电气专业2013年检修工作总结.docVIP

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电气专业2013年检修工作总结

机组2013年度检修计划完成情况

(一)机组检修情况

1、1号机组C修计划标准项目38相,特殊项目7相,实际已全部进行并完成。

2号机组C修计划标准项目38相,特殊项目5相,实际已全部进行并完成。

2、检修中发现的重大缺陷、处理过程及结果。

(1)3671开关信号缸渗漏油及开关油泵频繁打压处理:开关机构冲洗、更换新油。开关辅助接点信号缸更换(厂商指导)。

(2)2号发电机停机后,试验检测到95号线(汽侧汇水环绝缘0),无法进行试验,由专业人员配合查找原因,经拆卸发电机大盖后,发现发电机汽侧1点钟位置测温元件接地,进行了更换,而后再次进行发电机相关的试验,试验合格。

(3)一次风变频器运行中控制电源失电,备用电源自动投入,在变频切工频时失败,在厂商的指导下对UPS电源进行了改造,使这一原始缺陷得到彻底根治。

3、检修后三个月左右,相继出现几起因端子螺丝松动造成的缺陷,在下次C修中加强检修质量,杜绝此类缺陷的发生。

(二)公用系统检修情况

1、热网系统检修:计划12项,实际进行及完成12项。

化学、燃运、脱硫、除尘系统:按照维修部电气专业滚动检修计划,已全部完成。

2、检修后存在的问题及处理方案

(1)现场部分设备未彻底掌握特性,在下年检修中解决。

(2)化学系统运行比较稳定,但是腐蚀比较严重的区域设备问题还没有妥善解决,应尽快申请改造方案。

2013年度设备缺陷统计与分析

设备缺陷及消缺统计数据

1、截止11月30日,全年发生设备缺陷76项,三类缺陷76项。缺陷及时消除74项,占总数的97%;本月消除72项,占总数的94%;隔月消除2项,占总数的2%。

2、未及时消除缺陷原因统计:因备件未及时消除4项,占未及时消除缺陷总数的0%;因设备运行方式未及时消除0项,占未及时消除缺陷总数的0%;其他原因未及时消除0项,占未及时消除缺陷总数的0%。

(二)设备缺陷及消缺统计情况的分析

典型缺陷分析

(1)三类缺陷:1号炉1号一次风变频器运行中控制电源失电,自动切换为备用电源供电。检查控制电源需要先把一次风变频状态切换为工频状态,旁路柜真空接触器K1断开,然后K2断开同时K3闭合,由于备用电源取自变频柜内变压器低压侧,切换时K1、K2断开后,柜内变压器失电,K3真空接触器控制回路失电,K3不能闭合,一次风电机停止运行。柜内UPS电源容量为1K,只能维持控制板、PLC等供电,不给K3控制回路提供电源。结论为:在一次风变频器运行中控制电源失电,自动切换为备用电源供电的情况下,不能进行变频切换工频操作(会使一次风电机停止运行),从而无法对控制电源失电的缺陷进行检查处理,此为原始设计缺陷。控制措施为增加容量为3K的UPS电源及隔离变压器各一台,满足对旁路柜K1、K2、K3真空接触器控制回路的供电要求。

(2)三类缺陷:1号1炉号引风机油站2号油泵跳闸,1号油泵未联锁,致使引风机、送风机相继跳闸,锅炉半侧灭火,发电机减负荷。经检查发现1号炉MCC段1号引风机油站电源开关电压不平衡,A相对地为70V,热继电器动作。控制措施为定期对低压重要设备电源电压测定。另外建议购买红外线热成像仪,对开关抽屉内部、封闭母线进行检测。

三、技改及特殊项目完成情况

(一)技改和非标项目

1号机组C修特殊项目

序号

项目名称

主要工序及内容

材料加人工资金

(万元)

备注

1

氢干燥器排污改造

将敞开口用不锈钢管焊接引至零米排污管

1.5

已批准及完成

2

发电机绝缘过热监测装置电缆敷设

敷设一条电源电缆至发电机绝缘过热监测装置

0.3

已批准及完成

3

1号机电压和电流端子箱内中性点接地回路改造

现1号机电压和电流端子箱内,中性点在端子排环接后,尾部一颗线接地。应安装专业接地铜排,每一颗中性点接线直接接到接地铜排上。

0.3

已批准及完成

4

1号机3号凝结水泵

电机解体检查,电机轴承检查,不合标准更换

1

已批准及完成

5

3671开关渗漏油,频繁打压处理

开关机构更换油,冲洗。开关辅助接点油缸处理。

1

已批准及完成

6

1、2号炉1、2号一次风机变频器UPS增容回路改造。

现UPS容量为1KW不符合工频旁路柜K3合闸要求,需更换为3KWUPS,并试验合格。

3

已批准及完成

7

1号主变中性点加避雷器

现主变中性点无避雷器,不符合系统设计要求

4.6

已批准及完成

2号机组C修特殊项目

序号

项目名称

主要工序及内容

材料加人工资金

(万元)

备注

1

氢干燥器排污改造

将敞开口用不锈钢管焊接引至零米排污管

1.5

已批准及完成

2

发电机绝缘过热监测装置电缆敷设

敷设一条电源电缆至发电机绝缘过热监测装置

0.3

已批准及完成

3

2号机内冷水箱加装氮气管路

在2号机内冷水箱旁加装充氮装置。

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