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600TLR脱硫泵整改措施汇总
存在问题
产生原因
整改措施
整改效果
1
吸入盖与前护套“O”形圈密封不严密,打压漏水
设计中考虑不周,“O”形圈压在无骨架支撑的橡胶部分
护套骨架加宽加厚。
更改密封位置,把“O“形圈移到泵盖与吸入盖之间。
护套预置件增加过胶孔
整改后打压0.6MPa持续10分钟无泄漏达到设计要求。
已运行的泵无此问题。
2
后护板与后护套之间唇口密封圈打压时出现泄露现象。
唇口密封圈存在尺寸偏差。
更改唇口密封圈形状及尺寸,重新制作。
已运行的泵为此结构。现场更换密封垫后可解决泄漏问题。
3
前,后护套与泵体、泵盖不能完全贴合。
泵体、泵盖模型与前、后护套模具之间,形状存在制作偏差。
技术中心通过细分护套断面,再测绘多个断面的形状,制作出公、母两套断面模板,找出了泵体、泵盖与前后护套不符的位置与偏差值,
把泵体、泵盖与前后护套不符处打磨后,现护套与泵体、泵盖已能完全贴合。并已修改模型,以后产品不会出现此问题
4
出口法兰处护套在装配或安装时可能压紧后的泵壳中挤出。
护套周边定位凸缘半径设计较小,吐出口处无定位凸缘。
周边定位凸缘半径由R6改为R10。
吐出口背面增加一道定位凸缘。
为增加密封可靠性,后护套中开面增加2mm的压缩量。
此改进既排除了护套在出口处被挤出的可能性,也解决了在泵壳周边各处接缝不齐的现象。
已换发图纸,正在修改模型、模具,以后的产品不会存在此问题。
5
泵体、泵盖中开缝从第七断面至出口段,打压时出现开缝现象
设计时考虑不周。
向出口方向调整螺栓孔位置,缩短螺孔间距,增加一个螺孔,相应增加一条筋板。
为增加泵体周边法兰刚度,厚度增加5mm。
已修改泵体、泵盖模型,彻底解决了泵体、泵盖打压时出现
的开缝现象。
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