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探讨课题:电厂转动设备振动案例讲解与分析
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#42 凝泵投入运行后,电机振动数值较动平衡后有所增加,且随着运行时间的增加,振动有不断上涨的趋势。被迫切换到 41 凝泵运行。在 41 凝泵运行的情况下,对 42 凝泵电机振动进行了测量。测量结果表明,电机上轴承南北方向振动很不稳定,在 90~180μm 之间波动;东西方向相对稳定,基本保持在 150~160μm。对其进行频谱分析,发现南北方向工频成分只有 70μm 左右,但却存在着大量的低频成分,这也是该方向振动不稳定的主要原因;而东西方向以工频成分为主,低频成分很少。分析认为,42 凝泵电机振动超标首先有 41 凝泵对它的影响,这可以从 42凝泵电机即使在停运的情况下其南北方向的振动就达到了30~110μm得到证实;其次,从其自身来讲,南北方向(凝泵出水方向)刚度差也是不争的事实。针对这种情况,决定在凝泵南北方向加支撑来提高其刚度。加支撑后,南北方向振动有所好转,但东西方向无大的改善。随后,上海电机厂来人对该泵电机又进行了一次动平衡,处理后振动无改善。以上现象表明该电机目前的振动不是单纯的平衡问题,有可能是凝泵-电机系统修后出现了 结构共振。要想解决该问题,必须从根本上改变凝泵-电机整个系统的振动特性。经研究决定,更换备用电机是最为便捷的办法。更换电机后,东西、南北方向振动仍很大,超过 200um,但以工频成分为主。通过动平衡加重 700 克后,42 凝泵电机的振动:东西方向为 40μm 左右,南北方向亦不超过 50μm,振动达到了优良。
;3 结论及评述(1)该凝泵—电机由于立式安装,系统阻尼小,对外界扰动较敏感,易于发生结构共振;在实际检修中,要提高检修质量、严格控??工艺标准,尽量减小来自外部的扰动力。(2)发生共振后,首先可以采用精确动平衡将不平衡激振力降到最低,在动平衡时, 由于两台泵并列运行时相互影响很大, 尽量在单台运行时进行。 另外,还可采取增加系统刚性消除薄弱环节、避开共振方向等措施。;案例分析及讲解;振动测试分析及处理
现场测试表明在 760-780rpm, 电机振动能达到 300-400μ 左右。 随转速上升,振动逐渐下降,到 1494rpm 振动降到:电机上部 45μ,电机下部 13μ。升降速过程重复性很好。在各转速下振动频谱是一倍频。以上现象表明泵——电机系统在760-780rpm 存在共振, 其共振频率是13Hz。分析认为制造厂在设计时,是按 1490RPM 定速设计,1490RPM 已远远避开了共振转速 760-780rpm,而改变频后,在 760-780rpm 区间距共振转速太近,所以导致在 750rpm 下运行越振越大。在现场做轴系高速动平衡,以降低 750rpm 下的振动为主要目的,同时对890rpm、1043 rpm、 1194rpm 、1346 rpm、 1494 rpm 下的振动综合考虑。在电机上部加重轮盘上加重 260 克,使各转速下振动都降到 60μ 以下。;案例分析及讲解;案例分析及讲解; 振动分析及处理
从现场两次测得的振动数值看,#11 一次风机两端轴承各方向振动幅值均在 10μ 以内;但振速却达到了 2~3.4mm/s,加速度达到了 15.3~18.4 m/s2,明显偏大。与同时测量的#12 一次风机电机轴承比较,#12 一次风机电机振动幅值与#11 相当,亦在 10μ 以内;但振速、加速度要小得多。#11 振速是#12 的 5~8倍,加速度是#12 的 10 余倍。另外轴承温度、噪声方面#11 也要比#12 明显。高一些。而且比较两次振动测量数据可以发现,#12 风机的振动基本保持稳定,而#11 风机的振动有增加的趋势,说明#11 风机的确存在故障。对#11 一次风机电机做频谱分析,频谱很丰富,高低频均大量存在,数值与工频相当甚至更甚。判断轴承保持架及内、外环损坏的可能性大。鉴于当时#11 电机的整体振动水平还不算大,建议观察运行,并加强监测,特别是重点关注振速和加速度的变化趋势及轴承温度等, 如发现有明显的、 进一步增加的趋势振速和加速度的变化趋势及轴承温度等, 如发现有明显的、 进一步增加的趋势就要采取措施; 如没有进一步的变化, 坚持到 4 月份的小修中再对该风机电机轴承进行全面检查处理。在 5 月份检修中解体检查轴承
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