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失效模式及后果分析
潜在失效模式
失效的起因及机
理
控制要求
潜在的失效后果
吸潮
风险系数RPN 建议的措施
8
外观
粒径
固体粉末无结块
、大颗粒、杂质
来料不良
目测,来料检
24
XRD检测
或大颗粒
全性能差
激光粒度分布仪
激光粒度分布仪
3
D :5~9
15
PH值
9.5~11.5
偏大
pH精密试纸
pH计
LiCoO
(锂钴)来
料检
比容量
125mAh/g
比容量低
制成电芯测试
≥1.9g/cm3
振实密度偏低
体积比容量低
来料不良
来料检
126
振实密度仪
50次循环容量保持≥95%,100次循
环容量保持率≥92%,初始平台
≥48min,100次循环平台下降小于
7min,50次循环平台下降小于
5min
电化学工作
站 CHI660A
包装无破损,隔膜纸切面平整,表
面平滑,隔膜纸无破损、砂眼
运输破损、来料
不良
外观
厚度
眼
偏厚
偏薄
电芯入壳难
短路、爆炸
来料不良
来料不良
千分尺
千分尺
符合原材料进货来料检验规范
MSA
162
4
宽度
符合原材料进货来料检验规范
横向≤1%;纵向≤5%
MSA
隔膜纸来料
检验
耐腐蚀 用电解液浸泡12H后不腐蚀、不变
性
形
160
140
增加此项
IQC检
孔隙率
38~45%
安全性 过充、短路、热冲击符合国标要
电芯易爆炸
来料不良
未检
36
能
求
50次循环容量保持≥95%,100次循
环容量保持率≥92%,初始平台
≥48min,100次循环平台下降小于
7min,50次循环平台下降小于
5min
电池性
能
电池电化学性 内阻高、平台低、
能差 容量及安全性能差
来料不良
制成电芯测试
42
灰尘、杂质、 浆料有颗 粒,涂布 运输破损、来料
外观
粒径
大颗粒
120
325目钢筛
振实密度偏低
容易吸水
来料不良
来料不良
42
72
振实密度仪
相对湿度≥40%,压片后≥6hr,不
掉料
电子称称
量,目测
吸湿性
极片易掉料
石墨来料检
石墨来料检
5m2/g
108
140
18
比表面仪
电化学工作
站 CHI660A
运输破损、来料
不良
电池安全性能差
水份
20ppm
180
160
水分测试仪
库仑滴定
HF含量
≤50ppm
电解液来料
检验
电导率
≥8.5mS/cm
电导率偏低
来料不良
电导率仪
21
符合企业标准
电池安全性能差
吸潮
外包装无破裂、破损等伤痕
外观
XRD检测
易吸潮
比表面仪
180
乙炔黑来料
检
检
50次循环容量
保持≥95%,
100次循环容量
初始平台≥ 容量平台 低,循环
电池性能及尺寸
48min,100次
循环平台下降
小于7min,50
次循环平台下
降小于5min
性能差
胶体性能差
来料不良
目视
4
工业纯净水
PH值
硬度
pH精密试纸
pH计
硬度偏大
化学测量
电导率
2~8uS/cm
电导率偏大
24
运输破损、来料
不良
粘结剂为白色粉末,加入溶剂后能
锥形瓶、电子称
PVDF来料检
验
黏度高
来料不良
来料不良
粘度计
粘度计
54
96
粘度
黏度低
粘结性差,易掉料
外观
pH精密试纸
PH值
细度
粘结性差
溶解性差
8
95%通过80目
粘度
外观
PH值
粘度
常温下,粘度值为15000±2000CP
粘结性差,易掉料
粘度计
外包装无破裂、损伤,粘结剂为乳
白色,无沉淀、杂质
目视
划痕
不良
黏结剂失效
来料不良
7.0~8.0
粘度低
粘度计
包装无破损,破裂及漏液等硬伤痕
验
溶剂有杂 质,电性
能差
NMP来料检
验
比重
含量
1.030g/cm3
6
外检
240
水份测试仪
2
盖板变形
来料不良
目测
48
盖板报废
8
16
盖板铆接后平整无弯曲,注液孔冲
孔规则,不变形
切边压伤
来料不良
目测
14
外观
斜
来料不良
来料不良
手感
目测
50
15
硬划伤,坑点
表面油污、氧
化
外观不良
铝盖板来料
检验
铝盖板来料
检验
1.辅导供应
商 2.采用
专用卡尺
3.MSA
长宽不一
来料不良
卡尺
200
孔径不规则 压钢珠不良, 漏液
止通规
卡尺
尺寸
1.配合过紧;
1.组装不良率高;
2.
来料不良
测搂装置
40
焊接性
不漏气
盖板密封件浸
电池漏电解液,循
盖板密封件浸泡在电解液中无溶解 泡在电解液中
溶解
环性能差
壳口无开裂,壳体无破损;壳口无
不齐,变形,毛刺0.02mm;表面
划痕无手感
外观
尺寸
废
按图纸要求
120
8
MSA
电解液溶有少量
中有氧化、溶 Al3+,电芯循环性
能差
浸泡在电解液中无氧化、溶解
解
验
铝壳来料检
验
防爆线凹陷过
深.
组装入壳 难,焊接
不良率高
来料不良
目视,样板
42
易漏夜
外观
毛刺、无氧化
接性差
复合强
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