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浮法玻璃生产线投产初期板面气泡的治理.docx

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0引言

气泡是玻璃均化重要工具之一,因此配合料中必须含有一定的气体比例,才能达到熔制均化的目的。然而在日常生产当中不免会遇到各种各样的气体缺陷,为了能很好地利用配合料当中的气体,使其在生产工艺方面发挥好的作用,避免产生缺陷问题,研究各类气体的物理化学特性是十分必要的。借助先进的气泡检测设备,结合实际案例研究解决浮法玻璃生产线投产初期遇到的气泡问题,提出相应治理措施。

1案例1

(1)F线工艺背景及微气泡取样信息

工艺背景:原料方面主要使用澄清剂芒硝,未加炭粉。配料各项指标均在合理范围。600t/d天然气窑炉,六对小炉,热点在5#小炉,热点温度为1570~1575℃,澄清温度为1430℃,有0#氧枪做辅助助熔,鼓泡枪做辅助对流。投产初期微气泡数量80~100个/m2。通过对以上取样信息进行分析讨论,怀疑大水包有漏水嫌疑,更换大水包后板面微缺陷没有变化。通过观察窑内泡界线情况,分析有澄清不良因素,决定进行气泡内气体成分检测。

(2)气泡内气体成分检测

利用GIA522质谱仪进行气泡内气体成分检测,结果见表1。

表1气泡内主要气体成分检测结果

以上检测结果显示气泡内气体以CO2+N2和N2为主。怀疑是澄清不良气泡。

(3)气泡产生原因分析

结合化学澄清机理分析气泡产生原因:

①澄清初期,气泡中CO2的含量比较高,由于温度比较低时,熔体中CO2的过饱和程度比较大,直到约1250℃气泡中的CO2含量还明显增大,但超过1250℃后,气泡中的澄清气体增加很快,同时N2和CO2含量减少。

②从气泡排出机理当中我们得出,气泡上升到液体表面时会受到一定的阻碍,原因是液体的表面张力。若气泡的上升力>表面张力,气泡顺利排出。提高最高澄清区的温度可以降低玻璃液表面张力,研究表明,在相同温度还原性熔制条件下的表面张力可增大20%,从而使气泡排出困难。

③澄清过程中气泡排出N2具有重要意义。因为N2的溶解度很小,扩散流几乎小到可以忽略,只能通过气泡的上升将它排出。澄清状况良好时,残余的微小气泡中很少或几乎不含N2,只含有大量的CO2和H2O,温度降低时CO2的溶解度增大,因而在静置阶段这种残余气泡会消失。澄清不足时,可溶解的气体被吸收之后,N2的含量就很高了,玻璃中许多小气泡含N2从半数到很高百分数很明显是澄清不足所致。

(4)缺陷治理方案

首先是原料方面的调整:由于是天然气窑炉,料堆区还原性相对较差,在配合料当中加入一定量的炭粉,增加配合料还原性,有助于料堆区芒硝(Na2SO4)的提前分解发挥作用。其次是熔化方面的调整:各小炉风火配比,使其符合料堆区还原性,泡沫区中性,热点后区氧化性的特点。这样更有利于二氧化硫的排出和三氧化硫的吸收。料堆区各小炉残氧量控制在1%~2%;泡沫区各小炉残氧量控制在2%~4%;热点之后小炉残氧量控制在5%~8%。最后是逐步关小并均衡各鼓泡器流量,使鼓泡器发挥正常作用,稳定玻璃液对流。提高热点温度和澄清温度,提高该区域玻璃液上表温度,降低玻璃液表面张力,有助于气泡的排出。

以上措施调整完毕之后,板面微气泡数量逐渐由80~100个/m2,下降到15个/m2以内。

2案例2

某公司T线,熔化量为900t/d的一窑两线天然气窑炉,主线生产3mm以下厚度玻璃产品,用于汽车玻璃、制镜、太阳能背板用户。支线生产4mm以上厚度产品,主要侧重于离线镀膜等高端用户。投产一个月时间里,主支线板面缺陷较多,有透明节瘤缺陷、固态结石缺陷、气泡缺陷,类型复杂,不好做分析判断。在排查原料问题之后将治理板面问题的重点就放在了熔化方面。调整鼓泡枪的深度和流量,调整各小炉风火配比和温度制度,前区温度由1430℃上调到1438℃,热点温度由1558℃调整到1567℃。目的是使料堆前移,不超过料堆最末端501#枪。料堆和泡界线前移使板面夹杂物缺陷明显减少,气泡缺陷没有变化,仍然是每小时100多个。一等品率在70%以下。通过对以上取样信息进行分析讨论,由于气泡接近玻璃上表面,且核心尺寸较大,怀疑流道闸板处有问题,随后对流量闸板进行倒换,板面气泡没有变化。

经技术小组讨论之后,将冷却部锁定为重点观察区域。通过在观察孔长时间地观察发现,冷却部玻璃液上表面有不间断冒泡现象,这一发现和气泡鉴定结果相吻合。最后决定逐步拆除冷却部池底保温材料,历时四天拆除完毕。拆除之后主线冷却部池底温度下降26℃,支线冷却部池底温度下降30℃。

板面质量变化:板面气泡个数由原来的每小时40~50个,下降到每小时10个左右。主支线板面质量均提高20个百分点,主支线质量均达到优等品标准,满足制镜、镀膜客户使用要求。

3结语

由于氧化性配合料有增加微气泡的倾向,故生产中尽量采用还原性配合料。单纯增加炭粉含率不能保证热点处熔制的还原气氛,需要火焰空间气氛的配合。通

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