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提高墩柱混凝土外观质量验收合格率研

摘要

本文依托渑淅高速西淅段土建二标项目,从组织管理及贴合项目实际应用的角

度来探讨如何提高墩柱混凝土外观质量,通过对墩柱施工采取优化模板打磨工

艺、更换脱模剂等措施,使墩柱一次验收合格率提升至95.8%,节省后期人工

装修费用共计约15.48万元,取得显著的社会经济效益。

Keys:墩柱混凝土、外观、质量、措施

1背景介绍

渑淅高速西淅段土建二标位于河南省南阳市淅川县,路线北起南阳市西峡县,

向南止于淅川县的豫鄂交界,标段起讫里程为K11+295-K27+008(LK11+295-

LK27+018),线路长15.713km。本桥梁墩柱外观不太理想,墩柱表面存在色

差、表面光洁度较不理想,墩柱外观质量一次验收合格率仅为82.9%,亟需提

高!

2选题理由

项目地处山区丘陵地带,桥梁数量众多,设计共包含天桥85米/1处,大桥

3950.5米/15座,中桥81米/1座,各类型墩柱601根。因此,墩柱外观质量

控制在项目建设当中所占板块较为重要,外观质量控制则是重难点控制因素之

—o

3现状调查

为了提高墩柱混凝土外观质量一次验收合格率,对正在施工的锁沟大桥及西沟

大桥外观质量进行统计,发现现场共存在问题70处,一次验收合格率仅为

82.9%。随后,将统计结果汇总为表1及图1。

表1墩柱混凝土外观质量缺陷统计表

序号

问题类型

频数

累计频数

频率

累计频率

1

混凝土色差

65

65

92.9%

92.9%

2

表面气孔

3

68

4.3%

97.2%

3

表面起砂

2

70

2.8%

100%

合计

70

70

/

100%

辆龄《个》抽率(s)

图1墩柱外观质量缺陷统计图

4设定目标

根据前期调查及排列图分析显示,墩柱外观质量一次验收合格率仅为82.9%

其中“混凝土色差”这项症结出现缺陷的频率为92.9%,目标设定柱状图如下图2

所示。若能解决100%的此类问题,合格率计算公式如下:[152-(70-

65)]/152=96.7%;考虑到现场施工条件的影响,我们确定若能解决98%的此

类问题,合格率将提升至95.9%(计算公式如下:[152-(70-

65*0.98)]/152=95.9%)。

图2目标设定柱状图

5原因分析

为找到原因,本文从“人、机、料、法、环、测”六个方面展开讨论,并结合如

下图3所示的鱼骨图,对其要因进行一—确认。

人员本

不光

算型H计第

·1A8RKE样不层

R

生算

时门位

不均

生完率体意过事

双ERI

8EBB、外8落财料助

生器级土表而色

规端

T

图3原因分析鱼骨图

(1)要素1:交底不够详细:对原有交底进行细化后,再次对锁沟大桥施工班

组进行交底,西沟大桥施工班组则不进行交底,对比两个班组的施工效果。根

据现场墩柱浇筑效果进行对比分析,外观质量未有明显改善。

(2)要素2:拌合机计量不准确:委托第三方实验室对拌合楼进行重新标定后,

同一料仓同一批次的原材料,在标定前后所浇筑的墩柱进行外观质量对比,经

对比,墩柱外观质量未见明显提升。

(3)要素3:混凝土坍落度不满足要求

随机抽取现场浇筑过程中不同墩柱的混凝土塌落度进行检测,从进入坍落度试

验的测定结果可知,现场混凝土坍落度均在规范允许范围内,满足现场施工需

求。

(4)要素4:水泥、砂石料、外加剂等原材料不稳定:渑淅高速公路项目所采

用的水泥供应商为河南省南阳市淅川县淅水水泥,砂选用本地产河沙,碎石为

我标段碎石厂自行生产碎石,通过对近期进场的各类原材料进行抽样检测发现

原材料并未有较大波动。项目自加工碎石,在使用前,均经水洗、过筛,针片

状颗粒、含泥量等指标满足设计及规范要求。水泥质量通过外委试验对各项指

标进行检测后,各项指标波动起伏较小,且与水泥厂家进行沟通,水泥质量并

未有较大波动。外加剂为外加剂厂家针对项目混凝土专门进行调配,通过成品

混凝土各项指标检测,未有较大波动。

(5)要素5:模板打磨是否到位:针对模板打磨制定了专项措施方案,并进行

现场实施2,墩柱模板处理及打磨施工如图4所示。针对模板打磨制定了专项措

施方案:模板打磨除锈整修→涂刷水泥浆二次打磨→拼缝处理→表面除污→涂刷

模板漆的工艺。如此以后浇筑出来的墩柱外观质量有明显提升。

图4墩柱模板处理及打磨施工

(6)要素6

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