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千米钻机卡钻事故分析及预防措施
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:千米钻机卡钻事故分析及预防措施 2
一、千米钻机卡钻事故分析 2
(一)事故概况 2
(二)钻机卡钻事故原因分析 3
二、卡钻的预防措施 4
(一)认真分析煤层的地质情况 4
(二)避开煤层压力带 4
(三)完善管理制度 4
第一,加强人员的培训工作 5
第二,加大奖罚力度 5
第三,加强施工现场管理 5
文2:配电线路故障分析及预防措施 6
0 引言 6
1 配电线路的故障分析 6
1.1 自然灾害因素引起的故障 6
1.2 外力破坏引起的故障 7
1.3 线路自身缺陷引起的故障 7
2 配电线路的预防措施 7
2.1 针对气候因素采取的预防措施 7
一年四季,天气变化不定 7
2.2 增加预防外力破坏的措施 8
2.3 强化配电线路运行管理 9
3 结论 9
原创性声明(模板) 10
正文
千米钻机卡钻事故分析及预防措施
文1:千米钻机卡钻事故分析及预防措施
引言
在采矿过程中,常规钻机的钻进能力不足,施工钻孔长度短、定向效果差,一般只能在巷道形成后进行施工,预抽期很短,导致矿井瓦斯抽采不能满足矿井接续安全生产的需要。为此,煤矿开采过程中可以采用千米钻机和配套设备,用于井下定向长钻孔及分支钻孔施工,可以抽采瓦斯、探测地层。千米钻机在很多煤矿生产过程中都有十分广泛的应用,但是在使用过程中也有一些缺陷,卡钻事故最常见,在煤矿开采过程中要对千米钻机的卡钻事故进行分析,及时查找原因,并解决问题,防止带来严重的安全事故。
一、千米钻机卡钻事故分析
(一)事故概况
本文以某煤矿为例,对千米钻机使用过程中的卡钻事故进行分析。该煤矿在开采过程中,由于技术方面和煤层地质方面的原因,出现了四次卡钻和一次掉钻事故。
第一次卡钻时钻机钻入的深度为60m,当时钻机无法转动,施工人员对该事故进行记录,根据当时的情况来看,由于施工场地的钻孔是上山孔,孔内压力比较大,当时技术人员采取向孔内大流量送水然后将水流调至最小,让水慢慢的向外流出,将钻孔内部被堵地点的煤泥向外冲出,然后慢慢转动钻机,最终成功将钻杆拉出。
第二次卡钻时钻入的深度为280m,当时钻机也无法继续转动,技术人员根据之前出现过的情况,采取同样的方法,但是钻机依旧无法转动,后来技术人员采取扩孔的办法,将钻杆拉出。
第三次钻机卡钻时,钻入的深入大约为580m,由于此时钻入的深度较深,所以施工组进行讨论,设置了多种方案,最终选择使用打捞钻杆,在打捞钻杆的内部抹黄油的方法,减少打捞钻杆与孔内被卡住的钻机钻杆之间的摩擦力,经过十个小时之后将钻杆拉出。
第四次卡钻时钻入的深度为368m,施工技术队伍根据此前钻机的卡钻事故,综合多种方案之后成功将钻杆拉出。
(二)钻机卡钻事故原因分析
对于该煤矿生产中出现的卡钻事故,分析的思路主要是对钻机施工的记录着手,对记录中所记载的各种钻机卡钻问题进行详细分析,发现钻机卡钻主要与钻孔内的水压力、煤层顶底情况、钻进过程中的水流量情况、钻机的推进压力等参数有关。在正常情况下,千米钻机的钻孔深度不超过500m时,如果煤质比较硬,则钻入过程中水压力表的读数一般会保持在300~400pis之间,正常的水流量为每分钟200L,钻机的推进压力表读数在1800~2000pis之间,但如果在钻入的过程中,钻孔打到了顶板或者底板,则水压力会突然增加,压力读数一般为400~500pis之间,钻机的推进压力将增大2000pis以上,但水流量始终正常。如果钻孔的深度更深,超过600m,则随着钻入的深度不断增加,水压也会增大,一般钻入的深度为600-700m的时候,水压可以达到500pis。在钻入过程中,卡钻指的是钻孔中的煤泥没有及时排出,从而导致钻杆被抱死不能转动,如果钻入的过程中水压增加到600pis,就很容易出现煤泥抱死钻机的现象,此时应该要立即停止钻动,防止继续钻入对钻机带来超高压力而导致钻头折断,停止钻入之后还应该要试着将钻杆从钻孔中拉出,并且到出水口观察出水的颜色,来判断被卡住的位置是煤泥还是岩石,如果出水的颜色是黑色,则说明钻孔被煤泥堵住,要进行清洗,将煤泥冲出,如果出水的颜色发白,则说明达到了顶板或者底板的岩石。
经过实践发现,煤层的结构越复杂,软煤的数量越多,在钻入的过程中也越容易发生塌孔现象,煤层的压力过大,在钻孔之后很容易出现变形,从而导致煤渣在其中排不出来,最终导致卡钻。另外,在钻孔的时候,如果钻入的速度太快,煤渣也不能及时被水流冲出,如果钻孔的过程中突然停电、停水,而且时间较长,也会导致煤泥被堵住,从而出现卡钻。
二
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