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600TLR脱硫泵整改措施汇1.doc

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600TLR脱硫泵整改措施汇总 存在问题:吸入盖与前护套“O”形圈密封不严密,打压漏水 产生原因:设计中考虑不周,“O”形圈压在无骨架支撑的 橡胶部分。 整改措施:①护套骨架加宽加厚。 ②更改密封位置,把“O“形圈移到泵盖与吸入盖之间。 ③护套预置件增加过胶孔。 整改效果:整改后打压0.6MPa持续10分钟无泄漏达到设计要求。 二.存在问题:后护板与后护套之间唇口密封圈打压时出现泄露现象。 产生原因:唇口密封圈存在尺寸偏差。 整改措施:更改唇口密封圈形状及尺寸,重新制作。 整改效果:更换密封垫后解决了泄漏问题。 三.存在问题:前,后护套与泵体、泵盖不能完全贴合。 产生原因:泵体、泵盖模型与前、后护套模具之间,形状存在制作偏差。 整改措施:技术中心通过细分护套断面,再测绘多个断面的形状,制作出公、母两套断面模板,找出了泵体、泵盖与前后护套不符的位置与偏差值。 整改效果:把泵体、泵盖与前后护套不符处打磨后,现护套与泵体、泵盖已能完全贴合。并已修改模型,以后产品不会出现此问题。 四.存在问题:出口法兰处护套在装配或安装时可能压紧后的泵壳中挤出。 产生原因:护套周边定位凸缘半径设计较小,吐出口处无定位凸缘。 整改措施:①周边定位凸缘半径由R6改为R10。 出口背面增加一道定位凸缘。 ③为增加密封可靠性,后护套中开面增加2mm的压缩量。 整改效果:此改进既排除了护套在出口处被挤出的可能性,也解决了在泵壳周边各处接缝不齐的现象。 已换发图纸,正在修改模型、模具,以后的产品不会存在此问题。 五.存在问题:泵体、泵盖中开缝从第七断面至出口段,打压时出现开缝现象 产生原因:设计时考虑不周。 整改措施:①向出口方向调整螺栓孔位置,缩短螺孔间距增加一个螺孔,相应增加一条筋板。 ②为增加泵体周边法兰刚度,厚度增加5mm。整改效果:已修改泵体、泵盖模型,彻底解决了泵体、 泵盖打压时出现的开缝现象。

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