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降低三期炼焦电耗
厂
明
部:炼铁厂
星:陈贤顺
黑带大师:汪国俊
黑
带:曹银平
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项目背景
1.项目背景
在炼焦公用设施消耗中,炼焦电耗占48%。从焦炉用电的状况来看,
2005年炼焦分厂用电单耗为49.36KWh/t-c,其中三炼焦的用电单耗为
50.1KWh,分别比一、二期高2.6KWh和0.9KWh。针对三期炼焦电耗偏
高的实际情况,有必要系统分析三炼焦电耗的构成,寻找有效的控制
方案,以降低三炼焦电耗指标。
2 主要改善指标及目标
降低三炼焦电耗,年平均吨焦用电单耗达到49.0 Kwh/t-c以下,上
限不超过50.0 Kwh/t-c。
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解如下:
S
供应商
原料
化工
能源部
I
输入
配合煤
SOP
燃料
水电汽
P
过程
炼焦
控制
O
输出
焦 炭
荒煤气
中压蒸汽
C
客户
高炉
化工
能源部
煤配合
称量
装煤
加热
干馏
推焦
熄焦
筛分
除了主作业线之外,还有除尘系统、清循环水系统、污循环水系统及压
缩空气系统,这些系统也消耗一定电量。
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1. 流程分析
1.1 宏观流程图
根据三炼焦生产实际流程情况,按照SIPOC流程将三炼焦主生产线分
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三炼焦有运转电机近250台,额定功率达22000kw(不含照明及
空调设备)。 从管理区域而言,三炼焦用电主要有焦炉区域、干熄
焦区域、煤焦处理区域、成型煤区域及水处理区域等。各区域月用
电量主要是在能中每月提供的三炼焦总电耗基础上,根据经验公式
进行划分,从而得出各区域的用电量;区域用电量划分的经验公式
是根据设备点检于2000年抄录的8块电表上读数计算而成。
煤处理
成型煤
推焦
燃管
精制
干熄焦
焦处理
高炉
烧结
发电
煤配合
压制型煤
煤输送
装煤
化产品
干馏
出炉
中压蒸汽
熄焦
筛分及运
输
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1.2 流程职能分布图
粗焦
流程
为客户增值
为运作增值
非增值
煤配合
●
压制型煤
●
煤输送
●
装煤
●
干馏
●
出炉
●
熄焦
●
筛分及运输
●
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1.3 流程增值性分析
从流程的增值性分析可以看出:干馏过程及焦炭输送和筛分是直接为客户
增值的,其它工艺过程都是为运作增值,但是整个炼焦过程中能源介质的消耗
都是非增值的,公用设施消耗中,其中用电消耗占60.4%,应尽量控制。
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2. 快盈机会的确定
通过对现状流程图分析,结合目前三炼焦生产实际操作情况,找出
了2项快盈机会:
快赢机会1:改进推焦车放余焦作业
空余焦斗的摆放由汽大拖车运至焦炉机侧,摆放在固定的区域内,如图1所
示,但在该区域内的摆放却无固定规律。
焦 炉
焦 炉
焦 炉
焦 炉
端台
中间台
中间台
中间台
端台
机侧平台
机侧平台
摆放余焦斗区域
推
焦
车
在固定的余焦斗区域再设定固定的摆放地点,并与相应炉号对齐。具体是余焦
斗的摆放位置分别为焦炉炭化室的29#、50-51#中间台、79#、100-101#中间台、
129#、150-151#中间台、179#及200#外侧端台等8个位置,该些位置对应的推焦
炉号分别为25#、50#、75#、100#、125#、150#、175#及200#。设定好之后,再
于地面上注明该处即为余焦斗摆放位置,便于汽大司机摆放空余焦斗操作。
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快赢机会2:改变煤焦处理交接班时设备作业状态
煤焦处理中控交接班,一般都在皮带系统处于停机状态下进行。接班人员
如在接班时向煤塔或高炉焦槽供料,需得重新启动皮带系统,这种接班方式不
仅增加了皮带系统频繁启动次数,同时增加了系统空转时间。
通过打破班与班之间界限,严格以煤塔料位及高炉焦槽料位控制交接班时
的皮带系统运转状态。三期煤焦处理(含成型煤系统)系统相应电机功率为
8861kw,这种交接班方式下,平均每天减少皮带系统启动次数1次,忽略系统
启动时电机用电损耗,仅减少系统空载时间约为0.5h,相应降低用电量为
1200kwh(已考虑额定功率与实际运行功率之间的差异)。
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DM AIC
1.业
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