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图1表1
图1
表1水平仪零位误差
图2
一、水平仪零位误差产生的原因
运输、放置、震动、温度、磨损以及黏胶老化等因素都会造成水平仪零位不准确,因而在使用前应进行水平仪零位示值误差正确性检查。在实验室校准的过程中,也是先检查零位正确性,再进行下一步校准工作。
二、水平仪零位校准方法
框式、条式水平仪零位校准有两种方法:一是在大致水平的平板(或机床导轨)上对零位误差的正确性进行检查;二是依据JJF1084-2002《框式水平仪和条式水平仪校准规范》校准零位误差。现分述如下:
在大致水平的平板(或机床导轨)上检查零位误差的正确性。如图1所示,将水平仪放在基础稳固、大致水平的平板(或机床导轨)上,待气泡稳定后,在一端(如左端)读数,且定为零。再将水平仪调转180°,仍放在平板原来的位置上,通常放一个定位块为宜,待气泡稳定后,仍在原来一端(左端)读数(A格),则水平仪零位示值误差为1/2A格,该值应符合表1的规定。
依据JJF1084-2002在水平仪零位检定器上进行零位误差校准。
JJF1084-2002介绍了以5种不同工作面为基准的零位误差校准方法,下面以6.2.4.1款为例说明,即采用下平工作面为基准的零位误差进行介绍。
如图2所示,测量前将(经过打磨清洗)量面清洁的被校水平仪放在水平仪零位检定器的工作台上,紧靠定位块,待气泡稳定后在气泡的一端读数a1;然后将水平仪调转180°,准确地放在原位置,按照第一次读数的一边记下气泡另一端的读数a2,两次读数差的一半为零位误差。根据表1要求,进行合格与否的判断。
如果零位误差超过表1许可范围,则需调整水平仪零位调整机构(调整螺钉或螺母),使零位误差减小至允许范围以内。不得随意拧动非规定调整的螺钉、螺母。校准、调整前水平仪工作面与平板等校准台面必须擦拭干净。调整后螺钉或螺母等件必须固紧。
三、水平仪零位误差调整方法
水平仪零位调整以零位调整装置数量及所在部位分类,大致归为以下两类:
一侧可调式
两侧均有两个固定螺钉,一端起固定作用,另一端作为调整机构,如图3所示。可用专
图3
图3
调整工作面零位误差在平板上进行:先把调整机构(见图3)挡盖取下,可见两个调整紧固螺钉,将水平仪放在平板上紧靠定位块,待气泡稳定后按气泡的左端(A端)读数aA,然后将水平仪旋转180°,准确地放在原位置,按照第一次读数的一边记下气泡另一端(B端)的读数aB。若aBaA,则B端高,用扳手调整螺钉,使气泡向低的一端移动1/2(aB-aA)格。静止半小时后再重新测试,按同样方法进行调整。待零位误差达到要求后,一定要用微调调整机构扳手将螺丝拧紧。最终零位误差符合JJF1084-2002的要求后,在平板上放置4h,再次进行测量,判断其是否合格。有时会遇到仍超差的情况,一般会在玻璃管刻度2格内,这时采用的方法是不动先前的调整处螺钉,而是用起子微旋转微调调整机构(见图3)的螺钉。再放置4h重新测量,直到合格为止。固定式的无任何调整装置的水平仪,零位不正确时只有通过修磨测量面或重新换气泡的办法调整。只限于分度值大、准确度较低的水平仪或水平尺。
一侧有小圆孔,或水平仪角尺面上有一套螺钉调整装置类
遇到一侧有小圆孔的,一般水平仪上会注有调零字样。此类调整简单,在开口孔处用起子旋转可调圆柱调整零位。若遇到水平仪角尺面上有一套螺钉调整装置的,先用扳手松开调整装置的锁紧螺母,然后转动调整螺钉,把水平仪的零位调整到允差范围内。当然,此条所述的水平仪仍在平板上调整,操作和判别方法如前所述。
另补充水准泡松动的调整经验:首先检查水准泡是否脱落、微松动或漏气。水准管脱落易判断,打开水准管盖板,用手轻拨有松动,说明水准管脱落;如果水准泡的气泡长度与其中央两长刻线之间的距离,或者水准管中根本没有气泡,就可知漏气。对于水准泡微松动现象,判断较难,在上述现象都不明显存在的情况下,校准中发现示值严重超差,在检查外观及各部分相互作用中零位调整机构松动现象已排除,往往实际工作中零位误差调整老是调不到位时,就要怀疑是玻璃水准管与托架有微松动,遇到这种情况最麻烦。
笔者有两种处理意见:一是用502速溶胶滴在玻璃水准管与托盘的黏合处。这种方法以笔者的经验不是每次都能解决问题。二是找个电烙铁,最好是有温控功能的,铬铁头采用针式头,温度不宜过高,刚好能融化黏胶为宜。这是彻底的办法。这么一点一点地卸,一般都能完整、安全地卸下玻璃管。重新粘牢或更换气泡首先要调整水平仪示值检定器的手轮,使其工作处于水平位置,再将水平仪放置在台面上,旋转水平仪的调整机构,使气泡底座托架基本水平,再用AB双管胶将水准管与底座托架固定好,使气泡大
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