电极筒没有加盖,灰尘落入筒内,使电极糊分层;不按工艺要求的高度和次数添加电极糊,造成电极糊糊柱过低,没及时添加电极糊,筒内冒黄烟,挥发分己挥发完,上、下电极糊粘接不上;糊柱过高,造成悬糊,未及时处理下来。
【案例】内蒙古某电石厂16500kVA电石炉,上料系统除尘差,料仓又在三相电极筒上方,因电极筒没有加盖,料仓漏料后将粉末落入电极筒内,过一段时间,电极压放到铜瓦以下,就会在瓦尖齐齐硬断,断口非常平整,后来才查出是电极筒内落入了炉料粉末造成的,在三相电极筒上加了盖后,问题就得到解决。云南某电石厂30000kVA的密闭电石炉在新开炉时,将三相电极糊柱一次就装在导电夹以上8m,送电后两天时间测量三相电极的糊柱都不变化,发现悬糊,有两相电极割开把持筒、电极壳处理了下来,有一相很难处理下来,直至电极筒内冒黄烟,挥发分完全挥发了,造成上下粘接不上而硬断。内蒙古某电石厂25500kVA电石炉,春节三天时间,操作人员加糊后回家过年,无人按时加糊,管理人员又不在现场,导致三相电极糊柱都过低冒黄烟,后来发现再加入电极糊为时己晚,原来的电极糊己经烧结,上下粘接不上,三相电极到底环下全部硬断。
③工艺操作原因
不按工艺要求控制、压放电极使电极过长,又不按时压放电极,使电极长时间过烧,强度差,自重大拉断电极;不按工艺要求按时压放电极,操作电流(二次电极电流)偏高、操作电压(二次电极电压)偏低、功率因数低、有功功率差,电极烧结大于消耗,使电极长时间处于过焙烧状态,强度差,发生硬断;长时间停炉后不按工艺规程要求送电,送达的电流、负荷上升过快,使电极表面和心部温度梯度大,热应力产生的微细裂纹贯穿造成电极硬断;长时间停炉后没有按工艺要求保护电极、活动电极,致使电极粉化、氧化严重、截面变小,或使电极粘死,送电时拔断电极,或送电负荷、电流过快,热应力大,电流超过截面承受的电流密度,击断电极:热停炉次数频繁、时间长、炉况不正常,引起的电极硬断事故;先发生漏糊、抽心或软断,后因粘接强度不够而硬断。
【案例】云南某电石厂33000kVA密闭电石炉开炉快两年的时间,始终没有掌握好电极工作端的长度,二次操作电流偏高,在95?120kA,二次档位又开不起来(低电压),功率因数只有0.4?0.6之间,有功功率偏低,只有13000?16000kVA,无功功率达18000?21000kVA,三相电极长时间处于过焙烧状态,要么电极过长硬断,要么电极到上限又烧坏电极筋翅压不下来,人工炸断,生产非常被动,一直不正常,后来把电极电流控制在75kA以下,电极
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