车间生产6月工作总结.docxVIP

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车间生产6月工作总结 1、6月份车间生产正常,日产量维持在8000~10000支左右,由于车间人员短缺,排气工序只能开启1。5个,即白天开两个,晚上开一个。产量能够确保在10000支上下。 2.在质量方面,由于小管市场需求量大,小管的质量退货损失较大。车间紧急开启了四台涂布机,并临时改装拼合了小管旋转架。不同高度、颜色不一致、圆头膜画现象较多。在生产改造过程中,我们配合机械加工,加工了另外150个小管支架。现在这个现象已经解决了。 3、出现质返损比较大的原因还有外管脏的现象,主要是由于处理北厂积压管和改制管,利用近1周时间车间已经处理完毕。 4.排气过程中存在许多压头和内吸现象。主要原因是上道工序的尾机与手动尾接不同,尾接较厚,导致排气工序操作难度较大。对于我们来说,解决这一现象确实很困难,因为圆排有大量的振动。车间没有停止测试,我们也在寻找封口机和圆排之间的最佳结合点。 5、车间出现在镀膜工序的过程损比较大,原因出在装管车及潜送线上。首先现有内管装管车需要改造,计划已经提报,10月15日,加工件能够到位。现在每班车间镀膜工序的过程损内管要在200支上下,按成本价3元一支计算,就要1200元,一个月下来就要36000元,所以此问题需尽快解决。 6.车间密封过程中的工艺损坏是由输送线造成的。初期,外输管线在转角处,厂家使用定向旋转轮迫使小车转动,导致小车车轮橡胶层与轮体分离。这样,小车在运行过程中会发生碰撞。因此,内外壳体相互碰撞并造成损坏。现有车间取消了方向盘,并在小车转弯处安装了盖板。这一现象已得到解决,但滚轮急需更换。考虑到设备尚未验收,车轮问题是否由制造商协调采购。 7、清洗机连续运转近1个月以来,出现问题及时解决,现在存在的问题主要是门隔断层出现错位,厂家改造的轮安装后,效果不明显。还有安装的车轮运行轨道槽,自动注水的效果不明显,现车轮出现了一只断裂的现象。整体来看清洗机大的问题已经没有,主要还是门升问题急需解决。 8、工艺性能方面,4、5月份车间合格率分别为99.96、98.65。下一步我们将继续努力。 9、车间6s管理,这段时间确实有些欠缺。不讲理由,今后加强。 10.下个月我们将进行人员整合,增加产量,力争每天保障13000人,突破14000人,接近15000人。 11、连镀生产线调试完毕后,我们将按现有的工艺思路调整一套性能优良的工艺参数。 12.6S管理将继续加强。

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