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混凝沉淀与 SBR 法处理造纸涂布废水 - 行业污水
简介: 采用混凝沉淀与SBR 处理广东某造纸厂涂布废水,在水量为240 m3/d,进水 CODCr ,BOD5 ,SS 质量浓度分别为 3212.30,
1209.65,9844.56 mg/L,色度为 3200 倍时,经本工艺处理后,CODCr, BOD5,SS 和色度总去除率分别为 97.52 %,98.36 % ,99.57 %和
99.38 %。关键字:混凝沉淀 SBR 造纸 废水处理 广东某厂主要生产热敏记录纸、无碳复写纸等特种纸。在生产过程中,需要对纸张进行涂布处理,添加染料及助剂(淀粉、高岭土等),致使外排废水中含有染料及大量的悬浮物,水质混浊,可生化性一般。采用混凝沉淀与 SBR 法相结合的工艺,既可利用混凝沉淀法高效去除大部分悬浮物的优点,降低废水中助剂含量[1];又可利用 SBR 良好的耐冲击负荷能力,降低投资和运行费用,保证处理效果。 1 水质水量及尾水执行标准 1.1 水量及特点 排放水量约为 240 m3/d,间歇排放,更换产品类型时排放设备清洗高浓度废水。 1.2 设计及排水水质 根据现场多次取样测试,设计水质如表 1。 表 1 排放 废 水 水 质 项 目ρ(CODCr)/(mg.L-1)ρ(BOD5)/(mg.L-1)ρ(SS)/(mg.L-1)pH 值色度 / 倍设计水质 ≤5000≤1700≤168007~8≤3000 排放标准 ≤100≤20≤606~9≤40 处理后尾水要求达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准,具体指标见表 2。 表 2 尾水排放标准项目 ρ(CODCr)/(mg.L-1)ρ(BOD5)/(mg.L-1)ρ(SS)/(mg.L-1)pH 值色度/倍排放标准 ≤100≤20≤606~9≤40 2 废水处理工艺设计
2.1 工艺流程 工艺流程见图 1、图 2。 图 1 水处理工艺流程 图 2 污泥处理工艺流程 2.2 主要构筑物、设备及参数说明 调节池:均衡水量水质,池底设穿孔管通过水压及压缩空气
(悬浮物多时)搅拌,避免颗粒状物质的沉降。 调节池有效容积为 80 m3,停留时间 8 h。 缓冲调节池:暂存产品更换时排放的
高浓度废水(CODCr 质量浓度可达 30000 mg/L),在正常情况下均流至调节池进入后续工序。 缓冲调节池有效容积为 60 m3,停留时间 6 h。 反应沉淀罐:在管混器中加入混凝沉淀剂 PAC 及 PAM 后,进入中心反应罐,溢流入沉淀区完成泥水分离。 PAC 投加量为300~560 mg/L;PAM 投加量为 10~35 mg/L。 反应沉淀罐为钢质结构,水力停留时间为 2.5 h。 (4)水解酸化池:内设液下机械搅拌装置 2 套,使废水与污泥充分混合接触。同时,由于此类废水中碳、氮、磷营养比例不合理,需要人工投加磷酸氢二氨约 15kg 和尿素约 30kg。 水解酸化池有效容积为 150 m3,填料体积 50 m3, 停留时间 15 h。 (5)SBR 池:共设 2 池,排出比 1/3~1/4,污泥质量浓度 4000 mg/L。采用罗茨鼓风机-微孔曝气器供气,非限制曝
气方式运行,单池 1 个处理周期为 12 h,其中进水 6 h,曝气 10 h, 沉淀 1h,滗水 1h。 (6)清水池:提供压滤机冲洗用水。 3 废水处理效果 本工程于 2004 年 1 月动工,2004 年 6 月完成并开始工艺调试,2004 年10 月通过当地环保验收。其处理效果见表3。 表
3 废水处理效果 项目 ρ(CODCr)/ (mg.L-1) ρ(BOD5)/
(mg.L-1) ρ(SS)/ (mg.L-1) 色 度 / 倍 调 节 池 清
水池 去除率 /% 3212.30 79.55 97.52 1209.65
19.87 98.36 9844.56 42.31 99.57 3200 20
99.38 从表 3 可知,废水经本系统处理后,其 CODCr, BOD5,SS
和色度总去除率分别为 97.52 %,98.36 % ,99.57 % 和 99.38 %。 4
主要经济指标 本项目总投资为 125 万元,土建工程约为 35 万元
(28 %),设备及安装约为 75 万元(60 %),其它约为 15 万元
(12 %)。 系统自运行以来,核算出单位运行费用约为1.48 元/m3
(不含折旧,其中电费约 0.96 元/m3,药剂费约 0.30 元/m3,其它 0.22 元/m3)。 5
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