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端子脱出不良分析报告与经典案例.pptVIP

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端子脱出不良_分析报告Preparetime:2015/4/15

21.发生时间:2015/4/152.发生地点:日产郑州中牟工厂3.反馈时间:2014/4/154.缺陷线束名称:主线束(MAIN)5.缺陷线束零件编号:240105LF1A6.缺陷线束德尔福生产时间:2015/3/297.不良内容

线束位置号:A049

缺陷类型:端子脱出不良(见右图)缺陷孔位:18#8.不良数:1pc不良品实物初步分析不良品概况据以上图片,可初步判定为A049#塑件18#孔的端子脱出插接位置紧急围堵措施1.全检德尔福以及日产所有仓存品以及原材料库存数量(pc)全检结果德尔福仓库库存,Total:192pcs生产线半成品12无缺陷生产线库存16?PN全检数量不合格数115530150155301471920端子未装到位,已退出无缺陷

3原因分析A049#塑件18#端子脱出1.员工在预装工位没有将端子插接到位2.线束返工后插接不到位3.端子插接到位,但在后工序被拉扯出来;1.1员工没有执行插端子的三部曲“推-听-拉”1.2后工序没有探测出来见后续原因分析1.1预装后的工装工位以及电测试设备100%检验及探测端子的到位性。见后续原因分析1.2查3/29FTQ返工记录,未见A049#塑件18孔位的返工记录,排除该原因FTQ返工记录3.2端子在电测试后,被外力拉出;3.1端子在电测试前,被外力拉出;端子重新插入塑件后,缺陷消失;可判断塑件一次锁未失效,基本排除拉出。端子重新插入塑件后,缺陷消失;可判断塑件一次锁未失效,基本排除拉出。

原因分析1.1潜在原因1.1:员工没有执行插端子的三部曲“推-听-拉”1.端子插接的VPS指示图(WI):

该指示图张贴于所有相关端子插接工位;2.员工每日上班前使用拉力机训练后才上岗操作:通过多次在拉力学习机上模拟练习,训练员工端子回拉的力度的手感。

分析过程见如下:3.领班和QC对现场查端子进行检查更新班长检查表,增加”每两小时确认插端子员工正确执行插端子的OS要求”拉力学习机:10~20N间显示绿灯;超过20N显示红灯上提根据以上分析,我司从端子插接VPS指示,每日进行拉力测试,生产领班以及QC进行不定时巡查来等监控员工执行“推-听-拉”的插端子三部曲。排查根本原因时,发现系统完整,该岗位员工清楚标准操作要求。但该员工曾在3/29日前后因个人手部皮肤原因佩戴手套操作,属于违规操作。由于手套直接影响接插端子后的回拉力度,故,潜在原因1.1不能排除。

原因分析1.2潜在原因1.2:后工序没有探测出端子不到位1.电测台未检出原因电测台检验线路的通断,如有端子不到位,电测台可以发现。但是当端子零界到位位置时,此时,夹在塑件一次锁和塑件内壁间,但尚未卡入端子锁定处,此时,如回拉力度不足,就难以发现不到位。同时,电测台探针可以接触到端子,导致电测不能检出不到位端子。而在后续操作中,不到位端子会脱出。2.外检员工未检出原因 端子在通过外检是并未完全脱出,因此外检没有检出此不良。流出原因:电测台无法判定临界位置端子不到位;外检未检出

6原因分析A049#塑件18#孔端子脱出1.员工在预装工位没有将端子插接到位2.线束返工后插接不到位3.端子插接到位,但在后工序被拉扯出来;1.1员工没有执行插端子的三部曲“推-听-拉”1.2后工序没有探测出来查3/29FTQ返工记录,未见A049#塑件18孔位的返工记录,排除该原因3.2端子在电测试后,被外力拉出;塑件一次锁未失效,排除拉出。3.1端子在电测试前,被外力拉出;据以上分析:缺陷产生原因:违反操作,戴手套插端子。问题流出原因: 1.戴手套回拉力度不足; 2.不到位端子位于临界位置,电测台无法分辨; 3.外检工位员工,目测检验,未检出不良。塑件一次锁未失效,排除拉出。

改善措施措施:针对缺陷产生原因:违反操作,戴手套插端子。措施:发出质量警报,重申“严禁插端子工位戴手套操作”,如有发现取消上岗证。针对问题流出原因: 1.戴手套回拉力度不足; 2.不到位端子位于临界位置,电测台无法分辨; 3.外检工位员工,目测检验,未检出不良。措施:1.外检工位检查端子到位,由目视检查改为回拉检查,即增加一次端子回拉。确保能发现临界状态的不良品2.QC对该塑件内的端子加强检验3.班长每日巡查,增加对员工回拉端子及是否戴手套进行督查;水平展开:水平展开至所有无2次锁定塑件。

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