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品质改善及计划
第1页/共17页
目录/Contents
2017年异常总结
2017改善总结
2018计划
2017年异常分析
总结
第2页/共17页
计划目标
本计划将以首件出错生产批量不良改善为主,籍此提高工厂的生产良率,降低成本,减少这方面不良的投诉,为将来进一步的品质改善或者其他项目的改进提供有效的经验模式。
主要的工作:
此外通过计划对公司基层干部、工艺改善关于品质改善方面进行较系统的实际训练,提高其技能水平,使公司形成各部门互动解决实际问题的模式
现状分析
原因分析
对策实施
效果验证
作业标准化
第3页/共17页
现状统计——制程不良统计
2017年SMT不良统计(前三项不良统计)
检验数量
合格数
不良率
不良分类
灯珠偏位
IC偏位
ICL连锡
其他
479699
6607
1.377%
0.259%
0.553%
0.322%
0.243%
2017年成品不良数据统计(主要不良统计)
检验数量
不合格数
不良率
不良分类
灯不亮
丝印不良
脏污
焊盘偏位
其他
479699
8946
1.87%
0.768%
0.378%
0.250%
0.019%
0.45%
1.OSRAM问题点统计
2.前三项不良统计
第4页/共17页
SMT不良改善——灯珠不亮
原因分析
1、经使用显微镜观察部分灯珠,发现有IC、灯珠移位现象导致灯珠不亮;
2、部分灯珠虚焊导致灯珠不亮,经对刷锡膏FPC板检验1000pcs,发现有7pcs锡膏偏移
3、观察50pcs 不良品中部分不良品为IC连锡导致灯不亮(见图1)
4、IC连锡经观察1000pcs未过炉FPC 发现有3pcs IC贴片偏移导致IC过炉后连锡
长期对策:
1、针对灯珠、IC移位、IC连锡改善见下一项改善方案
2、SMT印刷锡膏后对FPC板进行检查,发现不良品超出品质标准时对刷锡膏设备进行调试,IPQC 1H/次巡检刷锡高品质,确保刷锡膏无偏移现象,异常及时调机;
第5页/共17页
SMT不良改善——灯珠、IC偏移
原因分析
1、经使用显微镜观察偏位IC,未发现IC、灯珠有撞击痕迹,IC引脚焊点、灯珠焊盘没有变形现象,且锡点光亮没有刮动痕迹,PCB板及IC脚位附近干净,可排除IC贴片完成后因作业过程中外力撞击及维修后导致偏位原因,分析为PCB板未过回流焊前端造成;
2、排查刷好锡膏FPC板发现有部分锡膏印刷偏移,经对钢网与板核对,发现部分FPC与钢网不匹配导致
3、观察500pcsFPC 目视发现FPC有部分6pcs有压痕,导致FPC板不平整,贴片时对钢网会有误差产生不良(见图一)
长期对策:
1、针对来料FPC板来料异常通知供应商进行改善(改善方案待评估执行)
2、SMT印刷锡膏时对FPC板进行检查,对于有起拱FPC板进行手动对钢网确保每个锡点能饱满刷锡(临时对策);
3、IPQC 1H/次对刷锡膏FPC板进行巡检,确保无刷锡FPC 设备导致偏移流出
4、持续对元件偏移进行改善,请见后续《品质改善计划》
第6页/共17页
成品不良改善——丝印偏移(灯珠覆盖LOOG)
原因分析
1、发生原因:
因PCB板印刷丝印工序,定位时采用两点同边定位,导致刮刀在一定压力下丝印移动时,产品位移,最终导致整体字符偏移(见下图1);
2、流出原因:
文字印刷偏位标准为+/-0.3mm公差,工程设计没有给出实际的上下限目视可见的相应标示,QC只凭目视检查导致不良不能及时发现流入客户端。
3、IQC来料检验,检查丝印状态时,未检查确认灯珠贴片后是否遮挡LOGO,导致丝印偏的PCB板流入生产;
改善措施:
1、工艺改善:
①使用三PIN针定位系统进行产品定位(见下图2),增加PCB板牢固性;
②优化设计:PCB板板边增加文字设计±0.25mm公差范围对位标示线,员工只需目视检查印刷文字线在标记以内则OK(见下图3);
③将OSRAM LOGO尺寸按比例缩小。
2、IQC来料检验时,使用尺寸标准范围菲林,确认丝印LOGO是否超出范围,IPQC、QA检验时,再次核查确认PCB板丝印状态
3、制程全检对于丝印部分增加到检验标准中,按照检验标准执行
追踪结果:
2月份-3月生产产品无相同异常
图1:定位PIN针单边两点定位,PCB板丝印时会有偏移现象
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成品不良改善——管内异物
原因分析
1、发生原因:
一、轻压套管挤压异物(见下图1),显微镜下观察异物状态,发现异物已粉碎(见下图2)
二、解剥套管,显微镜下观察异物及PCB板焊点状态,发现异物与PCB板松香缺口形状一致(见下图3、4)
经分析此异物为松香残留导致
2、流出原因:
1、.松香为清脆、易碎、固化不变形性质,焊接时松香过多,当灯条卷盘后弯曲,松香不会跟着灯条一起弯曲,造成焊点上松
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