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汽车线束有限公司
六西格玛黑带项目报告
精益详解
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2005 年 6 月整理
公司简介
某汽车线束有限公司是生产中高档汽车线束之中外合资企业, 主要客户有上
海大众、上海通用、延峰江森、科世达 - 华阳、日本丰田、日本铃木等。公司已
通过 QS9000、VDA6.1 质量管理体系、 ISO14001环境管理体系、 OHSAS18001职业
健康安全管理体认证,目前正在推行 ISO/ TS16949 质量体系认证。
团队名称 : 大海捞针队
项目背景 :
客户反映(最初是延峰江森) ,电线长短不一致现象较普遍,装配极不方便,
尤其当一束电线中粗线偏长而细线偏短时, 很难安装也容易出现其它意想不到的
隐患,如拉断、脱钉等。但因电线有柔性,还勉强可以安装,虽然没有造成客户
正式投诉,但影响了客户对公司的满意程度。
项目选择 :
汽车行业零部件价格每年都以一定比例下降, 降低生产成本是汽车零部件企
业必须面对的客观现实。 在公司领导大方向的指引下, 我提出了降低开线工序质
量损失的项目,经过咨询公司和金亭公司领导的论证与评价之后, 正式批准立项。
线束制造主要过程包括前工程开线打钉、 后工程装配、 QC检查及包装, 前工
程所用材料金额占总用料的 70%以上,设备占全过程 80%以上。
开线工序包括手工开线 (C351开平线)、自动开线 (KOMAX、C451、K333、C551
等自动开线打钉机) 。降低劣质成本首先想到的是降低内部损失,比如不良率、
返工、返修。后来统计 03 年 1-6 月份各种不良率包括工序内不良、批量不良、
零星不良累加一起,外销平均 286ppm,相当于 5.00 σ水平,内销平均 900ppm,
相当于 4.63 σ水平,改进空间不大。而工序质量损失还包括计量设备费用、检
定周期、电线浪费、端子损耗、电线尾和端子尾等等。也就是要在整个开线工序
中寻找并设法降低劣质成本。
第一阶段:项目界定
(1) (1) DMAIC项目书工作表( DMAIC Project Charter Worksheet )
项目名称 ( Project Title): 降低开线工序劣质成本
项目领导 (Project Leader): 王绍斌 团队成员 (Team Members):
经营情况 (Business Case):
公司主要客户上海大众,每年以5%速度 孙泽良、陈曦、郁彩英、管黎明、
要求供应商降低产品价格,成本能否降低 沈斌、黄霞君
将决定公司发展前景,同样的品质,价格
低将直接影响市场份额和客户满意程度。
问题/ 机会陈 (Problem/Opportunity 目标陈述(Goal Statement):
Statement) 降低开线工序质量损失 20 万元以上
流入客户不合格品率很低,但前工程 1. 开线工序工程内不合格品率由目
开线工序工程内不合格品率 , 同其它工序 前 728PPM降到 550PPM,降低质量
相比仍然占很高比例, 2002 年因开线不良 损失 5 万元
而报废或返工损失达
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