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医药生产废水处理IC+SBR联合工艺
由于医药生产企业的产品不同,产生的废水水质差异较大,采用的处理工艺也不尽相同,但由于医药废水都含有大量的有机物,故均考虑采用以生物处理为主的处理工艺。 **某医药公司生产疫苗、兽药、微生态制剂、饲料添加剂等四大类200多个产品,其医药废水具有成分复杂、COD浓度高、色度和毒性大等特点。设计采用IC+SBR的主体工艺对该废水开展处理,效果良好,出水水质全面到达《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级标准和《黄河流域(**段)污水综合排放标准》(DB61/224—20**)的一级标准。 其中出水COD、BOD5、TP、TN、NH3-N执行《黄河流域(**段)污水综合排放标准》(DB61/224—20**)一级排放标准,SS、pH值执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。 1、废水水质、水量 制药废水约为240m3/d,混合废水水质、设计进水水质及排放标准见表1。 2、废水处理工艺 该废水为高浓度有机废水且BOD5/COD0.3,应选择以生物处理为主的处理工艺。由于废水中含有大量SS,不仅会堵塞提升泵和管道,而且会增加后续生物处理的负荷并影响处理效果,故设格栅去除SS;医药企业不同时段、不同车间产生的废水水质、水量都不均匀,而生物处理要求稳定的水质水量,故设调节池调节水质水量;采用厌氧反应器———IC反应器去除大部分有机物,以降低好氧处理的有机负荷,同时节省运行费用;废水经过厌氧处理后,有机物浓度大幅降低,可通过SBR反应器进一步去除;针对废水中大量致病菌和病毒,设置了消毒池,保证不会造成二次污染。工艺流程见图1。 废水由厂区排水管直接引入格栅去除悬浮物,人工定期清理栅渣;格栅出水进入调节池,调节水量均和水质,并在池中设置浮球液位计以监测和控制液位;均和后的出水经泵提升进入IC反应器开展厌氧处理,降解大部分有机物;出水自流到SBR反应器,完成有机物的彻底降解、脱氮除磷;最后消毒后达标排放。 3、主要处理单元、设备及参数 3.1 格栅井 设计进水渠流速为0.7m/s,宽为0.6m,渠底水力坡降为1.0%。格栅井尺寸为1.6m×0.6m×1.5m,钢筋混凝土构造。采用不锈钢材质细格栅1台,栅隙为10mm,安装倾角为75°。 3.2 调节池 调节池水力停留时间为12h,设计尺寸为9.0m×5.0m×3.0m(超高0.3m),钢筋混凝土构造,有效容积为120m3,全地下式,内置潜污泵2台,1用1备。在泵的出水管上设电磁流量计1台。 3.3 IC反应器 IC反应器尺寸为2.0m×20.3m,有效容积为62.8m3,1台,钢制容器。设计容积负荷为12kgCOD/(m3·d),水力停留时间为6h。 3.4 SBR反应器 采用钢筋混凝土构造,尺寸为6.0m×2.0m×4.5m,有效容积为48m3,4座。每池每日运行3个周期,每个周期8h,其中:进水2.0h,反应3.5h,沉淀1.0h,滗水1.0h,排泥、闲置0.5h。容积负荷为0.2kgCOD/(m3·d),污泥浓度为4000mg/L,污泥龄为30d,充水比为0.5。 每池选用215mm半球形微孔曝气器75套,每套服务面积为0.16m2,每套供气量为2m3/h;每池设旋转式滗水器1台,出水量为50~100m3/h,滗水深度为1.7m,出水堰长度为2.0m;每池设置2台潜水搅拌机、1台剩余污泥泵,泵流量为10m3/h、扬程为90kPa、功率为0.75kW。 选用三叶式风机2台,1用1备,单台风量为4.94m3/min、风压为500kPa、功率为7.5kW。 3.5 消毒池 1座,尺寸为1m×3m×2m,超高为0.3m,有效容积为5.1m3,水力停留时间为30min,加药量为10mg/L。 3.6 污泥浓缩池 污泥浓缩时间为12h,间歇式运行。浓缩池尺寸为2.0m×2.0m,泥斗底部尺寸为0.5m×0.5m,泥斗深度为1.0m,缓冲层取0.5m,超高为0.3m,沉淀区有效水深为2.0m,浓缩池总高3.8m。 3.7 污泥干化池 采用中心渗沥管自然干化池,尺寸:3.0m×2.0m×1.2m,共设2格。 4、工艺调试及运行结果 4. 1 IC反应器 IC反应器的调试主要是开展颗粒污泥的培养。接种污泥为某淀粉废水处理厂UASB反应器中厌氧颗粒污泥。接种污泥浓度为340
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