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浮筒液位计维修实例

(1)没有液位显示或显示最小

[实例1]蒸汽冷凝器的液位无显示。

[故障检查]对浮筒液位计进行排污,只有少量的冷凝水流出来,判断浮筒堵塞。

[故障处理]拆下外浮筒打开后发现,污物杂质几乎将浮筒塞满。清洗并重新校准后,仪表恢复正常。

[维修小结]本例是工艺原因造成的堵塞故障,该容器工艺没有按期进行清洗和排杂,使冷凝器中沉积了大量的杂质和污物,并堵塞了浮筒。

(2)液位显示最大

[实例2]硫磺装置汽提塔液位,玻璃液位计显示60%,而DCS显示为100%。

[故障检查]到现场检查玻璃液位计是正常的。进行排污检查发现有污物阻塞现象。

[故障处理]停表将浮筒内的污物清理干净,开表后液位显示正常。

[维修小结]本例是由于筒内的污物将浮筒卡在了100%处,造成了浮筒输出电流最大。检查浮筒是否被卡,最有效的方法就是排污,关闭浮筒与设备相连的取样阀,打开排污阀排污,若仪表显示回零则判断浮筒未卡,如果仍为100%则可判断浮筒被卡。测量容易结晶、堵塞的介质液位时,首先要判断就地液位计是否存在堵塞的故障,就地液位计在正常的基础上再对仪表进行检查,以避免走弯路。

(3)液位显示偏高

[实例3]工艺反映DLC3000浮筒液位计显示偏高。

[故障检查]用475手操器进行两点液位标定,没有改观。经分析后认为:浮筒扭力管的刚性有可能发生变化。

[故障处理]重新标定干耦合点,具体操作如下:

①将表头下方的滑块推开,露出锁紧孔内锁紧扭力杆的六角螺母。使浮筒处于最低液位位置(即浮筒最重的位置),用套筒扳手伸入锁紧孔把螺母锁紧,将滑块推回原位。

②进入Online(在线菜单)后,选BasicSetup(基本设置)→SensorCalibrate(传感器标定)→MarkDryCoupling(标记干耦合点)。干耦合点标定完成,仪表显示应基本在零点。若偏差较大可进入PVSetup(PV设置)检查LevelOffset(零点迁移量)是否恢复为零,否则再重复做一次。

③进入TwoPoint(两点校准)进行两点液位标定,仪表恢复正常。

[维修小结]本例仪表使用有8年多,扭力管的刚性有所变化也不奇怪,标定干耦合点的目的就是使扭力管工作在正常范围。或者漏设的情况。新安装或更换的仪表,安装至现场后,再用手操器检查一遍设置,最好是由两人共同完成,出错情况将大大下降。

(4)液位显示波动

[实例4]锅炉汽包液位低负荷时波动小,高负荷时波动大。

[故障检查]观察工艺供汽压力基本稳定,经检查浮筒及变送器没有问题,仔细检查发现液相取样阀没有全开。

[故障处理]把液相阀全打开后,液位稳定。

[维修小结]液位计的液相阀门开度小,进入液位计的水量少;气相阀是全开,蒸汽把液位计内的水再加热,使体积膨胀液位虚高。锅炉减负荷后蒸汽压力升高,液位计内水位下降,如此反复就出现了波动。按规定锅炉水位的气,液相阀门要全开,这也是安全检查的主要内容;任何操作上的不到位都会给维修工作带来不必要的麻烦。

[实例5]氨分离器液位控制系统的液位波动。

[故障检查]检查液位变送器及相关线路,没有发现异常,决定进行排污。

[故障处理]排污及冲洗浮筒后,液位控制正常。

[维修小结]在开车时压缩机带出许多油污,有油污积聚在浮筒中,在低温下结为油泥,浮筒动作不灵活使液位信号滞后,调节器不能及时调节液位还产生误调节,使液位波动很大。

[实例6]工艺反映LT205液位波动很大。

[故障检查]排污后确定浮筒取样管畅通。用铁钉从下放空处伸入,触碰浮筒并上下移动,表头显示有变化但变化很小。

[故障处理]将浮筒拆下调零点及量程,输出电流基本没有变化。再检查发现扭力管固定螺栓松动,扭力管位置已移动。重新调好扭力管位置并上紧螺栓,仪表恢复正常。

[维修小结]调校时发现输出电流变化很小,怀疑扭力管有问题。正常时扭力管有初始扭力存在,使浮筒传动连杆处于悬空位置,可以灵敏的感受浮筒所受浮力的微小变化。当扭力管固定螺栓松动时,扭力管在扭力的作用下,其初始扭力为零,且感受不到浮筒连杆的位移变化,在调校时输出电流基本没有变化。

(6)液位变化迟钝

[实例7]母液槽的玻璃液位计有变化,远传的液位显示长时间不变化。

[故障检查]判断取样管堵塞的可能性较大,到现场进行检查发现液相管不通畅。

[故障处理]关闭取样阀门,对取样管路进行疏通后,仪表显示恢复正常。

[维修小结]当液相取样管有堵塞现象时,母液槽内的液体不能流入外浮筒,则外浮筒内的液位不会变化,导致变送器的输出电流也不变化。

[实例8-35]某冷凝塔的液位不变化。

[故障检查]检查供电及变送器都正常。现场排污发现显示有稍微变化,拆卸检查发现浮筒有被卡的现象。

[故障处理]停车检修时对液位计重新进行安装,一年内没有再出现此故

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