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TPV-WH OEE报告
报告人: TPV-WH SMT 日 期:Mar.-24-2008
TPV-WH OEE项目
一、OEE相关数据的定义及说明
二、OEE现状把握
三、OEE目标的定义
四、改善项目
一、OEE相关数据的定义及说明
Overall Equipment Effectiveness (整体设备效率)
OEE = 可用率 X 表现性 X 质量指数
运转时间
计划工作时间
可用率 =
生产总数量
理想速度*运转时间
表现性 =
良品
总产量
质量指数 =
说明
说明
说明
去除所有异常时间为运转时间;
去除无生产时间为计划工作时间;
单位为点数,最高Cycle Time
程序的每小时产出为理想速度;
以片为单位计算;
* 目前世界制造业的OEE 平均指标为70% 渴望值为85%
1
线体
板号
单板
点数
拼板数
总长/宽
(毫米)
Cycle Time(秒)
产能
Panasonic
CM602 A2+CM602 D0
715G2559-2-3
140
9
240/195
50
90720点/小时
FUJI
CP643+IPⅢ
715G2433-2
153
12
366/172
207
31930点/小时
表现性计算目标定义
一、OEE相关数据的定义及说明
2
取每小时产出最高之程序Cycle Time为表现性计算目标
TPV-WH OEE项目
一、OEE相关数据的定义及说明
二、OEE现状把握
三、OEE目标的定义
四、改善项目
二、OEE现状把握
↑12%
现状(08年1/1-3/23)
数据来源: WH-SMT生产组统计2008年1月1日至3月23日之报表
OEE
可用率
表现性
质量指数
1
WH-SMT 2008年1月1日至3月23日每周OEE数据
OEE平均73%
T2线设备光栅尺故障影响整体OEE
1、生产I-M的打叉板,表现性低 2、试跑源新机种 3、T2线偏移故障
说明:机种切换、新机种试跑、小工单都在锐迅达外包生产,自已每天平均换线 10次左右(总4条线) ,此部分大约占10% 。
异常时间少(换线、故障),可用率高
二、OEE现状把握
2
TPV-WH OEE项目
一、OEE相关数据的定义及说明
二、OEE现状把握
三、OEE目标的定义
四、改善项目
三、OEE目标的定义
↑5%
数据来源: WH-SMT生产组统计2008年1月1日至3月23日之报表
OEE
可用率
表现性
质量指数
TPV-WH OEE项目
一、OEE相关数据的定义及说明
二、OEE现状把握
三、OEE目标的定义
四、改善项目
四、改善项目
1
更改拼板方式,提升效率;如下打红为已试跑OK板号
四、改善项目
2
优化换线流程,减少动作,减少换线时间,提升效率;现换线时间平均15分钟左右。
四、改善项目
3
现场改善:
说明:由于T5 (松下)线贴片时间较其他线体短,在清洗网板和印刷站更换擦网纸时停机时间较长。
对策:导入收板作业,印刷一片板的时间为20S,PCB板贴装的时间最少的为28S,成效如上表。
日期
待板时间
改善之前
11月1日
20
11月2日
20
11月4日
24
11月5日
19
11月6日
38
11月7日
33
11月8日
30
11月9日
31
11月10日
26
11月11日
29
改善之后
11月12日
12
11月13日
0
11月14日
0
四、改善项目
4
烧录IC用TRAY盘装代替管装减少机器吸着不良
目前用振动Feeder
在试用的TRAY盘
优点:
业界采用的管装料的供料方式,上料简单;
缺点:
1、送料不可靠较容易引起机器吸着不良,造成抛料,
元件丢失以及烧录IC翘脚等不良;
2、每管约98颗料上料频繁,操作员工作量较大。
优点:
1、IC装在TRAY内定位可靠,不容易引起机器
吸着不良,就可以大大减少抛料,减少不
良的发生;
2、一盘可装450颗料可大大减少上料频率,
降低操作员的工作量。
目前此站位每天报警平均20次,停机时间约15分钟左右。
现场改善:
四、改善项目
5
I-MODULE机种导入治具进行改善(0.8MM厚薄板)
现场改善:
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