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遗留问题探讨
停炉后炉缸炉壳状况及分析
炉缸治理效果
炉缸处理方案
6号高炉炉缸安全隐患
概况:高炉有效容积:450m3 , 14个风口,1个铁口,1个渣口,1999年元月开炉投产,2007年10月1日第二代高炉大修开炉,炉缸采用焙烧碳块陶瓷杯砌筑,水冷炉底。 高炉各项指标均处于较高水平,高炉炉底、炉基温度在可控范围之内。 2008年10月10因限产停炉,2009年6月23日开炉。
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6号高炉炉缸安全隐患
安全隐患: 2010年~2011年底,高炉炉底、炉缸钢壳先后出现了三次开裂,主要有三条竖缝,已威胁到高炉安全生产:①在4#风口下方有约2.7m竖缝,主要分布炉底一层冷却壁处,稍向上延伸至二层冷却壁。11#风口下方有约3m竖缝,还有一处横缝近2m,主要分布炉底一、二层冷却壁处在6#风口下方有约2m竖缝,主要分布炉底一层冷却壁处。
。
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6号高炉炉缸安全隐患
项目
炉容
点火生产
大中修情况
开炉
服役(年)
某钢5bf
402
1998
2006停炉-2007.6.19(大修)
2007.6.19
4.4后烧出
安钢6bf
450
1999.1.22
2007.8.2—10.1
(大修)
2009.6.23
4
安钢7bf
450
2002.5.28
2008.2.29(中)
3.8
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6号高炉炉缸安全隐患
安全隐患: 2011年10月22日6#风口下部炉缸一层冷却壁处又突然开裂,火苗窜出有半米高1.5米长,高炉再次休风处理。右图第一张是休风以后拍下的照片,第二张是休风后补焊时拍下的照片,裂缝大约有70cm宽。考虑到安全生产和高炉限产,决定10月26日紧急降料面停炉,对安全隐患进行治理。
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停炉后,针对炉缸各部位渣皮厚度及分布状况进行统计测量:
1、炉缸直径:选取炉缸不同截面直径最大及最小处进行测量。
2、渣皮厚度:选取过去破损调查经验判断铁水环流冲刷最严重的部位进行测量。
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数据一:炉缸直径
1→8#
4→11#
5→12#
7→14#
标高8.8m
5500
5540
5410
5530
标高8.5m
5440
5450
5410
5500
标高7.8m
5310
5280
5200
5270
数据一:炉缸直径
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数据二:渣皮厚度
3-4#风口下方230mm;
7#风口下方200mm;
11#风口下方190mm;
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数据二:渣皮厚度
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数据二:渣皮厚度
铁口孔道长1m。
铁口区域内衬剩余400~550mm,较其它部位薄了150~200mm,说明铁口区域侵蚀较其它部位严重,侵蚀模拟图如左图。
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6号高炉
炉缸安全
隐患
炉缸最大直径5540mm,与砌筑尺寸5300mm相比差值为240mm,若除掉渣皮厚度200mm,实际侵蚀了310~350mm,剩余厚度490~530mm,说明炉缸工作状态良好
风口平面渣皮最厚处为360mm,渣皮最薄处为240mm,相差只有120mm,沿着圆周方向渣皮厚度较均匀,
铁口区域内衬较其它部位薄了150~200mm;铁口区域水温差较高,应加强冷却
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1#-8#风口对应炉缸侵蚀情况
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7#-14#风口对应炉缸侵蚀情况
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从上图可以看出,2#冷却壁水温差最高,2#冷却壁为两块串联到一起,最高水温差为2.53℃,平均每块冷壁最高水温差为1.26℃,属较高温差,位置铁口两侧,其它水温差在正常范围之内。
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6号高炉炉缸安全隐患
2011年炉底温度在540~605℃之间,炉基温度在132~140℃之间,基本稳定。
时间
炉底/℃
炉基/℃
2011年1月
556
140
2011
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