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技术改造项目审批表
项目名称
对十万吨离子膜整流极化整流柜进行改造升级
项
目
实
施
原
因
1、极化器运行时间较长,元件整体老化严重,电子元件触发、调节灵敏性、可靠性下降;且极化电流调节元件为可变电阻,其调节精度较差,使调节过程中极化电流波动较大。
2、极化器柜内整流变压器容量偏小问题未得到彻底消除。离子膜系统停车后极化电源无法及时投运现象在2012年前较频繁。当时分析为极化器整流变压器容量小,次级电压较低,无法满足极化器投运,为此车间在2012年对极化器整流变压器进行了更换(增大了容量,提高了次级电压),更换初期效果尚可,但随着电解槽的运行,槽电压逐年上升(从大修后的B槽与其它槽对比可看出),极化器输出电压相对有所下降,容量偏小问题又开始凸显出来。
3、按照工艺要求,极化电源应能自动且能够在后台DCS上进行极化电流调节,但目前十万吨系统所用的极化器虽能自动投入,却无法在后台DCS上远控调节,一旦出现突发跳闸情况,电气人员必须由操作室赶至现场手动调节,加之极化器整流变压器容量偏小,需要一定时间,不能达到“立刻可靠投入”要求,有可能造成离子膜性能下降、甚至损坏等恶性事故,给生产系统造成极大影响。
项目主要内容
更换四台极化整流柜
项目预期效益
消除目前存在的极化器不能可靠投运及调节问题,保证生产系统稳定可靠运行
预算投资(万元)
设备费
人工费
机械费
安装工程费
其他
合计
6万元×4
24
资金
来源
审
核
意
见
车间
厂
生产部
氯碱公司
总工程师
财务总监
总经理
董事长
十万吨离子膜整流极化整流柜改造升级方案
一、十万吨离子膜极化整流柜使用现状
十万吨离子膜极化整流柜于2005年投入运行至今,已有9年时间。目前在十万吨离子膜停车时,极化整流柜投入和极化电流调节故障较多,不能及时有效地投入运行,给电解槽的安全运行带来极大影响。
二、原因分析
1、极化器运行时间较长,元件整体老化严重,电子元件触发、调节灵敏性、可靠性下降;且极化电流调节元件为可变电阻,其调节精度较差,使调节过程中极化电流波动较大。
2、极化器柜内整流变压器容量偏小问题未得到彻底消除。离子膜系统停车后极化电源无法及时投运现象在2012年前较频繁。当时分析为极化器整流变压器容量小,次级电压较低,无法满足极化器投运,为此车间在2012年对极化器整流变压器进行了更换(增大了容量,提高了次级电压),更换初期效果尚可,但随着电解槽的运行,槽电压逐年上升(从大修后的B槽与其它槽对比可看出),极化器输出电压相对有所下降,容量偏小问题又开始凸显出来。
3、按照工艺要求,极化电源应能自动且能够在后台DCS上进行极化电流调节,但目前十万吨系统所用的极化器虽能自动投入,却无法在后台DCS上远控调节,一旦出现突发跳闸情况,电气人员必须由操作室赶至现场手动调节,加之极化器整流变压器容量偏小,需要一定时间,不能达到“立刻可靠投入”要求,有可能造成离子膜性能下降、甚至损坏等恶性事故,给生产系统造成极大影响。
三、实施方案
鉴于上述存在的诸多问题,经分析讨论,特提出以下实施方案:
1、对十万吨离子膜四台极化整流柜整体更新,更新后的极化整流器仍采用A/B桥双桥控制方式,针对极化器整流变压器容量偏小问题,根据电解槽现运行电压推算,将极化器整流变压器容量由原来的12KVA增大至20KVA.,变压器次级电压由原来的275V调至350V,这样可满足当离子膜整流失电后,极化整流器输出电压高于电解槽电压,能及时有效的输出极化电流。
2、与单桥控制方式相比,采用双桥控制方式的优点在于:当A桥出现故障后,能及时转换至B桥工作,可避免单桥控制方式下极化器出现故障对电解槽膜的损坏,
3、结合对离子膜整流控制柜后台监控系统的升级改造,在后台监控DCS系统中加入极化器DCS远控调节程序,以实现远控调节。
四、预算投资
序号
名称
型号规格
单位
单价(万元)
数量
金额
(万元)
备注
1
极化整流柜
台
6
4
24
合计
24
五、预期效果
更新后,可有效解决整流变压器容量偏小问题,确保极化器按工艺要求可靠投切,并实现后台DCS上远控调节功能,提高控制、调节的灵敏性、精准性及可靠性,大大减少因投切、调节不及时造成的设备损坏、影响生产问题,保证生产系统稳定可靠运行。
电仪车间
二〇一四年六月十三日
配电室土建改造项目审批表
项目名称
对聚合配电室进行土建改造
项目
实施
原因
我车间聚合变配电室系原青山厂老旧厂房改造所建,因年代久远,门窗密封性较差,由于靠近马路且离十万吨电石库较近,灰尘较大,配电柜内易积灰,容易造成爬电短路等事故,威胁安全生产;另外,夏季高温季节配电室内温度较高,散热条件差,易造成关键设备回路跳闸、开不起来等故障(如十万吨干燥II系统主排风机变频柜内电子元件因积灰发热
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