圆筒混合机漏料处理.docx

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圆筒混合机漏料处理 给烧结机上料的一次混合机进料端出现大面积漏料,平均每天漏料300余吨。为了不让混合料漏进混合机的轮胎底座中,只好人工进展扒料。同时,漏出来的混合料占用了一次混合平台的平安通道。漏至地面上的混合料,严峻影响四周的环境。 依据一次混合机进料端三通漏斗的空间位置,在其下方安装一个溜槽,将进料端漏出来的混合料经溜槽导入三通漏斗,再通过新加的650mm皮带机转运至二次混合机,将漏出来的混合料重新运至烧结机上。 1.加装溜槽 溜槽固定在三通漏斗的钢构造支架上。一端在混合机进料端新焊接的引料口下方,增加引料口的目的,就是为了将漏出来的混合料引进新增的溜槽中,从而避开漏进轮胎底座加速轮胎的磨损。另一端虽与三通漏斗相通,但考虑到三通漏斗的位置与新增的皮带机相距较远,混合料不能顺当地流入新增的皮带机,故依据现场空间位置在新增的溜槽下又设计了一个小溜槽,同时把一混平台凿开一个400mm×400mm的方孔,安装一个漏斗,将漏出来的混合料引至新增的皮带机上。 2.新增皮带机 因一次混合机下方新增的1、2号皮带机长度不同,其两个三通漏斗的位置相错约2m,因此新增皮带机的中心线,只好与这两个三通漏斗的中心连线平行布置。皮带机主、从动滚筒中心距为8.3m、电动滚筒功率3kW、带速1.25m/s、皮带宽度650mm。 3.改良加水管 经过数月的观看发觉,一次混合机筒体内的粘料厚度与加水管的加水点位置及加水量有关。在加水点四周粘料厚度较小,而没有加水点的四周粘料厚度大,填充率严峻超标,北侧因能加足水,粘料厚度相对较小。 另外,在工艺操作上,要求烧结配料下做好白灰的消化工作,要加足水,使白灰在消化器中充分消化成糊状。经观看,一次混合机除进料口四周,外筒体粘料厚度沿混合机长度方向分布匀称,且厚度≤l00mm,这说明混合机内南端加水点和加水量对粘料厚度影响较大。 讨论上述状况后,将原加水管加长,使整个筒体内沿长度方向上均能布置加水点。同时,新增设一根加水管,解决混合机南端加水缺乏的问题。混合料进入一次混合机筒体时就可以加水,使整个混合机长度方向上加水匀称,粘料现象大为减轻。 4.密封问题 一次混合机进料端的三通漏斗上焊有一圈密封板,它与一次混合机进料口之间的密封皮带存在间隙,最大间隙超过了50mm,将此间隙修整到5mm左右。运行一段时间后,由于混合料的磨损,此间隙又会增大,每次停机检修时,准时更换或焊补密封板,保证间隙在5mm左右。此项改良,对削减漏料量非常有效。 5.效果 经过改良后,近两年的用法证明,一次圆筒混合机运转稳定,混合效果得到改善,进料端漏料现象大大削减。

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