卡点脏污排查.pdfVIP

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Ø 背景描述 Ø 调试思路 Ø 实验数据分析 Ø 实验结果汇总 Ø 工艺优化方案 Ø 优化后数据跟踪 2 卡点脏污改善 卡点脏污背景描述 : Ø 卡点脏污 自6.20D班不良平均 占比约1% ,主要类型如下 : Ø 主要卡点脏污位置为硅片边缘EL下呈现黑色区域 ,无法准确对应到卡点位置。 3 卡点脏污改善 卡点脏污调试思路 : Ø 描述 :根据 卡点脏污类型分析 ,85%不良位置无法对应正背石墨舟卡点位置,15%不良位置接近或与卡点位置有接触点 Ø 调试思路 :1、卡点使用寿命对卡点印的影响; 2、石墨舟为432pcs石墨舟 ,炉管为 一代机 ,无辅助加热 ,工艺时石墨舟中心区域位置受热偏低 ,是否导致卡点印的产生 ; 3、工艺温度 , 背钝化温控较差 ,SINx步工艺温度的合理性与卡点印的关联性 ; 4、氧化铝后清洗工艺合理性、膜层结构合理性、SINx沉积均匀性与卡点印的关联性 ; 4 卡点脏污改善 更换新卡点后跟踪卡点印实验 : Ø 结论 :使用新更换卡点 ,跟踪卡点印 ,480pcs,卡点印1pcs,占比0.21% ,卡点印比例有所下降,但无法彻底解决 ,存在相关性 ,但非 根本原因,后续持续验证 ,卡点周期判定 由原来90天一次更换周期 ,要求调整至45天一次更换周期。 石墨舟不同位置跟踪卡点印实验 : Ø 结论 :卡点脏污主要集中在炉中位置 ,对应炉中位置温度偏低可能导致卡点脏污的形成 ,增加中心恒温时间重复验证 ,与卡点脏污关联 性 5 卡点脏污改善 跟踪SINx步初始工艺温度 : Ø 结论 :SINx工艺温度基本一致 ,炉中位置除6-5外 ,其他炉管温度差异较小 ,但跟踪其他炉管 ,卡点脏污依然存在 ,卡点脏污与SINx温 度关联性较低 ,方向错误 ,实验终止。 6 卡点脏污改善 调整氧化铝后清洗 占空比强度验证 : Ø 结论 :调整氧化铝后清洗 占空比,由原24/8 ,调整至48/8 ,占空比由3 1调整为6 1,跟踪5000pcs,未发现卡点印 ,效率与产线一致 , 后续进行批量验证。 7 卡点脏污改善 产线批量验证数据汇总 : Ø 结论 :跟踪当班生产36017PCS 背钝生产硅片 ,气体脏污/卡点脏污合计4pcs,占比0.02%。后续持续跟踪确认。 8 卡点脏污改善 产线原工艺 : 产线优化工艺 : 背钝化 时间 压力 炉尾 温度2 温度3 温度4 温5 NH3 SIH4 N2O SI/N比 功率 开关比 Ar TMA 氧化铝沉积 180 185 280 290 290 290 280 4000 4800 5/150 1700 55 预处理 210 200 420 420 420 420 430 3192 3192 5200 8/48

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