_降低铀浸出工序加工成本的方法与途径.pdf

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DOI:10.13426/j.cnki.yky.2000.01.020

第19卷第1期铀矿冶Vol.19No.1

2000年2月URANIUMMININGANDMETALLURGYFeb.2000

降低铀浸出工序加工成本的方法与途径

江浪

(中国核工业集团公司抚州铀矿,江西乐安344301)

摘要:通过对原矿配比、磨矿粒、浸出矿浆液固(质量)比、电位和余酸的控制,以及对动力设备的

改造,实现了降低铀浸出工序加工成本的目的。

关键词:浸出;加工成本;铀

中图分类号:212.12文献标识码:文编号:1000-8063(2000)01-0066-03

TLB

国外日处理量为1000~3000铀矿石的水冶厂,浸出费用约占工厂直接生产费用的t

[1]

35%~50%,国内也基本如此。因此,降低浸出费用对提高铀水冶加工成本关系重大。从我矿

水冶生产实践来看,降低浸出费用是一个系统工程,需要各个环节全方位控制。通过对原矿配

比、磨矿粒、浸出矿浆液固(质量)比、电位和余酸的控制,以及对动力设备的改造,实现了降

低浸出工序加工成本的目的。

1原矿配比

我矿水冶厂采用的酸法浸出流程中需处理一部分适合碱浸的矿石(简称碱矿),设计酸碱

矿石质量比为3∶1。由于供矿点多,矿仓容量小,矿石中铀的品位波动范围大,且矿石特性随

矿床地段、深而改变,因而浸出的酸耗指标一直不稳定。针对这种情况,分别对邹家山井下、

山南个采场、12场地选矿厂粗细矿及外购6个点的铀矿石作了原矿全分析,并进行了酸耗

浸出试验,以及时掌握这些铀矿的酸耗情况、难浸程及铀的品位,为合理配矿提供了理论和

试验依据。在此基础上对原矿依据其特性分仓储存,使水冶浸出的酸、碱矿石的质量比尽可能

保持在(1.5~1.8)∶1,混合矿石铀的品位稳定在0.36%左右。

2电位控制

3+

电位是影响浸出过程化学反应速极其重要的因素。由能斯特方程可知,溶液中()/

aFe

2+3+2+3+

()的值与电极电位(/)密切相关,因而影响2的溶解。当的量不变时,铀

aFeFeFeUOFe

的浸出率随溶液中二价铁的增加而降低。但同时,若每矿石增加10软锰矿,则就会多消

tkg

耗5~10硫酸。因此,应将浸出液中总铁量、3+、2+量控制在一个合适的范围内。为此,

kgFeFe

由专人负责电位控制,测得的数据及时反馈,以便及时调整;保持锰矿仓设备的完好率,软锰矿

给料机均匀给料,对进厂软锰矿及时抽查,确保MnO2质量分数不低于40%。由于采取这些措

施,使电位控制的合格率达93.0%,为历史最好水平。

收稿日期:1998-12-28

66

3磨矿粒度

磨矿粒直接影响浸出效果。矿石粉碎程高,浸出时增大了固液两相的接触面积,并降

低了溶液的扩散阻力(随颗粒减小,毛细元数增加,长变短),因而,有利于提高溶液的扩散速

。但粒过细,不

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