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W型锅炉SCR脱硝装置积灰原因分析与治理
摘要:某电厂W型火焰锅炉燃用高灰分无烟煤,SCR脱硝反应器催化剂、导流板、整 流格栅、支撑钢梁积灰严重,造成了流场不均匀和催化剂堵塞,影响了 SCR脱硝系统的性 能。根据运行经验和CFD技术,分析得出SCR脱硝装置枳灰的原因是设计不合理、催化剂 选型不合理、流场不均、吹灰效果不佳、长期低负荷运行和燃煤灰分远超设计值。通过采 用烟气流场优化及1 : 10物理模型试验,对导流板、整流格栅和顶部烟道进行了改造,同 时将蜂窝式催化剂更换为板式催化剂,加装声波吹灰器。改造后运行3个月,对脱硝装置 进行内部检查,反应器水平烟道、导流板积灰明显减少,整流层未见积灰,催化剂表面和 孔隙无积灰、堵塞现象,证明所采取的各项措施有效解决了 SCR反应器内枳灰、催化剂堵 塞问题。
0引言
目前,燃煤电厂对氮氧化物的脱除多采用SCR技术。某电厂2X300 MW机组采用东 方锅炉厂生产的W型火焰锅炉,所配套的SCR脱硝装置(简称SCR)采用高灰段布置 [3]。由于长期处于高尘烟气下,该厂SCR反应器发生了严重积灰。本文通过对高尘烟气 条件下SCR反应器不同部位积灰原因分析,提出了燃用高灰分无烟煤W型火焰锅炉SCR 脱硝装置预防积灰的措施。
1概况
某电厂2台机组SCR脱硝装置分别于2009年5月和10月投入运行。锅炉燃煤特 性、SCR脱硝装置参数、催化剂参数分别如表1、表2和表3所示。该电厂SCR脱硝系 统积灰部位包括:催化剂本体、整流格栅、导流板及支撑钢梁。由于催化剂堵灰分布不 均,造成局部烟气流速过高或过低,高流速区催化剂磨损增大,甚至出现穿孔或垮塌,而 低流速区催化剂被灰彻底堵死。整流格栅孔积灰存在全堵或半堵情况,堵灰无法通过常规 手段清扫或清除。导流板枳灰主要集中在其中间支柱的部位。
2积灰原因分析
(1)实际燃煤灰分严重超出设计值。某电厂燃用当地劣质无烟煤,原设计煤种灰分 Aa r为32.62%,校核煤种灰分Aar为34. 38%, SCR脱硝装置入口烟气含尘质量浓度设计 值为40. 4 g/m3;实际燃煤灰分Aar为40. 53旷45. 81%,烟尘质量浓度为56~70 g/m3,比 设计值增加40%以上。烟气灰含量越高、流速越低,灰颗粒在SCR反应器内的聚集作用就 会越明显,因而某电厂催化剂发生堵灰问题存在一定的必然性[4-6]。
(2)催化剂选型不合理。SCR脱硝技术的核心是催化剂[7-9],文献[10]指出,当烟 尘质量浓度小于30 g/m3时宜优先选用蜂窝式催化剂,当烟尘质量浓度>40 g/m3时宜优 先选用平板式催化剂.某电厂烟尘质量浓度已达56、70 g/m3,大大超出了蜂窝式催化剂的 应用范围,在防堵灰方面已经不适合采用蜂窝式催化剂。
表1某电厂锅炉燃煤特性
Table 1 Analysis of the coal characteristics
质量分数
设计煤种
实际煤种
J%
55.62
46.14
H/。
232
2.00
NQ
0.56
0.62
3.29
2.55
St.%
0.69
0.67
4.9
5.4.
Uw%
LU
1.00
3262
42.62
949
14.65
热值内
20.93
16.44
表2某电厂SCR脱硝装置参数
Table 2 Parameters of the SCR
项目
数值
烟气量/QPlr】)
1016907
烟气温度/丫二
3g5
烟尘质量浓度/电皿内
40.4
烟气人口 Na质量浓度
1 100
催化剂阻力/Pa
495
烟道阻力/Pa
450
脱硝效率/%
80
氨逃逸体积分数产
W3
SOySOj转化率/%
41
液氨消耗量(th-,
0.72
反应器烟气流速/(m?L)
3.3
烟道烟气流速/(m「)
S15
吹灰蒸汽压力/MPa
0.8
(3) SCR反应器烟气设计流速偏低。某电厂SCR反应器截面设计较大,根据设计 煤质计算,反应器空塔流速为4.1 m/s,不利于烟气对飞灰的携带作用,加之烟气灰分较 高和粘度较高,相较其他电厂脱硝系统,机组在低负荷运行时水平段烟道及导流板水平段 积灰较多。另外,电厂长期低负荷运行,高粘度灰易出现板结,无法依靠系统运作将积灰 带走.
表3某电厂催化剂参数
Table 3 Parameters of the cata lyst
项目
放值或内容
催化剂型式
蜂窝式
催化剂层数
2+1(备用)
催化剂使块尺寸,‘mm
950(宽)乂1 910(长)乂1 乃 0《高)
催化剂活性温度范围以:
295730
催化剂孔间距
10
催化剂基材
陶瓷十TiO:;
催化剂活性物质
v2o5
催化蒯体积仁?
842.4
催化剂化学寿命小
24000
催化剂燃气流速
4.4
(4)流场不均。某电厂烟气经过整流格栅后
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